陳通++李輝++武志鵬++陳小青
摘 要:本文簡述了發電機組汽輪機液壓系統DEH工作原理,以及對機組無法正常啟動故障做了詳細的分析,并且介紹了汽輪發電機組液壓調速系統常見故障的原因和處理方法,增強了汽輪機安全穩定運行的可靠性, 有效地避免了類似事故的發生。
關鍵詞:DEH;液壓調速;電液轉換器;靜態調試
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)05-0180-01
1 概述
邯鋼邯寶能源中心燒結余熱發電裝機30MW余熱回收發電機組,汽輪機為青島捷能汽輪機廠產品,型號: BN25-1.98/0.55型,具有補汽功能。在鋼廠生產中起到平衡煤氣和蒸汽的作用,保障能源充分利用。液壓系統DEH構件在前箱內部一旦出現故障不宜排除,造成汽輪機無法穩定運行,針對這一情況,我廠組織技術人員對汽輪機液壓系統進行技術攻關,并且取得了良好的效果。
2 事故經過
2016年6月,汽輪機啟動過程中,掛閘后,液壓調速系統油壓為零,正常運行油壓為2.0MPa,調速汽閥無法開啟,導致機組無法啟動,經過對汽輪機DEH系統構件排查,發現電液轉換閥失效,且調速汽閥門架軸承抱死損壞,對其更換后,機組恢復正常。
3 DEH工作原理(圖1)
調節系統動作原理如下:在穩定狀態下,錯油門滑閥處于中間位置,油動機則穩定在某一位置上。當需升負荷時,如調節系統原理圖所示,數字調節器輸出電信號相應增大,電液轉換器輸出壓力信號升高,將使錯油門滑閥上移,油動機活塞下移,調節汽閥開大,進汽量增加;隨油動機活塞逐漸下移,經過液壓反饋,錯油門滑閥也逐漸下移,直至錯油門滑閥回到平衡位置,油動機活塞又處于穩定位置。油動機、調節汽閥將正好到達熱力過程所要求位置,調節過程完成。減負荷時動作過程相反。如果實際負荷與設定負荷有偏差,負荷反饋信號傳回數字調節器,數字調節器根據偏差繼續調整。
4 調節系統油路
本機為單抽機組,高壓段和低壓段的流量分別由兩套相互獨立的機構來控制,兩套油路也是獨立的。調節系統用油分三部分:電液轉換器用油,油動機活塞動作壓力油,脈沖油。
電液轉換器的作用是將控制器輸出的4-20mA電信號轉換成對應的調節信號油壓,此油壓控制調節滑閥內脈沖油窗口的開度,當控制系統發出增負荷的指令時,調節信號油壓升高,滑閥上移,脈沖油壓升高,錯油門的平衡被破壞,錯油門滑閥上移,高壓油進入油動機活塞上腔,油動機活塞下腔接通主油泵進口油,油動機活塞下移,由此打開調節汽閥,在油動機活塞下移的同時,反饋滑閥也向下移動,脈沖油進油量減少,脈沖油壓降低,錯油門重新達到新的平衡。脈沖油壓在任何穩定的狀態中都設計為壓力油的一半(1.0Mpa),任何穩態中它的進、出油流量都是平衡的。
高壓油動機安裝于前軸承座上面,所需的壓力油全部從內部腔室流通,沒有外管連接,電液轉換器用油則經前軸承座左邊的油管引出。低壓油動機側掛在汽缸上,壓力油經斷流閥、蓄能器,連接到低壓油動機上。
電液轉換器供油來自主油泵,靜態調試、啟機過程中由高壓交流電動油泵供油。包括過濾器、減壓閥、溢流閥等。油壓調整步驟如下:(1)調整減壓閥,使油壓降為1.5Mpa。(2)調整溢流閥,當壓力表顯示油壓剛開始下降時停止調整溢流閥,壓緊螺釘鎖死溢流閥。(3)調整減壓閥,使油壓降為1.2Mpa,壓緊螺釘鎖死減壓閥。(4)電液轉換器供油壓力范圍為0.65~1.7Mpa。
5 故障處理措施
綜上所述,造成汽輪機DEH液壓調速系統故障的主要原因有電液轉換器失效卡澀、油動機錯油滑閥卡澀、機械轉動部分軸承失效等。本次故障的原因是電液轉換器失效及門架傳動軸成損壞,經過對該兩個部件檢修處理后機組恢復正常。
6 結語
機組投入運行后故障消除,各技術參數正常。汽輪發電機組由于調節系統故障,會使機組的負荷或轉速出現非正常狀況,如機組負荷或轉速的擺動,會造成調速汽門蒸汽室、汽缸等部件產生交變的應力變化,有可能損壞機組的有關部件,影響到機組的安全運行。另外,如果機組是單機運行,發生轉速的擺動,還會使所帶動的電動機等用電設備的轉速隨之發生波動,進一步會影響到產品質量。通過一起小故障進行研究、探索與實踐,掌握了汽輪機液壓系統故障處理方法,并取得了一定的故障處理經驗。
參考文獻
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