段弘磊,朱向陽,韓吉飛,王國新
(中國石油化工股份有限公司九江分公司,江西九江 332004)
優化煙氣脫硫脫硝運行成本
段弘磊,朱向陽,韓吉飛,王國新
(中國石油化工股份有限公司九江分公司,江西九江 332004)
對中國石化九江分公司2#催化裂化煙氣脫硫脫硝裝置進行優化,以降低運行成本。主要通過分析裝置運行原理,通過控制指標降低物耗,優化改進降低能耗,主要包括節電、節水。
煙氣脫硫脫硝;運行成本;真空帶式脫水機;氧化風機
中國石油化工股份有限公司九江分公司(下稱九江分公司)現有兩套催化裂化裝置,其中2#催化裂化裝置(下稱2#催化)設計處理能力為100萬t/a,1997年建成投產,2004年進行MIP技術改造。2014年為了滿足國家和地方的環保要求,2#催化新建煙氣脫硫脫硝裝置,2016年在保證環保指標合格的基礎上,為進一步為公司創作效益,煉油運行三部對2#煙氣脫硫脫硝系統運行模式進行升級優化,降低其運行成本。
2#催化煙氣脫硫脫硝裝置設計規模為處理151 000m3/h煙氣,設計年開工時間8 400h。
3.1 降低煙氣脫硫物耗
入口煙氣中硫氧化物含量在1 100~1 200mg/m3,而出口硫氧化物含量在20~50mg/m3,距離環保指標550mg/m3還有一段空間,在保證環保指標的前提下降低氫氧化鈉的使用量。具體的數據如表1所示:
由表1可以看出,12月份2#煙氣脫硫系統用堿量較1月份節約31萬元。
3.2 降低煙氣脫硝物耗
由于入口煙氣中氮氧化物含量在700~900mg/m3,出口氮氧化物含量指標為≯240mg/m3,所以氨氣的消耗可以根據實際情況進行優化,在保證煙氣出口氮氧化物濃度的前提下,盡可能降低氨氣注入量,卡邊操作。……