趙中原
【摘 要】每年夏天,PGB溫度過高一直是機組正常運行的的一大隱患。今年PGB溫度更是到達了最高的35.1℃的水平,這給運行人員對PGB水溫的控制和日常操作帶來了很高的挑戰。本文旨在在高溫工況下盡量控制PGB的溫度在正常范圍,減小因PGB溫度高對MKG(冷氫溫度),MVA(潤滑油溫);MKF(發電機定子冷卻水溫度)等系統的影響。以田灣核電站1號機組現場的實際角度出發,分析PGB溫度高的三大原因,以及相應措施,重要用戶的調控,為核電站二回路PGB溫度控制提供借鑒。
【關鍵詞】海水高溫 冷卻效率 冷卻流量
1 PGB溫度高的最主要原因分析及相應措施
(1)PGB換熱器換熱效率下降。(2)PCC冷卻流量不足。(3)海水溫度過高(不可控)。
1.1 PGB換熱器換熱效率下降的應對措施
(1)常規島操縱員在發現PGB 換熱器出現換熱效果變差時,應根據操作單立即進行PGB 換熱器切換工作。(2)在切換過程中密切監視潤滑油MVJ30CT901 溫度變化,必要時投入備用油冷器。(3)在切換完畢后,應立即隔離,通知維修人員進行換熱器清污。
1.2 PCC冷卻流量不足的應對措施
(1)通過增加PGB 換熱器PCB 側海水流量和減少PGB 換熱器旁路流量來降低PGB 水溫;具體實際分析:7.22海水溫度上漲到27.6℃,原來是2PGB12/13AC001投入運行,現在將2PGB11/12AC001兩個換熱器各投半列,2PGB13AC001全部投入,這樣增大了換熱面積使得2PGB溫度下降明顯,各用戶溫度也有顯著下降。
(2)投入PCC 備用泵,及PGB 備用換熱器,投入過程中要防止PGB 泵集管壓力(要求低于0.6MPa)和PCC 泵出口壓力超限;7.28海水溫度繼續上漲,PGB溫度上漲到32.92℃,啟動第三臺泵2PCC21AP001,之后PGB溫度由32.92℃下降到32.51℃,2MVJ30CT901由44.57℃下降到44.3℃,2MKF30CT001由38.89℃下降到38.56℃。泵壓頭由232 kPa上漲到248kPa。
(3)機操注意加強PGB 重要用戶工作情況,達到限值時按照運行規程及時處理。
1.3 針對上述兩條原因,提出相應解決措施
(1)運行經驗表明,在夏季高溫工況來臨前,安排一臺PGB(還有QKM)MVJ系統換熱器雙側清理是很有必要的。再結合大修期間安排一臺清理,這樣安穩度夏就有保障了。(2)編制夏季高溫預案,充分考慮當PGB系統溫度超過設計溫度33℃時的應對措施。對冷卻水溫度高導致機組減負荷運行的經驗進行總結,編制減載預案。(3)換熱器(或者轉動設備)運行期間,應該加強對設備運行性能的管理和監督,及時給出設備檢修或者切換的建議。
2 降低PGB溫度的預想
每次運行人員對于調節水溫都是“戰戰兢兢,如履薄冰”,使出渾身解數,機組自商運以來,還沒有發生過因PGB溫度高導致降功率甚至停機的情況發生。不得不佩服主控室操縱員細致的分析和精湛的技能。但總有種帶著鐐銬跳舞的味道。有沒有什么辦法可以從根本上解決問題呢?最后談一下對在應急備用工況下,降低PGB溫度的一些小想法。
2.1 方案一:在MKG21-24AC001換熱器入口總管上加裝空冷式冷凍機
眾所周知,PGB溫度高的最重要也是最根本的原因是:進入PCC系統的海水溫度。而恰恰海水溫度由于天氣,地形等原因,非人力可以掌控。以下是自己對于進入PGB系統的溫度控制的一些非常不成熟的想法。
2.1.1 整體思路
MKG21-24AC001為PGB最大的用戶,正常額定流量180Kg/s,在MKG21-24AC001換熱器入口總管上加裝空冷式冷凍機,將氫冷器的一部分熱量由空冷式冷凍機帶走,徹底解決氫冷器溫度超標的問題,同時降低氫冷器PGB側的回水溫度,繼而改善整個PGB的運行工況。
2.1.2 可行性分析
在PGB16上增加空冷冷凍機,增加調節閥AB用于調節進入冷凍機的流量。
2.1.3 壓縮機的功率選型
PGB21-24AC001入口總流量PGB16CF001A/B/C正常為180Kg/s,經查表可知水在40度的比焓約為170KJ/kg。選擇出入口溫差為1度。則每秒鐘的制冷量為 W=Q/T=180*170*1/1=30600KW,選擇壓縮比為3的氟利昂空冷機的功率為W=30600KW /3=10200KW≈10MW
2.1.4 面臨的問題
(1)空冷器功率太過于龐大,無論從經濟性還是機組安全性上無法接受。(2)每秒將進入MKG的溫度減低一度,對于MKG的溫度調節甚至整個PGB的溫度帶來嚴重影響,如果溫差選擇太低,又不能起到調節MKG溫度的作用。結論:現階段此方案可行性較差。
2.2 方案二:整體更換PCC11,21,31泵和電機
2.2.1 整體思路
提高單機的功率,目的是提高PGB的冷卻水PCC的流量和壓力,從而達到降低PGB溫度的效果。
2.2.2 可行性分析
目前PCC11,21,31AP001在高溫工況下已經沒有運行裕量,三臺泵運行的情況時有發生,一旦泵體發生故障導致跳停,對PGB溫度的影響非常大。
目前PCC11,21,31AP001單泵的流量為2500м3/h,壓頭為不小于20.5m水柱,勉強能夠維持PGB流量不超限,就以此為基準,定性的分析計算:
假設需要更換的單泵壓頭不變,流量需要變為2500*3/2=3500м3/h。
軸流泵的一個很重要的特點就是流量范圍非常大,經查詢為10的平方到10四次方當量級,相信選擇一種合適的軸流泵絕非難事,在此不再贅述。
2.2.3 面臨的問題
(1)泵的布置問題。增大流量意味著增大了泵的體積,PCC原位置空間較為擁擠,是否能夠做到合理布局。(2)電功率問題。增大流量及增大了電功率,所在母線的承受能力是否能夠達到預期仍需實際考證。(3)泵出口管道的承壓能力。如果極端情況下三臺泵同時啟動(PGB溫度持續上升,且無其他措施)或者在兩臺泵正常運行時進行其中一臺泵的定期切換。泵出口總管是否能夠承壓,有待考證。結論:此方案的可行性有待實際驗證。
2.3 降低PGB溫度的預想總結
通過本章節中,作者的三個假設看出:方案一可行性低,方案二在理論上是可行的,但在實際中,需要很多的實際運行數據進行分析。所以,我的建議是:與某電力設計院合作,展開該項目的專項課題,建立數學模型,從選型,現場布置,實際操作等方面加以論述和驗證方案二,一定能夠事半功倍。