王 軍
(湖北新洋豐肥業股份有限公司,湖北荊門448013)
生產實踐
硫精砂制酸清潔開車運行實踐
王 軍
(湖北新洋豐肥業股份有限公司,湖北荊門448013)
介紹了硫精砂制酸點火開車技術的改進與創新,采用礦渣鋪底料、通氣前投煤粉保溫、通氣時少量投礦及輔助投顆粒硫磺來控制爐溫和氣濃等措施,解決了開車過程對環境污染大、生產事故風險高的難題,達到無污染、安全、一次性開車成功的目的。對開車的各項準備工作和操作要點、控制指標均作了詳細描述。
硫酸生產 硫精砂 開車 無污染 技術創新
湖北新洋豐肥業股份有限公司(以下簡稱新洋豐)硫酸廠硫酸裝置采用硫精砂為原料,沸騰焙燒、封閉酸洗凈化、“3+1”二轉二吸工藝流程。在轉化器一、四段設有升溫電爐,二吸塔出口有氨法脫硫系統,設計產能為200 kt/a,裝置2008年9月投產。原設計開車采用w(S)13%~19%、w(H2O)<3%、細度小于4 mm的硫精砂升溫。升溫時采用柴油噴槍將柴油和壓縮空氣進行霧化,用電子點火器點燃后對準礦層燃燒,使礦層溫度達到400 ℃以上,再使用投礦裝置向沸騰爐內投加生產用硫精砂,轉入正常生產。
傳統開車升溫主要存在以下問題[1-2]:
1)傳統硫精砂制酸開車使用w(S) 13%~19%、w(H2O)<3%硫精砂,硫精砂粒徑小于4 mm,投入沸騰爐內鋪好固定層,再用木材或者柴油加熱礦層,最后使礦層達到400 ℃以上的燃點。在加熱礦層時會有大量的SO2產生。SO2是一種劇毒氣體,對人體和動植物都有較大毒性,這些有毒氣體通過沸騰爐頂部鐘罩排入大氣層,對環境污染很大。并且在升溫結束后正常投礦時,傳統方法易發生礦不起燃或者爆燃導致爐子高溫結疤情況,開車失敗。
2)開車難度大,技術不易掌握。開車時技術人員、生產操作人員勞動強度都較大,隨時準備應對工藝和設備上出現的各種問題,順利開車難度較大,安全和環保風險較高。
1)改變升溫原料,采用低殘硫的礦渣,避免SO2的產生。通過試驗將傳統原料改為殘硫w(S)<0.5%、w(H2O)<3%粒徑小于4 mm的礦渣作為沸騰爐開車升溫固定層,鋪料高度600~700 mm。沸騰爐底壓力3~6 kPa ,料層升溫至600~700 ℃投料。
2)沸騰爐固定層加熱到400 ℃以上,準備投料時采用投無煙煤粉保溫,煤粉粒徑小于4 mm。因煤粉的燃點在400 ℃左右,較細的煤粉末投入爐內時,煤粉落到固定層里燃燒,起到了保溫作用?!?br>