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掘進機安裝后的檢驗與調試

2017-03-27 16:05:06馬亮
科技資訊 2017年1期
關鍵詞:調試

摘 要:由于掘進機在復雜環境和工作條件下工作,經常面臨大修后重新安裝,本文介紹了安裝后的性能檢測和調試,提高了掘進機安裝后的工作性能和安全性能,對安全高效掘進作業將產生積極推動作用。

關鍵詞:準備工作 調試 性能檢驗

中圖分類號:TU272 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)01(a)-0000-00

作者簡介:馬亮(1984-),男,江蘇徐州人,漢族,本科,助理工程師,主要從事煤礦機電方面技術服務與管理工作。

掘進機掘進巷道具有掘進效率高、推進速度快、勞動強度低、巷道質量高和有利于安全生產等優點,在煤礦得到了廣泛的應用。在使用過程中,掘進機的使用性能會下降,經常面臨大修后重新安裝,同樣,掘進機也需要經常更換掘進工作面,需要拆卸后重新安裝。一旦重新安裝掘進機后,各種液壓管路、電氣線路可能會接錯,一些重要的調整元件可能發生位移變化,一些重要的緊固零件張緊程度會達不到原有的工作狀態,會使機器的機械性能、液壓性能、電氣性能發生變化,一些重要的工作參數可能不能滿足新的工作條件,使掘進機的工作性能和安全性能受到嚴重的影響,有時可能會引發人身事故。因此,掘進機安裝后必須進行性能檢驗與調試。

1 掘進機性能檢驗與調試前準備工作

首先要認真閱讀掘進機的使用說明書,掌握設備結構、原理、工作性能、工作參數以及工作部件的位置等;其次要對照安裝標準和要求,對掘進機進行全面檢查;另外還要按潤滑圖表的要求,對掘進機的液壓油箱加足液壓油,對各齒輪箱加足潤滑油。當確認無誤后,方可進行后續的試運轉性能檢驗與調試工作。

2 掘進機主要使用性能檢驗

掘進機安裝調試后,必須進行試運轉,試運轉發現問題再調試,直到符合要求為止。試運轉時,必須對各部件運行作如下的性能檢驗。

(1)檢查電機旋轉方向是否正確:①從操作臺位置看,截割頭如果順時針方向旋轉,表明截割電機旋轉方向正確;②泵站起動后,如果液壓系統有壓力,并操作任一手柄機器都有相應動作,表明泵站電機旋轉方向正確。(2)檢查液壓系統安裝的正確性:①各管路、閥、油泵、油馬達等聯接處不應有漏油現象;②對照操縱臺的操作指示牌,操作每一個手柄,觀察各執行元件的動作方向與指示牌所指示的方向是否一致,如果發現有錯,應及時糾正。(3)檢查內、外噴霧及冷卻系統安裝的正確性:內外噴霧應暢通,噴霧正常,水系統管路接頭無泄漏,水壓達到規定值。(4)截割機構應轉動靈活、擺動自如,擺動范圍符合要求,其公差不大于±50mm。(5)裝載機構應運轉正常,星輪轉速應符合要求。(6)第一運輸機應運轉平穩,無卡鏈、跳鏈現象,張緊裝置調整靈活、可靠。(7)行走機構前進、后退、轉彎應運轉正常,行走及調動速度符合要求。(8)液壓系統壓力調整正確、流量滿足使用要求。(9)各操作手柄、按鈕、旋鈕應動作靈活可靠。(10)各傳動齒輪箱、液壓系統無滲漏現象。

3 掘進機的調試

3.1機械傳動系統的調試

3.1.1第一輸送機鏈條與鏈環的張緊

第一輸送機鏈條應張緊適度,如果鏈條張緊過度,刮板有可能卡在鏈道內,有時還會發生跳鏈、卡鏈現象;如果鏈條張緊不足,鏈條張力和運行阻力就會增加,零部件的磨損就會加劇,使用壽命也會降低,也有可能造成驅動軸彎曲、軸承損壞、液壓馬達過負荷等現象。當刮板鏈采用螺旋機構張緊方式時,其調整方法是:①放下鏟板并壓接底板;②松開第一輸送機后部的鎖緊螺母,均等調整左右絲杠,使運輸機下面的鏈條中部具有70mm 的下垂度,驅動輪下方下垂20~30mm,然后緊固鎖緊螺母。③如果調整絲杠行程不夠,可去掉兩個鏈條的兩個鏈環,再調整至上述張緊程度。④刮板鏈條調整后,開動第一輸送機,轉動應靈活,無阻滯現象,可通過觀察液壓系統的壓力來判斷其阻力的大小。

3.1.2履帶的張緊調整

掘進機行走是通過履帶鏈板與驅動輪的嚙合來實現的,要保持這種正確的嚙合,就必須使履帶有一個適當的張緊程度。安裝后的行走履帶張緊程度不一定能滿足要求,另外在使用過程中,由于工作環境的復雜,如采用彈簧和張緊液壓缸張緊的履帶,其張緊液壓缸會受到異常壓力,會使張緊液壓缸上的溢流閥引起動作,使液壓油泄漏,導致履帶松弛,另外張緊液壓缸密封破損,也會使液壓油泄漏,引起履帶松弛,因此無論剛安裝后還是使用中,需要經常對掘進機行走履帶進行調整。EBZ160型掘進機履帶張緊調整方法是:①將掘進機向前移動,使履帶上部處于松弛狀態;②放下鏟板和后支撐組,并壓接底板,使履帶處于浮動狀態;③接通換向閥油路張緊履帶,使履帶鏈的下垂度調整到50~70mm之間, 并在張緊輪托架后插進適宜厚度的卡板;④張緊油缸泄壓;⑤抬起鏟板和后支撐組,開動掘進機二至三次,檢查履帶的松緊程度是否合適;⑥如需要放松履帶時,降低調整墊片厚度即可。

3.2液壓系統的調試

掘進機液壓系統一般由液壓泵站、液壓馬達、液壓油缸、控制閥組(操作臺)及輔助液壓元件等組成。液壓泵站一般用雙聯或多聯齒輪泵,可以同時或單獨向系統提供壓力液體,通過換向閥的操作,可實現機器的行走、裝載運輸、截割頭的上下左右擺動及伸縮、鏟板和穩定器升降等動作,并進行液壓安全保護。掘進機液壓系統各回路的壓力如果高了,容易使液壓油發熱,油溫上升,當液壓油溫度超過70℃,就會使掘進機不能正常工作(各工作機構沒有勁);反之,壓力低了,不能充分發揮掘進機的性能;另外各動作的方向與規定不一致,容易引起操作失誤、也可能會使機構不能工作或使零部件損壞,甚至會發生人身事故。因此必須對掘進機液壓系統的壓力及動作方向進行調整。

3.2.1柱塞變量雙聯泵的調整

EBZ160型掘進機液壓系統由柱塞變量雙聯泵提供液壓動力,后泵具有恒功率、壓力切斷、負載敏感功能,前泵具有恒壓力、負載敏感功能。后泵的壓力通過壓力切斷閥調整,前泵的壓力通過恒壓控制閥調整,最高壓力均為18Mpa。其調整方法是:首先取下帽式膠套,將鎖緊螺母松開,然后用內六角板手調整螺絲,使壓力增高,當調至設定的壓力后,擰緊鎖緊螺母,并裝好帽式膠套。

3.2.2換向閥的調整

在EBZ160型掘進機液壓系統中,由七聯換向閥控制前泵與行走液壓馬達、各油缸油路,由四聯換向閥控制后泵與一運、星輪、噴霧油路,七聯換向閥和四聯換向閥都裝有限壓閥,其限壓閥的調整壓力一般為17Mpa,最高調整壓力為22Mpa,其中四聯換向閥中噴霧泵用限壓閥調整的最高壓力為10Mpa。換向閥的調整方法與柱塞變量雙泵的調整方法相同。

3.2.3動作方向調整

掘進機安裝試運轉后,當發現截割頭左右擺動、升降、履帶行走、星輪、第一輸送機等不符合掘進機的常規操作需要,與掘進機標牌不一致,就需要調整其動作方向。調整動作方向的辦法是:把有方向錯誤的液壓缸或液壓馬達進、回油管進行調換便可。

3.3電氣系統的調試

3.3.1電動機轉向調整

掘進機截割電動機、液壓電動機和第二輸送機電滾筒均不設反轉功能,試運轉時如果發現有反轉現象時,就必須對其進行調整。如果所有電動機都反轉,可打開電控箱的接線腔,把進線電源線電纜的任意兩根進行相互調換;如果僅一個或較少幾個電動機反轉,就打開相對應電動機的接線盒,調換負荷線中任意兩根即可。

3.3.2電動機掉電調整

掘進機進行截割作業,截割電動機就掉電,出現這種現象的主要原因是截割電動機電流整定值過小,使截割電動機不能承受較大的截割負荷。調整的辦法是:通過電氣操作箱參數設定按鈕“+”或“-”重新設定截割電動機電流值,這種現象便可排除。

4 結語

本文介紹了掘進機安裝后的性能檢測和調試,以引發掘進機操作和維修人員結合實際使用機型的思考與啟示,提高掘進機安裝后的工作性能和安全性能,保證設備的正常運轉和安全使用,對安全高效掘進作業將產生積極推動作用。

參考文獻

[1] 沈國才 沈兆振.掘進機液壓系統故障分析與排除[J]煤礦機械 2009.5

[2] 劉引召 田夫乾.淺析巖巷掘進機常見故障及維護.科技研究 2014.19

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