郭子華

摘 要:我國現有自航耙吸挖泥船施工效率相對較低,無法達到使用要求,這對于施工方及運營商都是不利的。本文結合工程實例,分析與研究了提升自航耙吸挖泥船施工效率的措施,主要包括改進耙頭、增加泥艙消能裝置、增加高壓沖水改進泥泵轉速等方面,旨在為相關研究和實踐提供參考。
關鍵詞:自航耙吸挖泥船;施工工藝;施工效率
中圖分類號:U615.35 文獻標識碼:A 文章編號:1006—7973(2017)03-0054-01
1 工程簡介
(1)工程規格。長江口12.5米深水航道維護疏浚工程B標段,地點位于上海市境內的長江口南港-北槽河段水域,東自長江口燈船起,西至長江口南港下端。本工程為維護性疏浚,主要施工區段包括D3.2、D3.3、D3.4區段,總長46.139km。維護底寬350m,維護水深-12.5m(理論最低潮面)。其主要規格見下表1:
(2)土質。本工程施工土質均以松散的粉細沙和軟弱的淤泥、淤泥質土層組成。
(3)拋泥區。本工程設有3個拋泥區和4個拋泥坑。施工分單元進行,施工單元根據測量的水深情況由建設方指定,施工位置拋泥按建設方指定時間、指定的地點嚴格執行。
2 工程相關因素分析
2.1 施工地段與施工工藝之間的關系
在本次吸挖泥工程中,主要采用的方法為裝艙溢流法,即在施工中泥艙被裝滿以后,在一定時間溢流后放掉泥艙上層渾水,這樣就可以讓密度較大的泥沙沉淀下來,在泥艙被裝滿以后,將船舶行駛到事先設定好的拋泥區與拋泥坑附近。由于施工地段并不相同,所以,采用的施工工藝也存在差異,在施工中,各個段之間的搭接長度控制在100m左右,無論哪段維護深度與維護底寬都被控制在合理范圍內,維護深度均為-12.5m,維護底寬為350m。盡管本次工程所涉及的地段絕大部分土質相對松軟,但個別地方尤其是航道較淺的地方不僅存在水深落差較大的情況,還存在路線較長等情況,并不利于挖掘,所以,在實際施工中對各個航道淺點做了編號,并用進退位的方式完成挖掘,逐漸將淺點挖除,這在一定程度上有效提升了施工效率。
2.2 本工程施工中影響生產效率的主要因素
(1)耙頭偏小,單次過耙范圍窄。
(2)疏浚土為淤泥土質,泥漿懸浮不易沉淀。
(3)施工區都為大型耙吸船,拋泥坑通道較窄,不能滿足多艘船舶同時拋泥,施工船拋泥需排隊進入。
3 提升自航耙吸挖泥船施工效率的措施
3.1 改進耙頭
對于自航耙吸挖泥船來說,主要挖掘工具是耙頭,它也是最重要的疏浚工具,其質量與整體效益如何將直接影響到挖泥船生產,要提升自航耙吸挖泥船施工效率,就要具有先進合理的挖掘耙頭。
在施工的過程中,發現耙頭存在一下缺陷:①耙頭寬度小,單次過耙范圍較為狹窄,導致施工效率較低;②耙齒密度小,形狀設計和排列方式不合理,存在溝落差大、隆起深度不達標及凹陷部分超深等問題,不僅影響生產效率,且不經濟。
針對耙頭的上述缺陷,經過力學分析和模擬實驗之后,提出了以下改進方案:首先,增大耙頭寬度,從原來的2.95m增大為3.95m,并增大耙齒的密度,變為原來的兩倍;第二,將耙齒原來的“一字”型平型排列方式優化改進為前后交錯排列方式,將耙齒的尖優化為平齒。
3.2 增加泥艙消能裝置
針對耙吸船泥門開閉時間相對較長的問題,聯合設計單位調整優化液壓系統,增加液壓流量,提高泥門運行速度,縮短拋泥時間。
3.3 增加高壓沖水
耙頭采用高壓沖水挖泥,可增大疏浚物的含水量、改變疏浚物級配程度,使疏浚物膨脹松散,進而提高挖掘效果。
齒間的高壓沖水可提高耙齒的切削深度和寬度,耙頭內部的高壓沖水可增大補水,加強土質的液化效果。
3.4 改進泥泵轉速
通過進行降低泥泵轉速對提高裝艙量的施工試驗,以降低泥漿進艙流速,利于沉淀。
參考文獻:
[1]劉海斌,王忠賢.新型主動耙頭的開發和應用[J].船舶,2014,06(26):66-68.
[2]林木森.國外疏浚船舶和疏浚技術發展動態[J].上海航道科技,2014,03(23):13-15.