孫明榮(中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司, 河北 石家莊 050000)
多措并舉 降本減費增效
孫明榮(中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司, 河北 石家莊 050000)
扭虧脫困是國有煉廠企業發展所面臨的的巨大挑戰。本文介紹了石家莊煉化在降本減費、扭虧脫困上的成功經驗,提出通過把握原油市場、盯住原油采購降本,優化瓦斯流程、蒸汽系統、三劑技術,加強水務統籌,推進節能改造,2016年石家莊煉化分公司單位完全費用同比降低53.23元/t,實現了扭虧為盈,為新形勢下煉廠降本減費增效提供了思路。
降本減費;原油成本;生產成本;管理費用
原油成本、生產成本及管理費用是構成煉廠生產經營成本的3大要素。石家莊煉化分公司在生產經營陷入困境的被動局面下,通過降低原油采購成本、優化瓦斯流程、優化制氫原料、蒸汽系統進行節能改造及優化催化劑方案等措施,2016年實現了近6年來的首次盈利。
1.1 分析研判原油市場
在不超裝置設防值的前提下,及時把握原油特別是高低硫價差走勢,加強性價比測算,科學匹配油種,提高加工適應性和性價比。
1.2 把握機會油采購
依托PIMS品質對比測算排序,逐步將科威特原油固化為常規油種,通過采購機會油種增加效益2800余萬元。
1.3 做好原油庫存運作
堅持“低價補庫、高價降庫”的基本原則,在油價處于低價區域時,增采補庫17.96萬t;在油價沖高階段,消化庫存,所有權庫存降至9.41萬t。全年通過所有權庫存運作降低成本約1.05億元。
1.4 合理安排鎖價操作
在2016年1月嘗試對30萬桶巴士拉輕質原油實施鎖價,鎖定價格為28.45美元/桶,實現盈利24.99萬美元。
1.5 參與區域優化采購
利用華北區位優勢,加強與京津冀兄弟企業船只拼裝,壓減滯期費,全年分攤滯期時間188 h,分攤滯期費39.9萬美元,同比下降38.87萬美元。
通過分析生產運行成本中最重要的變動成本項目,逐一細化至瓦斯、蒸汽、水電等具體專業指標,全年實現生產運行成本同比降低10.86%。
2.1 優化瓦斯流程
(1)加強回收瓦斯。對重整脫丁烷塔頂瓦斯等流程進行調整,由放低壓系統改為進入裝置自用,回收低壓瓦斯400m3/h。(2)壓減煤爐伴燒瓦斯。全年燃煤鍋爐瓦斯伴燒減少2.7萬t,同比降低66.60%。(3)提升加熱爐管理。規范加熱爐“三門一板”調節,“量身定制”27臺加熱爐指標,全年熱效率達到92.69%。(4)優化制氫原料。實施瓦斯替代天然氣作為制氫原料,降低外購天然氣用量,在氫氣產量同比增加15.24%的情況下,天然氣用量減少5750 t,同比降低43.81%。
2.2 優化蒸汽系統
(1)加強分析監控。依托于MES能源數據統計,建立蒸汽系統每日監控表、統計圖,實現了蒸汽產耗日監控。(2)實施降壓操作。夏季、冬季網管壓力分別降低0.09MPa、0.05MPa,降低蒸汽消耗3~8t/h。(3)降低管廊用量。在控制風險的基礎上,停運系統油漿伴熱直供線、蠟渣油至罐區伴熱等系統管線。(4)嚴格系統管理。實施裝置伴熱分級管理,制定了疏水器、油品儲運維溫等具體管理辦法;結合防凍防凝工作,在保證安全生產的基礎上,節約蒸汽。
2.3 管控電力系統
(1)推進節能改造。對連續重整裝置預加氫循環氫壓縮機、渣油加氫裝置分餾塔底泵等高耗能設備實施節能改造,有效降低了設備能耗。(2)開好節能設施。減小催化煙機旁通閥開度,優化主風機風量,提高煙機發電量,2套催化煙機發電量合計達到810.99萬kW/h。(3)其他措施。基本電費繳納方式由基本容量繳納改為最大需量繳納,全年降低基本電費支出2458.56萬元;實施電力直購,全年節約支出2815萬元。
2.4 優化水務統籌
(1) 治理管網漏損。梳理新鮮水管網,全年查處隱蔽漏點5個,累計全年節水約4萬t。(2)加強計量監控。提高計量準確率,管網損失量同比減少16萬t。(3)壓減循環水消耗。將循環水溫差納入績效指標體系,關閉備用、停用水冷設備循環水,循環水用量同比降低約2700萬t。(4)減少除鹽水用量。優化裝置操作,降低蒸汽水汽比,除鹽水消耗降幅明顯。(5)提升凝結水回用量。優化調整換熱流程,保證裝置熱平衡,降低新進除鹽水用量,提高凝結水進鍋爐回收量15 t/h。
2.5 優化三劑技術
采取工藝調整、工業試用等措施,利用指標倒逼、考核激勵等手段,降低輔材成本;優化催化劑級配方案,使渣油加氫催化劑較第一周期降低2558萬元。
通過一系列生產技術改造,石家莊煉化分公司2016年整體實現扭虧為盈,實現近6年來的首次盈利;費用支出大幅降低,單位完全費用同比降低53.23元/t;全流程優化成果初步顯現,部分技經指標進入集團公司煉化板塊前20名,降本減費成果顯著。