河鋼宣鋼機(jī)電公司 陳 玲
淺議PLC在燒結(jié)應(yīng)用中存在問題
河鋼宣鋼機(jī)電公司 陳 玲
科學(xué)技術(shù)的發(fā)展、運(yùn)用,促使我國的社會生產(chǎn)、生活發(fā)生了翻天覆地的變化。在這樣的背景下,我國的社會生產(chǎn)朝著自動化、智能化的方向發(fā)展。目前,燒結(jié)工藝在運(yùn)行發(fā)展的過程中往往由于實(shí)際環(huán)境的限制以及技術(shù)落后,導(dǎo)致各類故障問題的出現(xiàn),阻礙了各項(xiàng)效益的取得。為此,相關(guān)企業(yè)在運(yùn)行發(fā)展的過程中加強(qiáng)了對于PLC技術(shù)的運(yùn)用,從而以此為基礎(chǔ)促進(jìn)各類故障問題的解決,實(shí)現(xiàn)燒結(jié)生產(chǎn)效率的提升,促進(jìn)我國煉鐵工業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。
PLC系統(tǒng);燒結(jié);工業(yè)生產(chǎn);常見故障;解決措施
作為煉鐵工業(yè)生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),燒結(jié)工序在開展的過程中往往存在能耗大的狀況,不利于企業(yè)謀求更高的經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益,并會因?yàn)榧夹g(shù)不合理而出現(xiàn)各類故障。為此,燒結(jié)工藝在運(yùn)行發(fā)展的過程中需要加強(qiáng)對于高新技術(shù)的運(yùn)用,從而實(shí)現(xiàn)各類故障問題的妥善解決,促進(jìn)各項(xiàng)效益的取得。本文基于此,著重分析PLC技術(shù)在于燒結(jié)生產(chǎn)作業(yè)過程中的運(yùn)用。
為了促進(jìn)燒結(jié)工藝運(yùn)行效率、質(zhì)量的提升,技術(shù)人員加強(qiáng)了對于PLC技術(shù)的運(yùn)用,并以此為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)了燒結(jié)系統(tǒng)的優(yōu)化升級,促進(jìn)了PLC燒結(jié)系統(tǒng)的構(gòu)建。事實(shí)上,該系統(tǒng)在運(yùn)行的過程中主要分為三大部分,分別是現(xiàn)場控制站、操作站、工程師站組成。關(guān)于分系統(tǒng)的概況,筆者進(jìn)行了下述的總結(jié)。
現(xiàn)場控制站系統(tǒng)在構(gòu)建的過程中能主要由電源、通訊處理、中央處理器等模塊構(gòu)成。此外,為了確保該系統(tǒng)運(yùn)行效率的提升,技術(shù)人員需要使用連接器促進(jìn)各模塊的有效連接,并促進(jìn)了帶電插拔、維護(hù)工作的有序開展開展。此外,技術(shù)人員還借助施耐德ifix監(jiān)控軟件對現(xiàn)場運(yùn)行狀況進(jìn)行實(shí)時、全面的監(jiān)控。
操作站在運(yùn)行的過程中,往往具備趨勢、歷史趨勢曲線的記錄、查詢功能。不僅如此,該系統(tǒng)在運(yùn)行的過程中,能夠以交換機(jī)為基礎(chǔ),促進(jìn)各操作工控機(jī)間的數(shù)據(jù)交換工作。而工程師站在運(yùn)行的過程中往往能夠促進(jìn)系統(tǒng)監(jiān)控工作的開展,并帶動系統(tǒng)狀態(tài)修改。此外,該系統(tǒng)在運(yùn)行的過程中還擁有對系統(tǒng)硬件的監(jiān)視和故障診斷。
該系統(tǒng)在運(yùn)行的過程中,往往因?yàn)槟硞€設(shè)備、零部件因?yàn)楣收隙鴷和r,導(dǎo)致相關(guān)系統(tǒng)設(shè)備的所有設(shè)備出現(xiàn)連鎖停啟的問題,進(jìn)而導(dǎo)致燒結(jié)工藝運(yùn)行效率、質(zhì)量的進(jìn)一步降低,不利于各項(xiàng)效益的取得。
由于基于PLC技術(shù)的燒結(jié)系統(tǒng)具備人機(jī)界面,故而維修人員能夠借助該界面平臺對問題進(jìn)行跟蹤,并對故障設(shè)備運(yùn)行信號的瞬時變化進(jìn)行了解,從而由此對設(shè)備瞬時暫停的誘因進(jìn)行發(fā)現(xiàn),并得出設(shè)備暫停的主要原因在于在設(shè)備運(yùn)行返回信號不穩(wěn)定。
為此,維修人員在相關(guān)作業(yè)的過程中需要對信號線路、接觸器輔助接點(diǎn)進(jìn)行檢查,并對氧化的接觸器輔助接點(diǎn)進(jìn)行更換,從而由此促進(jìn)這一問題的解決。表面有氧化現(xiàn)象,接觸不可靠,換另外一對接點(diǎn),此現(xiàn)象得以解決。
燒結(jié)在運(yùn)行的過程中普遍存在二分料圓盤的裝置,從而由此借助圓盤、皮帶秤的變頻調(diào)速,實(shí)現(xiàn)對于下料量的合理化控制,確保生產(chǎn)效率的提升。在實(shí)際的生產(chǎn)作業(yè)過程中,工作人員往往還在圓盤上方安放秤重料斗,從而由此實(shí)現(xiàn)對于啟停、下料作業(yè)的合理化控制。但是在實(shí)際的作業(yè)過程中,儀器往往會出現(xiàn)不同程度的波動狀況,影響生產(chǎn)效率。在實(shí)際的處理過程中,維修人員懷疑為傳感器運(yùn)行問題,但通過檢測發(fā)現(xiàn)其信號穩(wěn)定,為此維修人員進(jìn)行了儀表的更換工作,但發(fā)現(xiàn)該類問題仍舊存在。
在作業(yè)處理的過程中,技術(shù)維修人員斷開儀表去上位機(jī)的信號指示,并對儀表噸位的顯示狀況進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)其顯示狀況呈現(xiàn)出平穩(wěn)的趨勢,但是一旦接上儀表的上位機(jī)信號時,顯示的波動狀況較為明顯,由此可以判斷出該類問題出現(xiàn)的主要原因在于線路干擾。基于此,為了促進(jìn)這一問題的優(yōu)化解決,工作人員在相關(guān)操作的過程中加強(qiáng)了對于屏蔽線的合理化運(yùn)用,并將該線路的一端進(jìn)行接地處理,從而實(shí)現(xiàn)了信號運(yùn)行穩(wěn)定性的增強(qiáng)。
燒結(jié)機(jī)的變頻調(diào)速系統(tǒng)在運(yùn)行的過程中,主要借助上位機(jī)、DP通訊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行系統(tǒng)控制以及數(shù)據(jù)傳輸工作。但是在實(shí)際的調(diào)試作業(yè)過程中,工作人員卻發(fā)現(xiàn)變頻器會出現(xiàn)各類故障,無法正確啟停,部分時候還會出現(xiàn)上位系統(tǒng)發(fā)出信號,但變頻器無法依據(jù)信號指令進(jìn)行啟動工作。
在相關(guān)問題分析額的過程中,技術(shù)人員借助PLC系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)診斷功能進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)變頻器在運(yùn)行的過程中往往會在網(wǎng)絡(luò)刷新時出現(xiàn)時有時無的狀況,而在對硬件配置進(jìn)行重新檢查的過程中,又發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的分支器接線、電阻的運(yùn)行狀況都正常,為此技術(shù)人員認(rèn)為導(dǎo)致這一問題出現(xiàn)的主要原因在于線路干擾。
事實(shí)上,由于變頻器在電磁站與PLC儀控中的接地來源不同,故而其在運(yùn)行的過程中往往會導(dǎo)致兩接地點(diǎn)的電位差問題,并由此導(dǎo)致線路環(huán)流現(xiàn)象的出現(xiàn),導(dǎo)致了對于網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的干擾,不利于相關(guān)效益的取得。在這一問題的解決過程中,技術(shù)人員加強(qiáng)了對于電氣接地的拆除工作。
在這一過程中,機(jī)速趨勢圖往往會出現(xiàn)現(xiàn)瞬間脈沖干擾,故而導(dǎo)致干擾問題的進(jìn)一步出現(xiàn),不利于系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行效率的提升。基于此,技術(shù)人員需要加強(qiáng)對于電纜層的分開工作,從而由此促進(jìn)干擾達(dá)到最低。
目前,燒結(jié)工藝在系統(tǒng)設(shè)計、運(yùn)行的過程中加強(qiáng)了對于PLC技術(shù)的運(yùn)用,并由此加強(qiáng)了對于型號為DI75300輸入模塊的運(yùn)用,該模塊在運(yùn)行的過程中往往存在電源并接點(diǎn)多,故而容易導(dǎo)致電磁站、設(shè)備間出現(xiàn)空開跳閘的問題。此外,由于一個模塊往往銜接多個設(shè)備,而每個設(shè)備又都包含多個輸入點(diǎn),故而為后續(xù)的查找問題帶來極大的困難。基于此,為了促進(jìn)這一問題的解答,技術(shù)人員在實(shí)際的操作過程中需要將電源并點(diǎn)全部在模塊屏內(nèi)端子上并接,從而促進(jìn)各項(xiàng)問題的處理。
為了進(jìn)一步促進(jìn)我國燒結(jié)運(yùn)行效率、質(zhì)量的提升,技術(shù)人員在實(shí)際的作業(yè)過程中需要加強(qiáng)對于常見故障的及時發(fā)展、處理,促進(jìn)各項(xiàng)效益的取得。本文主要分析了PLC燒結(jié)系統(tǒng),并就燒結(jié)生產(chǎn)常見的問題及處理方式(連鎖設(shè)備瞬間暫停、儀控系統(tǒng)的信號干擾、不同的地引起電位差造成變頻干擾、設(shè)計和布線不合理)進(jìn)行分析,希望由此實(shí)現(xiàn)我國PLC系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展,并由此實(shí)現(xiàn)燒結(jié)工藝運(yùn)行效益的提升,謀求更高的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益,滿足我國社會生產(chǎn)、生活的需要,實(shí)現(xiàn)我國工業(yè)化發(fā)展程度的進(jìn)一步加深。
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