王曉楠,王艷林,彭志軍,盛先志
(安徽江淮汽車股份有限公司,安徽 合肥 230022)
副駕駛員座椅是汽車的重要零部件,應為乘員提供舒適的乘坐環境,座椅的性能直接決定了乘坐的舒適性,其中,座椅抖動對乘坐的舒適性至關重要。本文將介紹某車型副駕駛員座椅抖動問題的解決方法。
某車型在路試試驗時,發現在車輛速度超過120km/h時,副駕駛座椅在空載狀態下靠背存在可以目視的抖動現象,此問題嚴重影響車輛品質。
通過試驗測試,針對副駕駛座椅抖動現狀,調查不同車輛在不同車速下的抖動幅值,測試結果表1。
通過試驗車測試結果,可以看車,該車輛在車速達到120km/h時,座椅靠背頂端的振幅值達到0.25m/s2,抖動現象目視可見(根據經驗,座椅靠背頂端的振幅值超過0.1m/s2,抖動現象可目視可見)。

表1
副駕駛座椅靠背骨架主要是一些沖壓板焊接在一起,正常振動頻率增大時引起骨架的彈性變形,及外觀的抖動問題;為確認此問題,制作座椅樣件,靠背沖壓板上焊接鋼絲增加強度,焊點增加二保焊,結構上增加支撐梁,但樣件路試時仍存在可目視的抖動。

圖1 某車型副駕駛座椅
座椅調角器鎖止是齒板的嚙合,若齒板配合間隙大,會造成靠背晃動較大,為確認此問題,制作調角器樣件,將旋轉配合的齒板焊死,將間隙變為零,在裝車進行路試,但樣件路試時仍存在抖動。

圖2 座椅靠背增加強度

圖3 座椅靠背調教器
車身固定點強度不足,會加大車身向座椅傳遞的振動,為確認此問題,在驗證車的車身座椅固定點上增加了加強板,加強板帶穿透孔也進行焊接,但整車路試時仍存在抖動。

圖4 增加車身固定點強度
若座椅安裝螺栓未打緊或扭矩衰減,也會造成座椅抖動,為驗證此問題,對進行測試的的四臺試驗車(測試時均出現抖動現象)進行副駕駛扭矩確認,因該車型固定螺栓增加了緊固膠,測試扭矩均大于 50N·m(螺栓固定扭矩要求為45N·m-55N·m )。
為消除共振情況,對座椅增加配重塊來降低固有頻率,如圖5所示,增加6kg后座椅頻率測試為11.3Hz,但經過路試驗證,雖然高速情況下抖動消失,但在80km/h仍存在抖動,若要完全消除抖動,需要增加更多的配重塊,座椅結構無法實現,且座椅重量會增加較多,方案可行性不佳。

圖5 增加座椅重量 降低座椅固有頻率
經過上述方案的驗證,可以發現改變座椅的固有頻率,可以改變座椅的抖動情況。
座椅本體的模態在13Hz-18Hz之間,而車身在不同速度行駛時的頻率與座椅會有重合,如表 2所示,經過測試,100km/h和120km/h座椅模態與車輪激勵頻率耦合作用,發生共振,頭枕抖動可視。

表2 車輪激勵頻率
由此可見,改變座椅座椅固有頻率可以避免座椅模態與車輪激勵相耦合,但由于座椅結構限制,無法對座椅頻率進行大的改變。

圖6 座椅動態吸振器

圖7 動態吸振器原理
因此,方案通過增加動態吸振器(如圖6),改善座椅可視的抖動現象,其原理是在座椅靠背振動時產生相反的振動降低座椅振動幅值,如圖7。
根據試驗測試,選用固有頻率為11.9Hz的動態吸振器,并進行實車試驗驗證,振動幅值由0.25m/s2降為0.13m/s2,效果明顯,座椅抖動現象得到有效改善。

圖8 增加動態吸振器后試驗結果
本文從對座椅可以產生抖動的原因入手,制作實物樣件,并通過實車路試,進行效果驗證,逐步排除原因,最終確認解決座椅抖動的方案。
文中介紹座椅抖動產生的原因及驗證方法,對車輛開發過程具有一定的指導意義。
參考文獻
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