高愛令(中國石化齊魯分公司特種設備檢測中心,山東 淄博 255400)
電廠鍋爐水冷壁爆管原因分析
高愛令(中國石化齊魯分公司特種設備檢測中心,山東 淄博 255400)
本文采用宏觀檢查、力學性能測試、金相檢驗等方法對鍋爐水冷壁爆管的原因進行了綜合分析。結果表明:爆管主要原因是水冷壁管短時嚴重過熱。
鍋爐;水冷壁;爆管;短時過熱
某電廠3#爐是HG-410/100-11型自然循環液態排渣燃煤鍋爐。2016年10月,3#爐給水壓力突然降低,汽包水位下降,因泄露嚴重造成停機。經檢查為水冷壁管爆裂,爆裂位置在鍋爐后墻中間部位水冷壁垂直段向火側,標高約17m處。該水冷壁規格為Φ60×5mm,材質為20G。管內介質溫度約300-310℃,壓力11-11.5MPa,向火側靠近火焰中心部位溫度達1156℃。
水冷壁是鍋爐重要的蒸發受熱面。布置在爐膛內壁四周或中間,吸收爐膛內高溫火焰的輻射熱,把水加熱并逐漸轉變成飽和蒸汽和水的汽水混合物。由于水冷壁的冷卻,內壁溫度大大降低,也防止結渣及熔渣對爐墻的腐蝕,減少爐墻的厚度和重量。[1]
為找出該水冷壁爆管原因,以爆口處為中心,截取上下各500mm,總計1000mm直管段為試樣,采用宏觀檢查、化學成分分析、金相檢驗等方法對爆管原因進行分析。
1.1 宏觀形貌與特征
宏觀檢查發現試樣爆口處位于向火側,沿縱向撕裂。外觀呈均勻腐蝕,無明顯氧化皮;內表面未見結焦結垢。爆口形狀呈喇叭口狀,最大長度為115mm,最大寬度為35mm。邊緣呈刀刃狀,尖銳鋒利,管徑漲粗可見明顯塑性變形,爆口附近未發現有明顯縱向裂紋屬于韌性斷裂,符合短時過熱爆管特征。短時過熱爆管是指鍋爐受熱面管子在運行中由于工作條件惡化,部分管壁溫度短期內快速上升,溫度可以達到鋼的下臨界點Ac1,甚至上臨界點Ac3以上。管子的向火側產生塑性變形、管徑漲粗,管壁減薄,強度明顯下降,最終無法承受內壓而爆管。[1]在試樣上取三個分析部位:1#為向火側爆口附近;2#為遠離爆口約400mm處;3#為爆口背火側。
1.2 管徑、壁厚測量
對試樣打磨,用游標卡尺測量爆口中心最大開口處、兩側尖端上部、下部等部位管徑。結果:最大開口處66.7mm,上下尖端分別為60.5mm、60.4mm。。壁厚測量:爆口邊緣處厚度最薄減至2.3mm,遠離爆口處壁厚測量4.4mm。可見爆口處脹粗、邊緣明顯減薄。
1.3 化學成分分析
該水冷壁管所用材質為20G。20G是優質碳素結構鋼,廣泛應用于壁溫≤480℃的受熱面管子,對應技術參數可見選材正確。對試樣1#、3#部位進行定量直讀式光譜分析,分析結果見表1。對比可見,試樣化學成分符合GB5310-2008《高壓鍋爐用無縫鋼管》[2]要求。

表1 化學成分(Wt%)
1.4 硬度測量
按GB/T231.1-2009《金屬材料布氏硬度實驗》要求[3]對1#、2#、3#分析部位進行硬度測量,1#硬度91HB;2#硬度113HB;3#硬度129.6HB??梢?#、2#硬度偏低,3#硬度正常。表明向火側材質發生了微觀損傷。
1.5 金相檢驗
對1#、2#部位取樣,用4%硝酸酒精浸蝕后,在顯微鏡下觀察金相組織,結果如下:1#部位金相組織為:鐵素體和珠光體,珠光體區域中碳化物已分散,逐漸向晶界擴散,分布不均勻,呈明顯帶狀沿水冷壁管軸向分布。依據DL/T 674-1999《火電廠用20號鋼珠光體球化評級標準》[4],珠光體球化級別為4.5級嚴重球化。2#部位金相組織為:鐵素體和珠光體,珠光體區域中碳化物已分散,并逐漸向晶界擴散,形態尚明顯。珠光體球化級別為3級輕度球化。
珠光體在高溫作用下,形狀和尺寸會發生變化,片層狀滲碳體組織逐漸變為球狀。溫度越高,球化進行的越快。
根據爆口宏觀形貌、壁厚、硬度測量和金相分析顯示該試樣具有短時過熱特征。利用內窺鏡對該水冷壁管及下聯箱檢查,發現下聯箱接管處淤積了一些切割熔渣和金屬塊狀物。從而確定爆管原因是水冷壁管長期在高溫下服役,金相組織出現老化,材料性能下降。由于接管處淤積異物使管內循環水流動過緩,冷卻不佳造成短時急劇過熱,管壁向火側脹粗、管壁減薄,在管內介質壓力作用下發生爆裂。
[1]周昕.火力發電廠鍋爐受熱面失效分析與防護[M].北京:中國電力出版社,2004:47-48.
[2]GB 5310-2008高壓鍋爐用無縫鋼管[S].
[3]GB/T231.1-2009《金屬材料布氏硬度實驗》[S].
[4]DL/T 674-1999火電廠用20號鋼珠光體球化評級標準[S].
高愛令(1974-),女,工程師,中國石化齊魯分公司特種設備檢測中心,從事承壓類特種設備檢驗工作。