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基于興澄特鋼4300mm中厚板軋機機械壓下的裝置問題解析

2017-05-31 16:53:46徐偉明
山東工業技術 2017年10期

摘 要:在當今社會中,鋼鐵是一種非常重要的材料,在很多領域當中,都有著廣泛的應用。以興澄特鋼為例,4300mm中厚板軋機的機械壓下裝置存在著一定的問題,對鋼廠生產效率產生了一定的影響。基于此,本文首先對興澄特鋼4300mm中厚板軋機機械壓下裝置的結構原理進行了介紹,分析了其中存在的問題,進而對其改進措施進行了探討。

關鍵詞:興澄特鋼;4300mm中厚板軋機;機械壓下裝置;問題分析;改進措施

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.10.044

0 前言

興澄特鋼4300mm中厚板軋機是由Danieli公司設計制造,設備投產時間為2012年,在日常運行中,能夠維持穩定的運行,年設計產量為160萬噸,月均產量在8~10萬噸左右。不過,在實際運行中,軋機機械壓下裝置中存在著一定的問題,影響了軋機的運行效率。對此,通過對裝置存在的問題,提出了一些改進措施,以期進一步提高軋機的生產效率。

1 軋機的結構原理

在興澄特鋼4300mm中厚板軋機中,機械壓下裝置在機架頂部操作側及傳動側,作用是調整輥縫。在裝置中,包括了壓頭裝配、壓下螺母、壓下螺絲、蝸輪蝸桿減速機、液壓回送裝置、制動器、聯軸器、電動機等部分。在運行當中,電動機通過聯軸器對蝸輪蝸桿旋轉進行帶動,配合花鍵齒帶動壓下螺絲在壓下螺母中旋轉,從而完成升降移動的動作,通過壓頭裝配對上支承輥軸承座中發揮作用,從而對輥縫進行調節[1]。

2 軋機機械壓下裝置的問題

在設備投入使用之后,在逐漸釋放產能的情況下,其機械壓下裝置出現了一定的問題。在裝置伸縮罩的運行當中,會發生爆裂的情況,對各類不同品牌伸縮罩進行嘗試使用,均未取得理想的效果。在壓頭裝配中,容易發生壓蓋堆焊銅層脫落的情況,可能損壞唇形密封圈。在壓頭裝配止推軸承滾子的位置,存在較多銅沫,會影響軸承的使用年限[2]。機械壓下裝置在抬升、壓下的動作中,效率較為緩慢。在實際運行中,電動機壓下速度最高為每分鐘987轉,而抬升速度最高為每分鐘1000轉,因而壓頭裝配的上下移動線速度約為每秒30毫米,不符合每秒50毫米的設計速度要求。

3 軋機機械壓下裝置的改進

(1)伸縮罩。伸縮罩在壓下螺絲運動當中,會不斷的被壓縮和拉伸,因而伸縮罩內部氣體也會不斷被壓縮。但在壓縮罩設計中,沒有預留排氣孔,因而由于伸縮罩內部氣體的壓縮,其中壓強也會增大,因而容易造成伸縮罩的爆裂。針對這一問題,應當在伸縮罩上設計相應的排氣孔,這樣在氣體被壓縮時,能夠通過排氣孔及時排出,避免了壓強過大造成伸縮罩爆裂的情況。

(2)壓頭裝配。在壓頭裝配結構當中,初始設計存在一定的不足。在機械壓下裝置運行當中,外罩壓靠在上支承輥軸承座,壓下螺母對壓下螺絲產生作用,壓下螺絲的旋轉運動,被止推滾子軸承轉變成上下運動。而在止推滾子軸承、壓下螺絲、外罩之間,不存在軸向約束,因而在設備運行中,壓下螺絲和外罩可能發生不同軸的現象[3]。在設備運行中,可能發生支承輥軸承座傾斜,因而造成壓頭裝配外罩傾斜,導致壓下螺絲對堆焊銅層發生啃咬效應,導致銅層的脫落,損壞唇形密封圈。在壓頭裝配當中掉落的銅沫,會在止推滾子軸承附著,進而使軸承的使用年限受到影響。

由此能夠看出,在止推滾子軸承中,壓頭外罩沒有實現定心,因而在設備運行中,外罩的是軸向自由的狀態。基于此,重新設計壓頭裝配的內部結構,確保在止推滾子軸承上實現外罩定心。在設計中,將壓蓋和堆焊銅層分離,在外罩上對壓蓋進行緊固,并與壓下螺絲間保持一定的距離。在壓蓋上方進行密封操作,避免壓下螺母研磨產生的銅沫落入到壓頭裝配當中。將導向機構設置在外罩和止推滾子軸承外圈之間,確保止推滾子軸承與外罩的定心。在外罩位置進行密封設計,避免銅沫進入止推滾子軸承,同時對回油口進行設置,確保掉入的銅沫潤滑油能夠及時排出。

(3)壓下抬升速度。在壓下抬升過程中,由于速度緩慢,因而推斷可能是壓下電機的功率不足,因而校核壓下電機的功率[4]。壓下電機帶動蝸輪蝸桿減速機運動,從而使螺絲旋轉,配合壓下螺母完成壓下抬升的動作。工作輥彎輥缸、支撐輥平衡缸的過平衡力,由壓下螺絲端部承擔,因此,在壓下螺絲的轉動過程中,需要對這種過平衡力帶來的摩擦靜力矩,以及啟動加速度帶來的動力矩進行克服。在改進過程中,采用公式Qbg=Qb-Gb計算上支承輥過平衡力,其中Qb為上支撐輥平衡力,Gb為上支撐輥平衡力平衡部件總重量;用公式Qwg=Qw-Gw計算上工作輥平衡力,其中Qw為上工作輥平衡力,Gw為上工作輥平衡力平衡部件總重量。根據設備各項已知參數進行計算,能夠得出Qbg=598kN,Qwg=874kN,所以,總平衡力為1472kN。設備電動機具有2.5倍的最大過載系數,在實際運行中無法實現最大的輸出力矩。按照2.5倍電動機最大輸出力矩,機械壓下裝置的理論最大壓下速度也僅為每秒45毫米,最大抬升速度為每秒50毫米。經過檢測,發現電器調試人員將電動機啟動力矩控制位1.7倍額定力矩。對此,進行變頻檢測,允許電機過載達到2.5倍,就能夠對壓下抬升速度慢的問題進行解決。

4 結論

4300mm中厚板軋機是興澄特鋼日常生產中最為重要的機械設備之一,為鋼廠的產量提供了有力的保證。經過分析發現興澄特鋼4300mm中厚板軋機的機械壓下裝置存在一定的問題,對此,結合其具體的結構原理,分析了其中存在的問題,采取有效的措施進行了改進設計,使得裝置存在的問題基本得到解決,工作穩定性進一步提高,工作效率也大大增加。

參考文獻:

[1]熊濤,王世森,李德發,洪君,梁寶珠.基于人工神經網絡的4300mm寬厚板精軋機軋制力矩預報的研究[J].熱加工工藝,2012(19):124-126.

[2]陳軍平,李凡,叢津功,蘇萬濤,王曉強,王超.鞍鋼4300mm厚板線超快速冷卻系統的研發[J].鋼鐵研究學報,2011(S1):6-10.

[3]劉永鋒,高新,趙春江,熊杰.軋機壓下螺母承載特性的有限元計算和分析[J].機械設計與制造,2015(03):225-228.

[4]柳希泉,袁小康,孟帥,王衛芳.萊鋼4300mm寬厚板厚度控制及優化[J].信息技術與信息化,2013(04):64-67+71.

作者簡介:徐偉明(1974-),男,江蘇江陰人,技師,研究方向:材料成型與控制。

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