楊佳+陳啟飛



摘 要:針對傳統電機設計優化周期長、花費大等問題,初選設計方案后應用Ansoft軟件進行設計及分析優化,最終確定最優參數。
關鍵詞:電機;設計優化;功率;轉矩
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.10.145
1 引言
所謂電機優化設計室指在滿足國家標準、用戶要求以及特定約束條件下,使電機效率、體積、功率、重量等設計性能指標達到最優的一種技術[1]。以往電機設計均采用先計算電機參數、制造樣機再進行實驗驗證后改進的方法,不僅花費巨大,而且周期很長。應用ansoft軟件,采用先分析參數選最優方案,再制作樣機進行實驗驗證的方法。一套方案只需很短的時間就可以驗證完畢,各種設計思路可以馬上得到驗證。大大減小了零件的加工時間和費用。本文針對某電動汽車使用的三相感應電機的設計方案應用ansoft軟件進行分析,最終確定設計參數。
2 三相感應電機的設計結構及其參數
根據設計需求,電機為恒功率運行,初步設計三相感應電機的額定功率為11kW, 額定電壓380v,極數4極,氣隙大小0.5cm。通過計算和查表,確定電機主要參數:定子槽數36,外徑160mm,內徑170mm,長度155mm;轉子槽數26,外徑169mm,內徑60mm,長度155mm。
電機的初始設計模型:電機定子繞組連接到對稱的三相電源上。定子繞組由2對極組成,在空間成正弦分布,定子電流產生旋轉磁場。轉子繞組為鼠籠式結構,轉子導條中感應的電流又產生一個旋轉磁場。兩個磁場在電機氣隙中相互作用產生合成磁場。氣隙合成磁場與轉子導條電流相互作用產生電磁轉矩,使轉子按磁場旋轉的方向旋轉,同時有一個大小相同方向相反的轉矩反作用于定子上。
3 分析方案
根據設計方案和電機特點,利用磁路計算和有限元結合的方法,采用RMxprt軟件和maxwell2D分析軟件,研究所設計的電機的空載特性,啟動特性等,并對影響電機性能的設計參數進行優化,確定最佳設計方案。大體流程為:
4 RMxprt分析結果
根據初始設計的電機結構,采用RMxprt軟件進行磁路計算,對三相感應電機的特性進行了分析,得到電機效率,輸出功率,輸入電流,輸出轉矩等性能曲線和數據。列出電機的主要性能指標:
從以上對比數據可以看出,電機主要性能參數的計算值與仿真值的偏差很小。設計的電機達到使用要求,對電機的各個設計參數優化分析,下面將電機的頻率f和電壓U作為參數進行掃描優化,得到對應的效率和轉矩曲線如下圖2圖3所示:
上述優化結果圖中可以看出,當頻率或電壓逐漸增加時,都能達到輸出的額定轉矩,但相應會使初始電流增加,電機的損耗增加,效率下降,成本增加。因此,選用V=380v,F=50Hz,滿足性能要求,損耗最小。還可以對電機的其它設計參數和結構參數進行多組合優化,通過分析得到性能曲線,確定最優組合,本文不再一一贅述。
5 分析結果
(1)電流和轉矩。通過分析得到三相電流和轉矩曲線如圖4、圖5所示,當電機處于穩定運行狀態時,在轉速為n=1460rpm時,輸出為額定狀態,轉矩趨于穩定。三相電流也趨于正弦分布,完全滿足設計要求。
(2)漏磁通的計算。通過計算電機的漏磁通,改變設計,優化性能,使電機的效率達到最大。
(3)磁密分布和磁飽和度。由電機定轉子的磁密分布云圖,得出電機定子中出現磁密最大值Bmax為1.84281。而電機中選用的定子材料為D23_50_2DSF0.920,該種材料的飽和磁密B=2.45734, B>Bmax, 所以材料中磁密未達到飽和,滿足要求。
6 結論
綜上,完成了三相感應電機的設計及各種方案優化,最終由性能參數確定了電機的設計參數。應用該軟件進行設計,大大縮短了開發周期及成本。
參考文獻:
[1]包廣清,江建中.現代電機優化設計縱橫談[J].中小型電機.2004,31(04):1-6.
作者簡介:楊佳(1981-),女,碩士研究生,工程師,研究方向:機械設計及理論。