河鋼宣鋼檢修公司 邢旭輝
型材線冷鋸區(qū)域電氣系統(tǒng)設(shè)備創(chuàng)新與維護(hù)
河鋼宣鋼檢修公司 邢旭輝
河鋼集團(tuán)宣鋼公司型材車間冷鋸區(qū)域電氣設(shè)備在經(jīng)過7年使用后,部分設(shè)備出現(xiàn)較為嚴(yán)重的問題,主要問題.有型材冷鋸鋸切電流過大,容易損壞電機(jī);鋸區(qū)水霧較多造成線路損壞等,通過改進(jìn)冷鋸進(jìn)退鋸系統(tǒng)和冷鋸電機(jī)啟停系統(tǒng)等改造后,問題得到了解決,保證了設(shè)備的正常運(yùn)行。
冷鋸電機(jī);PLC;位移傳感器
宣鋼型材生產(chǎn)線工程是全連軋,建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)70萬噸合格角槽鋼礦用U型鋼及大規(guī)格圓鋼。型材生產(chǎn)線從2007年投產(chǎn)以來,冷鋸區(qū)域電氣設(shè)備在經(jīng)過7年使用后,部分設(shè)備出現(xiàn)較為嚴(yán)重的問題,頻繁發(fā)生事故。
型材線鋸區(qū)工程在生產(chǎn)過程中,由于原設(shè)計(jì)、制造、控制等方面存在諸多不合理的地方,現(xiàn)場環(huán)境較為惡劣等諸多因素的影響。隨著電氣設(shè)備的老化電氣事故不斷增多、提高平均產(chǎn)量水平、提高生產(chǎn)作業(yè)率成為了首要任務(wù)。主要問題有型材冷鋸鋸切電流過大,容易損壞電機(jī),改尺操作繁瑣,行走電機(jī)、稀油泵電機(jī)和液壓泵電機(jī)等設(shè)備的線路長時(shí)間浸泡在水霧中造成損壞,啟動(dòng)電流過大,容易達(dá)到進(jìn)線柜斷路器的過流值等,而這些問題如得不到解決,不僅制約著產(chǎn)能目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),而且給降低生產(chǎn)成本帶來極大的困難。
根據(jù)故障現(xiàn)象分析原因如下:
(1)型材冷鋸鋸切電流過大,容易損壞電機(jī),速度由崗位工自由調(diào)節(jié),為提高過鋼速度使其速度較快,加之有落鋼的現(xiàn)象,故造成鋸切電流過大,時(shí)間一長容易損壞主電機(jī)。
(2)型材鋸區(qū)原來的改尺操作是在操作臺(tái)上進(jìn)行的,需要崗位人員看攝像頭和鋸房屋子里的人員聯(lián)系進(jìn)行操作,這樣造成操作就需要2人才能完成。而且需要反復(fù)多次才能改好鋸子的位置,較為繁瑣。
(3)鋸區(qū)水霧較多,使冷鋸的行走電機(jī)、稀油泵電機(jī)和液壓泵電機(jī)等設(shè)備的線路長時(shí)間浸泡在水霧中造成損壞,由于原來的線路較長,更換所需時(shí)間較長,嚴(yán)重影響生產(chǎn)節(jié)奏。
(4)型材冷鋸區(qū)域輥道和移送鏈都是由獨(dú)立的變頻器控制,由于數(shù)量較多,一旦其中一個(gè)變頻器出現(xiàn)問題,就會(huì)造成生產(chǎn)中斷,而且更換變頻器需要將整流柜停電,造成精整區(qū)域全部停止,更換變頻器所需時(shí)間較長,從而嚴(yán)重影響正常的生產(chǎn)節(jié)奏。
(5)型材冷鋸區(qū)域輥道電機(jī)線路經(jīng)常性損壞,造成其區(qū)域輥道無法正常使用,嚴(yán)重影響生產(chǎn)節(jié)奏。
(6)由于型材車間新的冷鋸電機(jī)是500KW的電機(jī),并且都放在同一側(cè)的進(jìn)線柜中,當(dāng)2臺(tái)冷鋸?fù)瑫r(shí)啟動(dòng)時(shí),啟動(dòng)電流過大,容易達(dá)到進(jìn)線柜斷路器的過流值。
(7)型材冷鋸設(shè)備在全封閉的區(qū)域里,崗位所有的操作都需要觀看監(jiān)控畫面操作,顧其監(jiān)控系統(tǒng)穩(wěn)定性非常重要。但由于前期廠家施工時(shí)部分線路為串管,而天車在吊輥道蓋板是經(jīng)常刮蹭其線路,造成其線路受損較為嚴(yán)重,經(jīng)常跳閘,導(dǎo)致監(jiān)控系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。
(8)型材冷鋸區(qū)域經(jīng)常從平臺(tái)上往下扔廢料,下方需要在廢料斗滿了以后運(yùn)走,當(dāng)兩方聯(lián)系不暢時(shí),就會(huì)出現(xiàn)危險(xiǎn)。
(9)型材冷鋸區(qū)主電機(jī)較小,鋸鋼電流過大,導(dǎo)致電機(jī)經(jīng)常損壞,而且容易將其上級斷路器擊穿。更換一次斷路器需要將整個(gè)后線的進(jìn)線柜停止,更換時(shí)間過長,而且不易處理。
根據(jù)以上故障原因分析結(jié)果,特提出一下解決辦法:
(1)在新的冷鋸電機(jī)后加裝缸內(nèi)位移傳感器,將其信號引入PLC中,并定義好冷鋸鋸切的前后位置,并固定其限位。在將冷鋸電機(jī)電流信號接入PLC中。為有效的降低電機(jī)電流特將其鋸切過程分為2個(gè)部分,使其在2個(gè)部分的速度不同,啟動(dòng)時(shí)較快,鋸切到鋼時(shí)降低速度。在根據(jù)電流大小控制速度,當(dāng)電流超過900A時(shí)自動(dòng)停止前進(jìn),需要崗位工重新操作前進(jìn);當(dāng)電流超過1100A時(shí)自動(dòng)后退,前進(jìn)需要重新操作。通過以上限流措施,有效的降低了電機(jī)電流,從而很好的保護(hù)了電機(jī),使設(shè)備運(yùn)行更加穩(wěn)定。
(2)為使操作簡單,便于崗位獨(dú)立作業(yè),減少改尺時(shí)間,特對其進(jìn)行了改造:將一個(gè)改尺操作箱安裝到鋸房屋內(nèi),將其所需控制的開關(guān)安裝好并配線,將線路從鋸區(qū)遠(yuǎn)程站通過管路連接到操作箱中,打點(diǎn)并調(diào)試正常。改造后,使崗位操作簡單方便,大大降低了改尺時(shí)間。
(3)為降低故障率,特將其冷鋸液壓站獨(dú)立遷出冷鋸區(qū)域,并給其液壓站安裝新的PLC站,并將其連接到軋機(jī)PLC系統(tǒng)中,添加新的WINCC控制畫面,加裝完善的液壓壓力檢測器。通過改造后使其故障率大幅下降,控制更加便捷,處理故障時(shí)間大幅降低。
(4)當(dāng)生產(chǎn)型鋼時(shí),利用圓鋼的收集鏈和輥道給冷鋸區(qū)域的設(shè)備當(dāng)備用。首先在原來的變頻器輸出端加裝兩個(gè)空開,配好線,其中一個(gè)空開控制原來的設(shè)備,另一個(gè)空開做備用,當(dāng)其他設(shè)備出現(xiàn)問題時(shí),拆除問題設(shè)備線路,接到備用空開上,再在PLC中將原設(shè)備的輸入點(diǎn)封閉,切換到備用設(shè)備的輸入點(diǎn)。將其中的切換按鈕做到WINCC畫面上,便于操作。改造前變頻器出現(xiàn)問題,處理時(shí)間為2個(gè)小時(shí);改造后,處理時(shí)間降低為10分鐘,大大縮短了處理時(shí)間。
(5)對鋸區(qū)輥道電源箱及其線路進(jìn)行了改造。首先根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境,將備用電源箱固定到北側(cè)墻體上固定好,給電源箱配好盤。然后利用廢棄的槽鋼、角鋼給電機(jī)線路做防護(hù),保護(hù)電纜;再將原來的線路撤換后,將其沒有損壞的線路連接到新的電源箱中,將原來的電源箱輸入電纜移到新的電源箱中,試車并倒轉(zhuǎn)。改造后,鋸區(qū)輥道電纜損壞問題得到了徹底的解決。
(6)在2臺(tái)冷鋸的PLC程序中都加入了啟動(dòng)延時(shí)命令,當(dāng)任意一臺(tái)電機(jī)啟動(dòng)時(shí)都需等到另外的兩個(gè)電機(jī)的電流值在800以下(冷鋸電機(jī)電流表的值已引入PLC中),這樣達(dá)到控制2臺(tái)冷鋸不同時(shí)啟動(dòng)的目的。改造后效果較好。
(7)對監(jiān)控系統(tǒng)改造為:將沒有穿管的線路重新鋪設(shè)管線,并焊接固定好,并將其損壞嚴(yán)重的線路進(jìn)行了更換;其次將原來的接線盒進(jìn)行了整理,重新接線;再將原來固定攝像頭的支架進(jìn)行了固定,將部分電源空開進(jìn)行了更換。通過上述改造后,鋸區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)更加穩(wěn)定,基本滿足了生產(chǎn)需要。
(8)為了解決安全隱患,冷鋸房內(nèi)加裝了聲光報(bào)警裝置,控制器安裝在平臺(tái)下方的安全區(qū)域,當(dāng)廢料斗滿了需要清理時(shí),平臺(tái)下的人員啟動(dòng)聲光報(bào)警裝置,平臺(tái)上的人員就停止扔廢料,確保下方人員安全。
(9)為降低故障率,使設(shè)備更加穩(wěn)定,將原來的315KW電機(jī)改為500KW電機(jī),并安裝新的軟起控制柜。并在新的軟啟動(dòng)中加設(shè)限流保護(hù),使其在過電流時(shí)軟起自動(dòng)停止,有效的保護(hù)了主電機(jī),改造后設(shè)備故障率大幅下降,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。
這里遇到故障都是由于設(shè)計(jì)、制造等方面存在不合理的地方和現(xiàn)場環(huán)境惡劣造成的,因此,要注意以下幾點(diǎn):1)電機(jī)電纜需要根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境做一定的防護(hù),確保其穩(wěn)定。2)在初期設(shè)計(jì)中沒有備用的重要設(shè)備,需要對其進(jìn)行設(shè)計(jì)應(yīng)急預(yù)案。
設(shè)備自改造升級投入運(yùn)行以來,設(shè)備的故障率大幅度降低。生產(chǎn)工藝更加順暢,設(shè)備的安全運(yùn)行保護(hù)措施更加完善,徹底扭轉(zhuǎn)了之前設(shè)備故障率高的情況,也使我們的維護(hù)水平得到了提升。