吳松毓



摘 要:歡西油田稠油區塊已經進入開發中后期,油井生產效果逐年變差,吞吐油氣比逐年下降,嚴重影響了稠油區塊的持續穩產。在實際生產過程中,受地層壓力低、動用不均、堵塞等因素影響,注汽后油井出現液量低、含水高、不出等問題,近幾年,蒸汽吞吐后供液差井比例逐年升高,已經成為制約油井生產的重要因素之一。因此,針對蒸汽吞吐后供液差井,開展技術攻關,分析其機理,指導油井下一步生產,以確定最佳的綜合治理措施,實現最短時間內恢復油井生產。
關鍵詞:歡西油田;措施;綜合治理
歡西油田稠油區塊已經進入開發中后期,油井生產效果逐年變差,吞吐油氣比逐年下降,嚴重影響了稠油區塊的持續穩產。在實際生產過程中,受地層壓力低、動用不均、堵塞等因素影響,注汽后油井出現液量低,含水高,不出等問題,近幾年,蒸汽吞吐后供液差井比例逐年升高,已經成為制約油井生產的重要因素之一。
據統計,2011年-2016年注汽井次總體呈遞減趨勢,而注汽后因供液差開井不出的井次逐年增加,占總注汽井的比例不斷上升,2016年上升到13.13%。針對這類油井主要采取強負壓解堵、間關等措施解決。但是,在實施過程中,仍存在措施無效、處理后液量低等問題,影響了油井的正常生產。因此,針對蒸汽吞吐后供液差井,開展技術攻關,分析其機理,指導油井下一步生產,以確定最佳的解決措施,實現最短時間內恢復油井生產。
一、綜合治理技術主要內容
(一)探究蒸汽吞吐后供液差井機理,建立治理措施數據庫
通過2010-2016年的數據分析,得出蒸汽吞吐后供液差井,大多數為壓力P≦8MPa的油井,占吞吐井中同等壓力油井的比例最大。且主要集中在11-20周期。
油層厚度越大,蒸汽吞吐后供液差井越多。油層數達到10以上,占同層數注汽井比例最大。
通過數據分析,形成了如下3方面機理。1)動用程度嚴重不均,低滲層無法有效動用,高滲層剩余油含量少,造成蒸汽吞吐后油井供液差。2)地層壓力低,地層能量不足,原油流動困難,導致蒸汽吞吐后油井供液差。3)油井存在“軟堵”,這種堵塞主要為水鎖、氣鎖、冷傷害造成的蒸汽吞吐后油井供液差。
結合分析得出的三種機理。建立了三種機理措施井數據庫。
(二)改進水基調堵劑技術
統計的13口井產液剖面測試資料表明,共129層/259.8m,其中不產液的有60層/72m,占總厚度的28.0%。
可見,有效動用中低滲透層可解決油井不出問題。針對注汽不出井,采用改進后的凝膠堵劑對其高滲層進行封堵,提高中低滲透層動用程度。
針對動用程度不均問題,改進了水基調堵劑技術。改進的配方與原配方相比,添加了橡膠粉,主要是提高封堵能力。同時添加了耐高溫油溶性樹脂,提高藥劑的耐溫性。
(三)改進自生氣增能技術
針對地層能量不足,改進了自生氣增能技術。改進后的自生氣增能技術主要是增加了碳酰胺的比例,同時加入了促進劑;一是在原來的體系配方下,促進更完全的反應,有更好的性能。二是在增大碳酰胺用量的時候,用現有含量的引發劑就可以充分反應。
從上表看出:改進后的自生氣增能技術可以放出大量氣體,迅速增加油層能量。
(四)改進解堵技術
針對堵塞問題,分為有機堵塞和無機堵塞。根據堵塞情況不同,我們分為軟堵和硬堵。對于供液差井的堵塞,多為軟堵。軟堵比較復雜,解堵難度大,這類油井在解堵進行時藥劑可能接觸到堵塞部分表面,然后從兩側繞過堵塞位置,表現為藥劑注入壓力低,一般在2-3MPa。針對軟堵,主要采用緩速酸進行解堵。該技術主要包括藥劑配方優選和施工工藝優化兩方面。
施工工藝的改進:
該措施原施工工藝為:處理液→主酸液→頂替液;
或者:前置酸→主酸液→頂替液
改進后的施工工藝為:井筒預處理液→處理液→多級注入酸液(前置酸→主酸液→后置酸)→頂替液
改進后的施工工藝增大了酸液處理半徑,同時避免了二次沉淀,腐蝕性低,施工安全可靠。
三、現場應用情況
針對蒸汽吞吐后供液差井,我們采用改進自生氣增能技術、解堵技術、水基調堵劑技術共計14井次,累計增油3684噸。
四、經濟效益分析
增油按2000元/噸,生產成本1000元/噸,投入資金117.54萬元。
新增利潤=[原油價格(不含稅)-生產成本]×增油量
=(2000-1000)×3684=368.4萬元
投入產出比=117.54/368.4=1:3.13
五、結論
1)探究蒸汽吞吐后供液差井機理,建立治理措施數據庫,對該類油井具有指導意義;2)通過室內和現場試驗,改進了適合不同原因導致蒸汽吞吐后供液差井的化學藥劑配方;3)建議對蒸汽吞吐后供液差井進行相應油化措施,以提高稠油油藏整體的開發效果。
參考文獻:
[1] 《中國油藏開發模式叢書》編輯委員會.中國油藏開發模式叢書[M].北京:石油工業出版社,1997.