郝祥偉+黃榮益
摘 要:調試期間除鹽器漏水和堵塞問題出現頻次較高,對調試的順利開展造成很大的影響,增加了許多工作量,制約主線計劃執行。通過福清核電廠調試期間除鹽器的調試,分析認為漏水問題是可以提前發現并避免的,堵塞問題可以通過放置臨時濾網簡化處理流程,從而節省大量工作量并縮短調試時間。
關鍵詞:除鹽器;進料濾頭;水溶紙
中圖分類號:TK223 文獻標識碼:A
1.概述
核電廠除鹽器是為了滿足離子交換而建立的設備,主要作用是捕捉系統中的雜質離子。調試的目的是為了驗證設備在安裝之后是否達到設計要求的性能;驗證設備的主要運行參數是否滿足運行要求和系統功能。
福清核電廠1、2、3號機組調試期間多個除鹽器出現問題,問題主要出現在單系統調試階段。多數問題處理較為繁瑣,耗費大量人力、物力和時間,有時甚至會成為調試關鍵路徑,因此有必要進行仔細分析和研究。
2.除鹽器出現的主要問題
在福清核電廠調試期間,除鹽器約有1/3出現過問題,主要分為漏水和堵塞兩類。漏水是指除鹽器上封頭人孔法蘭面處漏水,主要發生在系統初始進水期間或者初次起泵系統帶壓期間;堵塞是指進料濾頭堵塞,主要發生在系統起泵帶除鹽器調試期間。
3.問題分析及處理
3.1 除鹽器的結構
除鹽器為立式壓力容器,主要由上下封頭、筒體及進出料濾頭組成。通體內徑1000mm,上下各有一個封頭,上封頭設有帶封頭的內徑為450mm的小筒體作為人孔,上下封頭連接進出料濾頭。本文研究的問題集中發生在上封頭位置。
除鹽器安裝在四周均為鋼筋混凝土墻的小房間中,上封頭與兩根管道相連,分別為樹脂填充管道和含氫堆冷卻劑入口管線。兩根管線及其支管均穿墻而過,管道孔洞使用高強度硅酮結構密封膠封堵,使管道與墻壁固定在一起。
3.2 上封頭漏水分析和處理
3.2.1 上封頭漏水分析
在福清核電廠調試期間,多個除鹽器出現漏水現象,漏水位置均為上封頭人孔螺栓連接處。總結多次漏水現象,分析漏水原因,分為以下3種:
上封頭人孔處螺栓松動,螺栓力矩未達到設計和廠家要求值。
上封頭人孔法蘭面連接處墊片破損或者墊片安裝有偏差,導致密封效果不滿足要求。
封頭處螺栓力矩已達到要求,但是封頭密封面某個方向被強力拉開,密封面存在間隙,導致漏水。這個問題主要是因為在管道焊接時強行組對造成,或者是在管道孔洞封堵時推拉管道,使得管道產生較大應力,導致密封面產生間隙。
3.2.2 上封頭漏水處理
導致上封頭漏水的原因不同,對應的處理方式也不相同。針對上述的3種漏水原因,相應的處理方案分別如下:
對于第一種原因漏水,根據設計或者廠家要求力矩值,重新把緊力矩即可。
對于第二種原因漏水,上封頭的兩根管道其支管與旁邊的墻壁是剛性連接。需要將與上封頭相連的兩根管道割開,從而將上封頭移開,才能更換墊片。
對于第三種原因漏水,因為和上封頭連接管道存在應力,需要將應力釋放才能保證上封頭密封面的有效性。除鹽器無法移動,只能調整管道位置。首先將管道孔洞中的高強度硅酮結構密封膠清除,然后對管道位置進行調整,去除管道應力。高強度硅酮結構密封膠硬度很高,去除十分困難,至少需要一周時間才能把相關管道孔洞全部鑿開。
3.3 進料濾頭堵塞分析和處理
3.3.1 進料濾頭堵塞現象和分析
進料濾頭堵塞通常發生在系統初次起泵試驗期間,此試驗期間除鹽器未安裝樹脂。泵運行一段時間后,除鹽器的壓差升高,超過設計定值。經拆除進料濾頭后發現,堵塞進料濾頭的大多是管道焊接時使用的水溶紙,有時會有少量膠帶紙。
福清核電廠除鹽器濾頭結構采用鋼絲纏繞式的縫隙式濾頭,進料濾頭縫隙寬度為0.2±0.02mm,過流面積>0.007m2。除鹽器濾頭的功能主要是在保證含氫堆冷卻劑順暢流通的同時,防止樹脂跑漏。
在安裝期間,焊接不銹鋼管道時需要使用水溶紙建立氬氣室,管道焊接完成后如果水溶紙未及時清理,或者清理不徹底,水溶紙溶于水后的纖維結構會在進料濾頭處聚集,最終堵塞進料濾頭。
3.3.2 進料濾頭堵塞處理
堵塞濾頭的水溶紙為白色纖維狀物體,經過現場驗證,通過除鹽器反沖洗管道進行反向沖洗,無法將堵塞濾頭的水溶紙沖出,只能將進料濾頭拆卸進行處理。進料濾頭和除鹽器上封頭連為一體,拆卸進料濾頭需要首先打開上封頭,打開上封頭的方法與第二種原因漏水的處理方式一致,需要將和上封頭相連的兩根管道切割。
切割管道后,將上封頭連帶進料濾頭一并取出。進料濾頭拆下之后,需要用0.15mm的塞尺進行清理。根據經驗清理過程中要保持水溶紙濕潤狀態,將進料濾頭放在水中清理,最為便捷。如果水溶紙干燥后,則很難清理。
4.建議改進措施
對于除鹽器漏水問題,建議改進措施如下幾點:
除鹽器出廠驗收時嚴格把關,保證出廠質量;
現場安裝期間要對除鹽器進行檢查,尤其是在上封頭管道焊接前,要認真檢查上封頭螺栓是否把緊,有無明顯的缺陷等;
在系統移交調試前的聯合檢查過程中,除鹽器本體也要在檢查范圍內,提前發現問題,提前處理。
對于除鹽器堵塞問題,根據現場安裝和調試的經驗反饋,有以下兩點改進措施:
在安裝階段,管道焊接結束后,及時清理管道中的水溶紙,而且保證清理干凈。針對管道最后一道焊縫,可以改良焊接工藝,采取其他措施建立焊接時的氬氣腔,避免使用水溶紙。
在調試階段,可以制作一個臨時濾網,放入進料濾頭頂部,在含氫堆冷卻劑進入進料濾頭之前會先通過臨時濾網,將水溶紙、膠帶紙等雜物過濾掉。將上封頭頂部和含氫堆冷卻劑管道相連的三通頂部盲板拆下,即可放入臨時濾網。
結論
在系統移交調試之前認真檢查,提前發現問題,可減少后續調試期間漏水事件發生的比例。對于堵塞問題,通過臨時濾網,則可以簡單有效地解決此問題,避免每次堵塞都需要切割管道處理,可節省大量人力、物力和時間。
參考文獻
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