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低溫再熱器異種鋼焊接接頭開裂原因分析

2017-03-10 03:47:57中國特種設(shè)備檢測(cè)研究院徐光明楊喜勝華能汕頭電廠林志福蘇州熱工研究院有限公司彭學(xué)文
電力設(shè)備管理 2017年12期
關(guān)鍵詞:裂紋焊縫分析

中國特種設(shè)備檢測(cè)研究院 徐光明 楊喜勝 華能汕頭電廠 林志福蘇州熱工研究院有限公司 彭學(xué)文

1 機(jī)組概況

某電廠2號(hào)機(jī)組鍋爐型號(hào)為S G-3093/27.46-M533,是上海電氣集團(tuán)上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的1000MW超超臨界參數(shù)直流鍋爐,最大連續(xù)蒸發(fā)量3093t/h,過熱器出口額度蒸汽壓力27.46MPa,過熱器出口額定蒸汽溫度605℃,再熱器出口額定蒸汽壓力5.85MPa,再熱器出口額定蒸汽溫度603℃。

2014年9月26日,2號(hào)機(jī)組鍋爐運(yùn)行中發(fā)生泄漏,泄漏報(bào)警位置在低溫再熱器出口集箱附近。經(jīng)停爐檢查,發(fā)現(xiàn)爐后側(cè)低溫再熱器左數(shù)第10屏爐前向后數(shù)第2根管子與出口集箱管座對(duì)接接頭處開裂。圖1為開裂位置割管取樣實(shí)物照片。

圖1 低溫再熱器焊接接頭開裂

圖2 表面裂紋長度測(cè)量

2 資料查閱

2號(hào)機(jī)組鍋爐于2010年至2011年安裝,2011年4月投入運(yùn)行。截止至2014年9月26日,累計(jì)運(yùn)行約2.2萬小時(shí)。2012年2月累計(jì)運(yùn)行約為6000小時(shí),對(duì)該鍋爐進(jìn)行了首次內(nèi)部檢驗(yàn),低溫再熱器系統(tǒng)未發(fā)現(xiàn)明顯缺陷。在同年12月進(jìn)行的鍋爐外部檢驗(yàn)過程中,也未發(fā)現(xiàn)有低溫再熱器出口集箱附近的蒸汽泄漏情況。

該焊縫為鍋爐廠制造異種鋼焊接接頭,其坡口型式為V型,采用GTAW全位置焊接方式,管側(cè)材質(zhì)為12Cr1MoVG,管座側(cè)材質(zhì)為SA-213T91,規(guī)格均為Φ63.5×4.5mm,設(shè)計(jì)壓力5MPa,設(shè)計(jì)蒸汽溫度為500℃。

對(duì)于12Cr1MoVG/T91焊接材料的選擇,國外傾向采用高匹配,國內(nèi)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)推薦采用低匹配[1-2],實(shí)際上國內(nèi)鍋爐廠制造時(shí)采用高匹配較多,而國內(nèi)安裝現(xiàn)場(chǎng)采用低匹配較多,一般都能滿足其性能要求,但有其各自特點(diǎn)[3-4]。

3 試驗(yàn)與分析

為分析泄漏原因,特取該開裂焊口及其管側(cè)200mm母材作為分析用樣管,并進(jìn)行下列試驗(yàn)。

3.1 宏觀及尺寸測(cè)量

經(jīng)測(cè)量,樣管母材外徑為63.8mm,壁厚為4.6mm,表面可見裂紋的長度約150mm,見圖2。從圖1、圖2可以看出,裂紋位置位于焊接接頭管側(cè)熔合線附近,焊縫成形外觀良好,焊縫寬度8~10mm,焊縫余高約2mm。

3.2 化學(xué)成分測(cè)試

對(duì)樣管母材及焊縫金屬進(jìn)行化學(xué)成分分析,分析結(jié)果見表1和表2。

從表1樣管母材化學(xué)成分分析結(jié)果可見,樣管管側(cè)母材化學(xué)成分符合GB5310-2008中12Cr1MoVG化學(xué)成分標(biāo)準(zhǔn)(管座側(cè)母材尺寸較小,無法進(jìn)行化學(xué)成分檢測(cè))。

從表2樣管焊縫金屬與T91焊絲化學(xué)成分對(duì)比可以看出,焊縫金屬化學(xué)成分與T91焊絲化學(xué)成分相符,即采用了高匹配形式。

3.3 硬度檢測(cè)

對(duì)管樣焊接接頭縱剖面進(jìn)行焊接接頭硬度分布檢測(cè),測(cè)點(diǎn)距離試樣外表面1mm,檢測(cè)結(jié)果如圖3所示。

從圖3可以看出,該異種鋼焊縫金屬硬度均在320HV左右(布氏硬度約303HB),超過了DL/T752-2001中對(duì)該異種

表1 樣管母材化學(xué)成分分析結(jié)果

表2 樣管焊縫金屬與T91焊絲化學(xué)成分對(duì)比

圖3 焊接接頭硬度分布

3.4 金相檢測(cè)及裂紋檢測(cè)

對(duì)樣管母材、焊縫金屬以及裂紋進(jìn)行金相檢測(cè),結(jié)果見圖4~圖8。

圖4 管側(cè)母材金相組織

圖5 管座側(cè)母材金相組織

圖6 焊縫金相組織

圖7 裂紋截面

圖8 衍生裂紋

從圖4可以看出,管側(cè)母材組織為鐵素體+珠光體+少量貝氏體,符合GB5310-2008對(duì)12Cr1MoVG材料的組織規(guī)定,母材球化評(píng)級(jí)為I級(jí)。

從圖5可以看出,管座側(cè)母材組織為回火馬氏體。

從圖6可以看出,焊縫金相組織為馬氏體。

從圖7可以看出,熱影響區(qū)組織為馬氏體+鐵素體+珠光體組織,裂紋產(chǎn)生在12Cr1MoVG側(cè)熔合線外貼近熔合線的熱影響區(qū)內(nèi),主裂紋拓展形式為沿晶開裂,裂紋方向平行于熔合線。

從圖8可以看出,在裂紋旁邊的熱影響區(qū)內(nèi),也存在多條垂直于熔合線方向的沿晶開裂的衍生裂紋。

4 原因分析

4.1 化學(xué)成分測(cè)試分析

根據(jù)DL/T752-2001規(guī)定,12Cr1MoVG與SA-213T91異種鋼焊接焊材選用應(yīng)采用就低原則或中間原則,但該異種鋼焊縫實(shí)際采用了高匹配焊材。

4.2 硬度檢測(cè)分析

通過樣管硬度檢測(cè)結(jié)果可以看出,該焊接接頭整體硬鋼焊縫硬度的規(guī)定范圍(不超過高合金側(cè)母材硬度值加100HB且不超過270HB),同時(shí)T91側(cè)熱影響區(qū)硬度高達(dá)到了350HV(布氏硬度約330HB)。度偏高。從焊縫硬度可以看出,該焊接接頭未經(jīng)過熱處理或熱處理效果未達(dá)到要求,造成焊縫和熱影響區(qū)具有較大的脆性,斷裂傾向比較高。而對(duì)于異種鋼的焊接接頭,由于兩種鋼在化學(xué)成分、組織結(jié)構(gòu)、機(jī)械性能及熱物理性能上有較大差異,導(dǎo)致焊接接頭內(nèi)通常存在較高的焊接殘余應(yīng)力[5-7],因而焊縫和熱影響區(qū)硬度值出現(xiàn)明顯偏高現(xiàn)象。

4.3 焊縫金相組織及裂紋檢測(cè)分析

通過樣管焊縫金相組織檢測(cè)結(jié)果可以看出,該焊接接頭焊縫組織為淬火馬氏體組織,與該焊縫采用高匹配焊材一致。采用高匹配焊材焊接時(shí),由于[Cr]與[C]有更高的親和力,在焊接過程中,12Cr1MoVG母材中碳原子向熔池?cái)U(kuò)散,凝固冷卻后在焊縫形成了碳過飽和的淬火馬氏體組織,在12Cr1MoVG側(cè)熱影響區(qū)內(nèi)含碳量減少而形成脫碳層,在未進(jìn)行焊后熱處理或熱處理不當(dāng)?shù)那疤嵯拢搨?cè)熱影響區(qū)強(qiáng)度降低,同時(shí),焊接熱循環(huán)造成的平直的晶界也加劇了該區(qū)域強(qiáng)度的下降而成為焊接接頭薄弱位置。

從裂紋形態(tài)、產(chǎn)生部位、裂紋方向,結(jié)合圖6焊縫金相組織,可以綜合判斷該裂紋屬于應(yīng)力開裂。在承載、膨脹、變形過程中,晶粒粗大、晶界平直的低合金側(cè)熱影響區(qū)產(chǎn)生微裂紋,隨后微裂紋沿晶界擴(kuò)展形成宏觀裂紋。

通過上述試驗(yàn)及分析可知,該低溫再熱器管焊接接頭開裂原因?yàn)殄仩t廠家生產(chǎn)時(shí)錯(cuò)將T91專用焊絲用于12Cr1MoVG與SA-213T91異種鋼焊口,同時(shí)在焊接完成后并沒有進(jìn)行相應(yīng)的熱處理或熱處理不當(dāng),導(dǎo)致12Cr1MoVG側(cè)熱影響區(qū)出現(xiàn)脫碳層,降低了強(qiáng)度,同時(shí),熱影響區(qū)平直的晶界也導(dǎo)致了該區(qū)域承載能力的降低,受鍋爐的啟停、負(fù)荷波動(dòng)等影響,該焊接接頭在該部位形成微裂紋,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長,微裂紋沿著平直的粗晶區(qū)晶界擴(kuò)展形成主裂紋,主裂紋擴(kuò)展導(dǎo)致泄漏事故發(fā)生。

5 結(jié)論及建議

通過上述試驗(yàn)及分析,綜合判斷出該焊縫裂紋屬于應(yīng)力開裂。

根據(jù)該焊接接頭開裂的失效原因,提出如下建議:

(1)對(duì)低溫再熱器同類型焊接接頭進(jìn)行100%光譜檢測(cè)與表面無損檢測(cè)抽查;

(2)對(duì)開裂焊接接頭進(jìn)行返修處理,在返修過程中應(yīng)選擇正確的焊接工藝和熱處理工藝,并進(jìn)行光譜復(fù)查和無損檢測(cè);

(3)后續(xù)檢修加強(qiáng)對(duì)此類焊縫的金屬監(jiān)督檢查。

[1].DLT752-2010.火力發(fā)電廠異種鋼焊接技術(shù)規(guī)程[S].

[2].葛兆祥,王學(xué).高強(qiáng)匹配T91/12Cr1MoV異種鋼焊接接頭力學(xué)性能[J].焊接,2004,3(11):18-21.

[3].陳欣.T91與12Cr1MoV異種鋼焊接分析[J].焊接技術(shù),2002,3(1):16-18.

[4].張倫,袁啟民,張懷曾.T91+12Cr1MoV異種鋼焊接工藝的試驗(yàn)研究[J].河北電力技術(shù),2003,22(2):24-26.

[5].Gao W,Jiang Y,Gong J,et al. Numerical Simulation and Analysis of Welding Residual Stress in T91/12Cr1MoV Dissimilar Welded Joint[J].Proceedings of the CSEE,2012(26):018.

[6].高巍,姜勇,鞏建鳴,等.T91/12Cr1MoV異質(zhì)接頭殘余應(yīng)力模擬與分析[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2012,32(26):126-130.

[7].楊新宇,姜勇,高巍,等.焊接順序及熱處理對(duì)T91/12Cr1MoV異質(zhì)接頭殘余應(yīng)力影響的數(shù)值分析[J].電焊機(jī),2016(4):17-21.

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