摘 要:文章對某發電公司汽輪發電機組的真空系統進行了優化節能改造。改造后機組真空平均提高0.285kPa,端差降低0.3℃,使凝汽器的效率更優。系統的綜合運行電流比原來降低276A,起到了很好的節能效果。另外,還解決了真空泵水溫高時氣蝕及出力不足的問題,大大降低了維護工作量及成本。
關鍵詞:真空泵;蒸汽噴射器;混合式冷凝器;凝結水
前言
某發電公司 #3機組真空泵是某廠生產的2BW4-353型水環式真空泵,每臺機組配3臺,通常為2用1備。真空泵的工作液采用海水冷卻,海水溫度受到氣候條件影響,溫度變化較大,特別是夏天,海水最高溫度能到32℃左右。此時真空泵的工作水溫能到37℃,嚴重影響了機組的經濟性和安全運行。鑒于此,我們改造應用了蒸汽噴射器抽真空系統,可以使凝汽器一直保持在相應工況下的設計最低背壓,即凝汽器的真空保持在最高狀態,從而達到節能效果。而且不受真空泵工作液溫度過高問題導致的抽吸能力下降的限制,同時還能很好的解決真空泵由于氣蝕引起的噪音和葉輪斷裂、汽蝕問題。
1 水環真空泵抽真空系統的局限性及改造的必要性
工作液溫度對真空泵抽氣能力影響較大,特別是在壓力較低的情況下(10kPa以下)影響更加明顯,而電廠中真空泵的抽氣壓力剛好在此范圍之內。冬季時壓力可低至3.4kPa,真空泵的抽氣能力嚴重下降。夏季時工作水溫可以高達37℃,真空泵抽氣能力在15kPa時便開始嚴重衰減。由此可以得出,工作液溫度越高,真空泵的極限真空越差,極限真空下的抽氣能力越差。
當真空泵出力嚴重不足時,不凝性氣體將造成傳熱惡化并在凝汽器內積聚破壞凝汽器真空,水蒸氣中質量含量占1%的空氣能使表面傳熱系數降低60%,從而降低機組經濟性。凝汽器真空變差,則機組熱經濟性會顯著下降。
2 真空泵的汽蝕對水環真空泵抽真空系統的影響
水環真空泵在汽蝕狀態下工作,會造成泵的噪聲、振動變大,氣泡破裂的沖擊葉輪,嚴重影響使用壽命。在夏季水溫高時,某發電公司的水環真空泵長期在汽蝕狀態下工作,不僅噪音大,而且每次檢修解體,葉輪都有裂紋及汽蝕現象,平時真空泵也會常常出現電流大及出力不足等問題,檢修工作量大、維護成本非常高。
因此,無論從機組運行經濟性還是安全性考慮,都需要對凝汽器的抽真空系統進行技術改造。
在多方咨詢及調研、對比后,并結合電廠的實際情況,對蒸汽噴射器抽真空系統進行了全面優化,優化后的配置為:
(1)動力蒸汽源——輔汽聯箱0.5MPa的動力蒸汽,耗氣量約500kg/h。
(2)冷凝器——混合式冷凝器。
(3)冷卻水源——凝結水,用水量約200T/h。
3 優化后的方案的優勢
結合電廠的實際情況,經過全面優化的蒸汽噴射器抽真空系統,在保證抽氣能力的前提下,節能降耗效果更加明顯:
(1)電廠的輔汽聯箱是四臺機組聯通母管制,輔汽壓力非常穩定。因此從輔汽聯箱取更高壓力的蒸汽(0.5MPa),使耗氣量降低約了28%。
(2)電廠的循環水為海水,腐蝕性強,易結海生物。采用表面式冷卻器需使用鈦管換熱管,不僅造價高,而且存在管孔內海生物衍生及堵管的問題,影響換熱效果,維護、清理工作量較大。經過技術人員的多方咨詢及調研決定改用混合式冷卻器,冷卻水采用凝結水。這樣從本質上解決了后續易發的問題,而且混合式冷卻器沒有換熱管,后期幾乎免維護。從能量回收角度,被蒸汽噴射器抽出的乏汽和動力蒸汽與凝結水混合后,被冷卻成凝結水回收熱井,乏汽潛熱和動力蒸汽余熱被全部回收。
4 蒸汽噴射器抽真空系統主要設備構成
某發電公司 #3機組設計的蒸汽噴射器抽真空系統包含如下內容:
(1)蒸汽噴射器兩臺,分別抽吸凝汽器高壓側和低壓側,緊靠混合式冷凝器安裝。
(2)混合式冷凝器一臺,豎直安裝在6.4米層。
(3)蒸汽穩壓罐一臺,安裝在6.4米層混合式冷凝器旁邊,用于穩定蒸汽壓力,以及排污、疏水等。
(4)小功率真空泵一臺,在0米層原C泵基礎上改造。
(5)閥門、管路、儀表、窺窗等附件。
5 改造效果分析
負荷越低噴射器抽真空系統投運效果越好,550MW時新真空系統比原系統凝汽器平均真空提高了0.1kPa。400MW時新真空系統比原系統高壓側凝汽器真空降低0.2KPa,低壓側凝汽器降低0.93 Kpa,平均真空提高了0.55Kpa。達到預期效果。真空泵運行電流降低了346A,考慮使用凝結水作為冷卻水,凝泵電流上升了7A,改造后綜合電流下降了276A。
6 收益分析
該系統改造后經過初步計算,凝汽器提高真空的收益、節電收益、回收熱量收益三項相加后每年的經濟收益約為189萬元。
7 結束語
蒸汽噴射器在660MW機組真空系統優化節能改造上的應用,主要解決了如下幾個方面的問題:
(1)現運行一臺小真空泵,入口壓力在-89kPa(不在氣蝕點),徹底解決了真空泵在水溫高時的氣蝕問題。
(2)由于解決了真空泵氣蝕問題,從而降低了真空泵的維護費用。
(3)凝汽器真空平均提高0.285kPa,使凝汽器的效率更優。
工程達到的效果有如下幾個方面:
(1)原真空系統,運行兩臺大泵時,電流在421A;現運行蒸汽噴射器抽真空系統后,只運行一臺小泵,電流74A,雖然凝泵電流上升了7A左右,但總電流降低了276A,節電效果非常好。
(2)按負荷550MW做性能對比試驗,投運蒸汽噴射器系統后,凝汽器真空提高了0.1kPa,凝汽器端差降低0.3℃。400MW時新真空系統比原系統高壓側凝汽器真空降低0.2KPa,低壓側凝汽器降低0.93Kpa,平均真空提高了0.55Kpa。在3號機的嚴密性達到優秀(高壓側110Pa/min,低壓側50Pa/min,平均80Pa/min)的情況下,能做出這樣的數據,這說明蒸汽噴射器系統的抽氣能力更強,效率更高。
(3)使用蒸汽噴射器系統,雖然耗用約了0.5t/h的高壓蒸汽,但是再經過蒸汽噴射器做完功之后,被混合式冷凝器冷卻,將熱量全部回收熱井凝結水中。
(4)前級的蒸汽噴射器和混合式冷凝器等設備均為靜設備,幾乎是免維護的,大大降低維護成本。
(5)后級真空泵的工作壓力(入口壓力)升高至-89kPa,該壓力避開了真空泵的氣蝕壓力,使真空泵的維護量更小,壽命更長。
綜上所述,蒸汽噴射器抽真空系統在節能方面起到很好的作用,同時對機組的安全穩定運行起到了保證性作用。系統改造后運行至目前未發現問題,具有很強的推廣價值。
參考文獻
[1]某發電公司 #3機組B級檢修后性能試驗報告[R].
[2]某發電公司 #3機組真空系統性能試驗報告[R].
作者簡介:張海峰(1974-),男,河北張家口,助理工程師,研究方向為汽輪機檢修及輔機設備管理。