特約撰稿人:山東能源臨礦集團王樓煤礦呂鳳新
礦井主通風系統改造帶來雙重效果
特約撰稿人:山東能源臨礦集團王樓煤礦呂鳳新

安全是永恒的主題, 更是人類社會文明的標志,主通風系統是礦山企業的重中之重,而礦井通風系統的優劣不僅制約著礦井的生產能力,也直接影響著礦井的經濟效益;通過改造礦井通風系統,不僅可以增加礦井的總進風量,提高礦井的生產能力,解決礦井高溫濕熱問題,而且能降低電耗,提高經濟效益。我礦結合礦井生產發展實際,擬定方案,對礦井通風系統進行了改造優化。本文系統介紹了王樓煤礦通風系統改造的必要性,該礦注重新技術的開發應用,選用新型高效的節能風機,采用變頻控制技術,達到通風系統節能降耗的目的, 滿足礦井安全生產的需要。
王樓煤礦位于山東省濟寧市以南,距濟寧市25km。礦井于2004年9月3日開工建設, 2007年7月1日建成投產。設計生產能力0.90Mt/a,2013年核定生產能力1.30Mt/a, 礦井現采用中央并列抽出式通風,副井進風,主井回風。主通風機房安裝2臺BDK618Ⅱ-8-№28對旋式軸流通風機,一臺運轉,一臺備用,配備電機功率2×450kW,轉速740r/min。礦井主要通風機系南陽防爆集團股份有限公司生產,2006年1月出廠,額定流量為14280 m3/min,風壓力為4850Pa。2015年7月實測,總進風量為8828 m3/min,總回風量為9364 m3/min,總排風量為10284 m3/min,有效風量為8261 m3/min,有效風量率為93.57%,外部漏風率為8.94%,負壓3150pa,礦井等積孔為3.63m2。
礦井主要通風機于2006年1月安裝運行,已經正常運行近10年。隨著礦井開采的延伸,開采水平已達-1150米,其煤巖體溫度分別為41.6℃、44.9℃,采區進風流溫度已達30多度,高溫濕熱災害已嚴重影響到礦井的正常生產,且通風線路已達13320米,礦井通風阻力越來越大,現有主要通風機的通風能力已不能滿足礦井安全生產需求,根據礦井采場接續情況,目前礦井需風量為9636 m3/min,中長期規劃(5~10年)礦井需風量為10098m3/min,現有主要通風機風量遠遠不能滿足要求。
礦井為二級熱害礦井,采掘工作面的風流溫度達30℃~32℃,礦井高溫濕熱已嚴重影響到礦井的安全、效益、采掘工作面的生產效率及井下員工的身心健康。據統計,在礦井6~9月份高溫季節,掘進工作面效率降低約50%,回采工作面效率降低約1/3。手、腳、肌體腐爛、中暑現象時有發生,員工出勤率難以保障。增大礦井風量迫在眉睫。
因此,需要對主要通風機進行技術升級改造。通風降溫是礦井解決高溫熱害的主要方法之一,增大礦井采掘工作面的風量,可改善工作環境,有效降低工作面的溫度,為職工提供較為舒適的環境,提高全礦井風量和員工的積極性,提高工作效率,確保安全生產,為礦井穩產增效、減虧增盈、節支增收打下堅實的基礎。
王樓煤礦原風機采用對旋風機,風機型號為BDK618 II-8-No28,風機轉速為740rpm, 風機配置兩臺,一用一備,風機采用變頻調節。
對旋風機的結構如下圖,其結構設計比較簡單,流道設計不合理,從而對風機性能影響也很大,因此,對旋風機的效率比較低。長期以來,關于對旋裝置風機效率的說法不一,效率相差50%左右,分歧極大(圖1)。

圖1
為了摸清對旋風機的效率,特地進行了風機的性能測試,測試的結果如下:測試結果表明,風機的效率只有62.7%,比較低。測試的工況點見曲線圖,測試時風機的轉速已經是最高轉速740r/min(表1)。

表1


從上圖可以看出,該風機的理論效率應該在85%左右,但實際測試結果表明該風機的效率只有62.7%,相差約22%。通過其它現場的對旋風機的性能測試,結果表明實測效率平均低于理論效率26%左右,見下圖,王樓現場的測試結果與其他現場的測試結果基本一致。
因此,對旋風機的實際效率非常低,風機的節能改造空間很大。
另外,目前的對旋風機已經滿足不了井下通風的需要,原因是隨著井下巷道的延伸,系統阻力增加,風機的流量減少,就使用的對旋風機而言,井下風量的不足實質上是由于風阻的增加造成的,而風機的出力已經是最大,所以目前的風機已經滿足不了井下通風的需求,風機改造勢在必行。
經過技術論證,風機的改造采用整機更換的方案,改造后可帶來雙重效果:一是高效節能,二是提高風機的出力。
經過調研,決定采用高效率的AN軸流風機替代現有的對旋風機,與對旋風機相比,AN軸流風機的效率高,而且高效區范圍寬,具有很好的節能效果,是煤礦主抽風機的最佳產品。下圖2中,紅色為對旋風機的性能曲線,黑色的是AN軸流風機的性能曲線,通過比較可以明顯看出軸流風機的高效區范圍比對旋風機大很多。
根據王樓礦井下通風的需求,新風機的參數如下:
容易期:風量Q1=183.3m2/s,負壓P1=3900Pa;
困難期:風量Q2=200 m2/s, 負壓P2=4700Pa。
通過技術方案的比較,選用豪頓公司的AN系列礦用軸流風機,該系列礦井通風機是豪頓公司的最新產品,代表了目前世界通風設備先進技術;采用反轉返風,返風量較大,返風時間較短;風機性能按國際最高標準考核,無負偏差,曲線準確性高;結構設計合理,全壓效率較高,制造質量好,維護量??;能在現場方便地更換葉片,對葉輪進行大中修,能確保備用風機的安全性;該廠制造的軸流通風機應用情況良好,設備可靠性高,其設在國內的制造廠有制造大型通風機的豐富經驗。
該風機的葉片可以停機調節,采用葉片粗調,轉速細調的方式使風機在容易期和困難期的效率都在高效區運行,從而達到節能的目的。
新風機的型號為AN2660/1600,電機功率為1400kW。風機的性能曲線如下圖3所示:
通過上圖可以看出,對于困難期和容易期,葉片角度都是60度, 通過改變風機的轉速,使困難期和容易期的風機效率均在85%以上。
風機的改造采用整機更換模式,逐臺更換。先把備用的對旋風機停機拆除,根據新風機的要求修改基礎,待基礎固化后,安裝新的風機。豪頓的風機采用模塊化設計,現場安裝非常方便,整個施工、調試在一個月內完成。
在2016年初已經完成改造了一臺風機,風機運行非常好,風機振動很小,振動值在0.5mm/s,目前該風機已經正式投入運行,風機更換后,井下風量由140m3/s 提高到了180m3/s,而且風量穩定,大大改善了井下的通風條件,為煤礦的安全生產提供了保障。

圖2 上圖為中國西部一煤礦的通風機實例,風量236 m2/s,負壓1172Pa

圖3
改造后的風機還進行了性能測試,測試結果如下表2:
測試時風機轉速為990r/min(由于變頻器故障,無法調頻改變轉速),測試結果表明風機效率為83%,比原來對旋風機的62.7%大大提高,達到了節能的預期效果。測試工況點如下圖4:

圖4
根據目前的井下阻力,風機還有一定的節能空間,可以通過調節頻率達到節能的目的,如前面的性能曲線所述,如果調節頻率到900r/ min, 風機的效率會由83%提高到87%左右。
從測試的結果看,豪頓AN礦用軸流風機的實際效率達到了設計值,根據第三方的測試數據,豪頓風機的實際效率與理論效率基本一致,這就說明豪頓AN風機的實際節能效果很好。

新風機的軸功率為930.6kW,按照對旋風機62.7% 的效率,如果達到同樣的風壓、風量,對旋風機的軸功率應該為930.6X83%/62.7%=1232kW。
如果按每年運行8000小時,每度電0.487元計算,每年的節能費用為:
(1232-930.6)X8000X0.487= 117.4萬元
可以看出,豪頓礦用AN風機效率比對旋風機高很多,節能效果非常明顯。
王樓煤礦對旋風機的改造,目前看來是非常成功的,通過采用豪頓AN風機替代對旋風機,達到了以下目的:
1.豪頓AN礦用風機效率高,對比對旋風機,節能效果非常明顯,在兩年內就可以收回初投資,在國家節能減排的大背景下,對旋風機的節能改造很有意義。
2.改造后的風機性能提高,解決了井下風量不足的問題,為煤礦的安全生產提供了保證。

表2