陳長松
摘要:闡述了硅鋼設備熱處理加熱爐運行現狀,分析了導致設備工藝性能參數波動的原因,提出了解決優化思路,提高試驗的用氣控制精度,滿足不同工藝情況下試驗要求,為今后其他加熱爐提供借鑒。
關鍵詞:硅鋼熱處理爐;氣體保護;優化
中圖分類號:TG155.1
文獻標識碼:A文章編號:16749944(2017)8015204
1加熱爐現狀
中試生產工藝流程為冶煉、鍛造、軋制、剪切、熱處理、加工試樣等,熱處理站現有幾臺不同型號試驗加熱爐,分別是成品爐、高溫爐、梯度爐、滲氮爐、燒結爐,主要是硅鋼中心生產試驗和汽車板、產品鋼科研試驗設備,熱處理加熱爐是科研試驗重要配套設施。
1.1硅鋼加熱爐的技術參數
工作電源: 380V,50Hz,設備總功率: 36kW,相數: 3相,控溫區數: 3區最高使用溫度:1200℃,使用氣體:N2、H2、NH3,加熱元件: 硅碳棒,加熱元件接法:Y/Δ,加熱元件規格:φ18×250×350,控溫方式:采用PID智能模糊控制,控溫精度可達±1℃,爐溫均勻性可達±5℃。
1.2加熱爐的工藝結構:
加熱爐的工藝流程結構如圖1所示。
2加熱爐目前主要問題
2.1加熱爐運行現狀
以高溫爐為例:爐體兩邊和爐口分別有氮氣、氫氣各一路入口管道,爐口氮氣一路封爐口、一路與氫氣混合燃燒,用氣量均采用閥門或氣瓶減壓閥調節。滲氮爐和梯度爐的用氣點與高溫爐多二路加濕氫氣入爐口。爐體布置通過加熱元件加溫,達到一定溫度后通入氮氣,控制其流量,通過熱電偶測定儀表測定溫度,爐溫達到試驗溫度時向爐膛通入氫氣,在上部點火管點燃明火燃燒,根據各試驗工藝不同,調整氮氣、氫氣或氨氣的用量,控制氣源控制精度波動,防止存在安全隱患。
2.2加熱爐的運行操作步驟
按工藝要求連接保護氣體、水冷系統管路;檢查確認排風系統、冷卻系統、送氣系統; 閉合控制柜各段開關,實施手動控制升溫,確認電壓表、電流表指示正常;按工藝規定調節控制儀表工作溫度和預報警溫度;升溫至300℃后,通入N2氣保護,N2流量為5~10 L/min,啟動水冷系統;爐溫升至控制工作溫度后用電位差計檢測爐溫準確性。
若工藝規定需加入H2時,應先將N2氣流量加大至≥15~30 L/min,清掃爐膛20 min后方可開啟H2氣瓶開關,然后適量減少N2流量;H2進入爐膛后,在點火嘴處點燃明火燃燒;按工藝規定調整N2、H2流量,N2、H2壓力應大于等于2倍大氣壓。
2. 3現有工藝與設備缺陷
(1)氣體流量控制經常憑經驗用閥門操作,致使科研試驗數據不準確。
(2)現場管道部分用膠皮管連接,一般使用一個月,多則三個月就出現老化斷裂,造成安全隱患。
(3)外網氮氣主管壓力為8 kPa,而加熱爐使用壓力為4 kPa,未安裝減壓設備使爐內混合氣體波動大,造成燃燒不充分,溫度不穩定。
(4)氫氣管道未采取防回火措施,操作不當容易出現爆燃事故。
(5)氣瓶室擺放不規范,未達到公司危險源管理要求。
(6)閥門控制使用頻率過高,閥門易損壞增加了備件費用成本。
(7)現場設備管路隨意鋪設,操作工器具隨意擺放不規范。
3改造應用實踐
3.1管網優化與布置
針對現場管道布局不規范,存在安全隱患,應采取以下步驟進行改造。
(1)選用材料比較好的不銹鋼管,進口主管采用焊接鋼管,閥門選用不銹鋼球閥。
(2)氮氣根據使用純度和壓力,分別布置管道氣、瓶裝氣管道接入爐口,并在入口處加裝減壓器,使壓力保持在4 kPa左右。
(3)增設新型氫氣加濕機,滿足工藝條件要求。
(4)氫氣管道根據使用工藝不同,在入口處安置氫氣防回火裝置。
(5)在每臺爐體下布置氣體匯流排,選用701HB型玻璃轉子流量計,對不同流量通過閥門控制分別安裝高低流量計。
(6)在滲氮爐爐口加裝快速加熱裝置。
(7)增設氫氣、氮氣固定報警器。
(8)在爐體下部焊接支架擺放取試樣的導管架。
管路布置如圖2所示。
3.5安裝故障狀態下的氮氣自動吹掃裝置
成品退火爐是常用的可控氣氛爐,主要做光亮退火、高溫退火等各種熱處理試驗,以N2、H2O、H2作為保護氣氛,但是目前該爐流量計失靈、爐膛漏氣、設備跳閘等故障頻繁發生,如果在做含H2保護氣氛試驗時,發生爐膛漏氣或者設備短路跳閘等故障,勢必會導致爐壓下降,空氣吸入爐內,這時易發生爐膛氧化及氫氣爆炸事故,存在較大安全隱患。如果在發生上述故障時,自動向爐內輸送氮氣進行吹掃,那樣不僅可以保護爐膛不被氧化,而且還消除了氫氣爆炸事故的隱患,因此設計一種故障狀態下氮氣自動吹掃裝置是非常有必要的。其示意圖與電路原理圖分別如圖4、圖5所示。
4效果與效益
4.1加熱爐的運行操作步驟
對硅鋼熱處理滲氮爐進行加裝快速加熱段的改造。改造后的快速加熱脫碳/滲氮退火爐,滿足快速加熱工藝研究的需要,同時也不影響原脫碳/滲氮試驗的單獨進行。
5節約成本
根據2007年與2008年設備能源介質使用統計:氫氣為146×30×22×20%=19272元,氮氣為67×50×22=14740元,月節約用氣成本34012元,年可節約用氣成本40.8144萬元,其中還不包括備件材料維護、運輸費約60000元/年。
6結語
通過改造現場管道布局大為改善規范了管理,提高試驗的用氣控制精度,滿足不同工藝試驗要求。設備故障時自動通入氮氣吹掃保護爐膛不氧化提高了安全使用,同時消除氫氣爆炸隱患,避免了安全事故發生。減少能源介質消耗量,節約備件材料維護成本費用,提高硅鋼熱處理科研保障水平。
參考文獻:
[1]
武美林.熱處理手冊[M].北京:機械工業出版社,2009.
[2]包耳.真空熱處理[M].沈陽:遼寧科學技術出版社,2002.
[3]胡憶偽, 魯國良.管工[M].北京:化學工業出版社,2000.
[4]呂佐周, 王光輝.燃氣工程[M].北京:冶金工業出版社,1999.
[5]陳甘棠.化學反應工程[M].北京:化學工業出版社,1995.
[6]譚天恩, 麥本熙, 丁惠華.化工原理[M].北京:化學工業出版社,2000.