嚴磊鄧嫄媛傅駿
1、成都云內動力有限公司2、成都大學機械工程學3、四川工程職業技術學院材料工程系
簡析柴油機機體鑄造工藝的優化策略
嚴磊1鄧嫄媛2傅駿3
1、成都云內動力有限公司2、成都大學機械工程學3、四川工程職業技術學院材料工程系
針對某四缸大型柴油機機體生產效率低,鑄件易產生縮孔縮凹缺陷問題,分析其鑄造工藝的難點以及重點,并且提出鑄造工藝優化策略,通過工藝改進不僅提高了鑄造生產效率,而且還減少了柴油機機體鑄造缺陷,提高了鑄件成品率。
柴油機;鑄造工藝;改進
某四缸大型柴油機是船舶的主要動力,而機體品質是保證柴油機正常工作的前提,然而由于柴油機機體結構復雜,壁厚差異大,在鑄造的過程中容易出現各種缺陷,因此采取合理的鑄造工藝對提高鑄件成品率具有關鍵性的作用。
1.1 柴油機機體結構
為了更好地對柴油機機體結構鑄造工藝進行分析,本文選取某船舶柴油機作為研究對象,該柴油機機體的毛坯外形尺寸為3897×1392×1650(mm);柴油機機體缸孔的高度設定為502mm,445mm的缸孔中心距,缸孔內部設置筋條;缸孔的外側為凸輪軸腔,凸輪軸腔與缸孔的厚壁最小為20mm;柴油機的機身毛坯重量為12t,鑄件液中衛18噸。采取QT400-15的鑄件材質,要求機械性能:抗拉強度≥390MPa,屈服強度≥250MPa,延伸率≥14%,布氏硬度=135~185HBS。
1.2 柴油機機體鑄造方案
從機身的技術要求、結構特點來看,鑄造生產的難點在于整個鑄件輪廓尺寸較大,壁厚差異性大,技術要求高,尤其是缸孔部位對密封性要求比較高,因此基于安全考慮柴油機機體不能出現鑄造缺陷。但是從某型號柴油機機體鑄造工藝的效果看,由于柴油機機體壁厚差異大,結構復雜,因此在鑄造過程中易出現缺陷。
通過研究該柴油機在前期的生產中發現了鑄造質量問題,通過仔細觀察發現柴油機上下缸孔存在不同程度的夾雜缺陷,如圖1所示。通過對圖1的觀察,缸孔夾雜問題較為突出,而且經過后期的鑄造處理之后,缸孔夾雜問題仍然存在。(由于柴油機具有較高的封閉性要求,因此不能對其進行深度打磨處理),根據以往的經驗,結合相關文獻資料,導致柴油機缸孔夾雜問題的原因主要在于:在鑄造的過程中沒有控制好鐵水的澆道流速從而產生紊流、二次氧化現象,例如在鐵水澆筑的過程中,鐵水的澆筑速度過快就會使得型腔內的雜物不能有效地上浮,從而在坭芯下部形成夾雜缺陷。如果缸孔夾雜問題嚴重則會造成柴油機機體報廢。

圖1 柴油機機體缺陷位置
通過對該型號柴油機鑄造工藝分析,該柴油機采取的階梯式澆注系統,底層內澆口為主要澆注系統,上層內澆口為輔助澆注系統。
針對某型號柴油機機體鑄造過程中存在的缺陷,根據鑄造手冊,應該積極針對鑄造缺陷優化鑄造工藝,以此提高鑄件成品率,具體的鑄造工藝改進策略如下:圖2為優化改進后的鑄造工藝簡圖。為了避免因為鐵液溫差問題造成的缺陷,保證充型平穩,本工藝采取底注式澆筑系統,考慮到柴油機機體結構復雜以及機高問題,將內澆口設置在缸孔面底部,并且在每個缸孔口設置兩個澆口。澆口的大小為:15×15(mm),這樣可以實現對底座的大容量澆筑。通過計算:F直∶F橫∶F內=2∶5∶6,柴油機機體鑄造時間為17min,同時采用鑄造模擬軟件對改進后工藝進行了充型模擬,從模擬結果可以看出,鐵水澆注充型平穩,鐵液在型腔中的流速在0.2~0.5m/s,同時,對凝固后的厚大部位進行切片分析,未發現縮松缺陷。

圖2 改進后的鑄造工藝簡圖
通過對澆注系統的優化改進,在后續的投產中,該型柴油機的缸孔夾雜缺陷已經得到徹底解決:利用超聲波探傷檢測技術對柴油機毛坯狀態進行檢測,經過檢測,結果符合技術要求;其次在后續的機械加工中進行跟蹤監測,通過跟蹤監測,粗加工與精加工都沒有發現鑄造缺陷,因此通過改進該工藝,柴油機機體缸孔夾雜問題得到徹底解決。
總之,由于某四缸柴油機機體結構復雜,鑄造工藝不合理會導致鑄件出現各種缺陷,因此采取臥式底澆注模式,通過合理設計澆注工藝參數等不斷提高柴油機機體鑄造尺寸精度,而且還提高了生產效率,最為重要的是提高了鑄件的實用性與可靠性,為柴油機機體鑄造工藝設計提供了理論依據。
[1]張聚濤,趙悅光,谷剛,田逢甲.柴油機機體鑄造工藝設計研究[J].中國鑄造裝備與技術,2016(06).
[2]中國機械工程學會鑄造專業學會.鑄造手冊(第5卷):鑄造工藝[M].北京:機械工業出版社,1994.