楊瑋



文章編號(hào):2095-6835(2017)10-0151-02
摘 要:為適應(yīng)高壓高含砂作業(yè)工況的需求,研制了105 MPa新型防砂閘板閥。該型防砂閘閥采用雙閥座密封結(jié)構(gòu),設(shè)置防砂擋板及防砂隔環(huán),能有效阻止高壓介質(zhì)中的砂礫進(jìn)入閥腔,保護(hù)了密封面,延長(zhǎng)了閘閥的使用壽命,可靠性高,降低了使用成本,能較好地滿足各類高含砂作業(yè)工況的需求。
關(guān)鍵詞:高含砂;防砂閘閥;雙閥座結(jié)構(gòu);浮動(dòng)密封
中圖分類號(hào):TE358+.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.10.151
閘板閥在石油或天然氣鉆井、壓裂、試油試氣等作業(yè)中有著廣泛的應(yīng)用。在含砂量較大的施工作業(yè)中,常規(guī)閘板閥容易產(chǎn)生密封失效,砂礫進(jìn)入閥體腔中造成閥腔沉砂,增加了閥門(mén)維護(hù)頻率,降低了閥門(mén)的使用壽命,同時(shí)也嚴(yán)重影響了施工進(jìn)度和作業(yè)安全。閥腔進(jìn)砂是導(dǎo)致閘板閥關(guān)閉失效的主要原因,多發(fā)生于閘板閥關(guān)閉狀態(tài)時(shí),砂礫由閘板和閥座之間的間隙進(jìn)入閥腔,并堆積在閥腔底部,再次關(guān)閉時(shí),閥板不能完全關(guān)閉,在高壓、高速、高沖蝕性流體通過(guò)時(shí),形成孔徑節(jié)流效應(yīng),造成閥座和閥板的快速?zèng)_蝕磨損,致使閥門(mén)密封失效。
為解決閘板閥密封失效及閥體腔塵砂問(wèn)題,延長(zhǎng)閘板閥的使用壽命,降低使用成本,保障施工安全,第四石油機(jī)械廠自主研制出了5 1/8-105 MPa等系列防砂閘板閥。
1 技術(shù)分析
1.1 結(jié)構(gòu)
如圖1所示,該型防砂閥主要由齒輪箱,軸承,閥桿,閥板,內(nèi)、外閥座,防紗隔環(huán),擋砂板和閥體等部件組成。齒輪箱與閥桿之間通過(guò)螺紋傳動(dòng),閥桿帶動(dòng)閥板上提或下放,實(shí)現(xiàn)閥門(mén)的開(kāi)關(guān)。齒輪箱的使用使閥門(mén)開(kāi)關(guān)時(shí)比較省力。其中,內(nèi)、外閥座的自密封結(jié)構(gòu),閥座與閥板之間的金屬浮動(dòng)密封,閥座與閥體之間的雙道密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是該閥門(mén)防砂結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。
1.2 技術(shù)參數(shù)
該型防砂閥的主要技術(shù)參數(shù)如下:
額度工作壓力:15 000 psi(105 MPa);
試驗(yàn)壓力:22 500 psi(158 MPa);
公稱通徑:5 1/8(78 mm);
性能等級(jí):PR1;
產(chǎn)品規(guī)范等級(jí):PSL3;
溫度級(jí)別:PU;
驅(qū)動(dòng)形式:暗桿手動(dòng)(齒輪箱式);
端部連接形式:BX154 API 6A。
1.3 關(guān)鍵技術(shù)
閥板采用工作面平行設(shè)計(jì),噴焊WC后拋光,閥板和閥桿之間通過(guò)燕尾槽連接,如圖2所示,使閥板能沿著導(dǎo)向方向左右平移,即實(shí)現(xiàn)閥板的浮動(dòng)。閥板和閥體內(nèi)腔之間對(duì)稱裝有內(nèi)閥座(閥座1)和外閥座(閥座2),如圖3所示,內(nèi)、外閥座之間采用雙道O形密封圈密封,內(nèi)閥座和閥板之間為金屬面密封,外閥座與閥體之間采用端面密封和活塞密封結(jié)構(gòu),增加密封可靠性。內(nèi)、外閥座之間設(shè)置金屬防砂隔環(huán),阻止砂礫進(jìn)入內(nèi)、外閥座之間的間隙,避免損壞閥座密封面。
裝有內(nèi)、外閥座
閥座下設(shè)有防砂擋板,在閥板運(yùn)動(dòng)方向形成相對(duì)封閉的閥板腔,即使有少量砂礫進(jìn)入閥體下腔,該擋板也可阻止砂礫堆積在閥板下方,避免影響閥板行程而導(dǎo)致閘板關(guān)閉失效。
現(xiàn)將工作狀態(tài)作如下分析。
1.3.1 閥開(kāi)
閥板孔與閥座、閥體孔處于同軸心狀態(tài)時(shí)閥門(mén)處于開(kāi)的狀態(tài),流體導(dǎo)通。當(dāng)高壓介質(zhì)進(jìn)入內(nèi)、外閥座之間后將內(nèi)、外閥座向相反方向撐開(kāi),使外閥座壓緊閥體,內(nèi)閥座壓緊閥板,密封面被壓緊后可以達(dá)到較好的密封效果。經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)計(jì)算,進(jìn)入外閥座和內(nèi)閥座之間的介質(zhì)壓力使閥前密封比壓大于必須比壓,使高壓介質(zhì)不能進(jìn)入閥腔,有效地實(shí)現(xiàn)了閥前密封。該密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不僅實(shí)現(xiàn)了可靠的密封效果,同時(shí)還阻止了介質(zhì)中的砂礫進(jìn)入密封面和閥腔,實(shí)現(xiàn)較好的防砂效果。圖4所示為閥開(kāi)狀態(tài)。
1.3.2 閥關(guān)
閥板向下運(yùn)動(dòng),閥板堵塞閥座、閥體孔,流體隔斷,閥板在介質(zhì)壓力作用下向右浮動(dòng),右側(cè)內(nèi)、外閥座在閥板的擠壓下完成密封,同時(shí)上游內(nèi)、外閥座在高壓介質(zhì)作用下往相反方向張開(kāi),分別壓緊閥體、閥板,形成有效密封。閥板的浮動(dòng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和上游內(nèi)、外閥座的閥前密封,保證了關(guān)閥狀態(tài)下的密封和防砂效果。圖5所示為閥關(guān)狀態(tài)。
2 工業(yè)應(yīng)用
2016-04,我廠試制的5 1/8-105 MPa防砂閘閥在廠內(nèi)完成了各項(xiàng)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果均滿足設(shè)計(jì)要求。
2016-06,以該型防砂閥為主要組成部件的頁(yè)巖氣井工廠壓裂用分流管匯在涪陵焦石壩焦頁(yè)45號(hào)平臺(tái)投入試用,在該平臺(tái)完成4口井施工,累計(jì)作業(yè)78段,使用時(shí)間202 h,施工最高壓力91 MPa,累計(jì)泵注151 700 m3壓裂液,總砂量4 680 m3。使用過(guò)程中,未出現(xiàn)閥腔大量沉砂導(dǎo)致閥門(mén)密封失效的現(xiàn)象。拆開(kāi)后檢查,閥腔內(nèi)雖有少量砂礫,但不影響閥門(mén)的正常使用及密封。從使用效果來(lái)看,該型閥門(mén)性能優(yōu)越,密封結(jié)構(gòu)合理,防砂效果好,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,能夠適應(yīng)各類高壓高含砂油氣田作業(yè)工況。
3 結(jié)論
該型防砂閘板閥的研制成功,解決了油氣鉆采及壓裂作業(yè)中常規(guī)閘板閥維護(hù)頻率高、使用壽命短的難題,降低了生產(chǎn)成本,提高了施工的安全性,保障了生產(chǎn)順利進(jìn)行。同時(shí),該型防砂閥可替代同型號(hào)進(jìn)口產(chǎn)品,縮短供貨、配件供應(yīng)和維修周期,為我國(guó)頁(yè)巖氣及其他油氣資源開(kāi)發(fā)提供了保障。
參考文獻(xiàn)
[1]牛永春,邵增元,陳志華.暗桿式平行閘板閥閥桿密封分析[J].科技資訊,2013(16):78-79.
〔編輯:劉曉芳〕