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難選煤泥可浮性分析及粗粒級磨礦浮選工藝研究

2017-06-22 14:33:01劉莉君屈進州西安科技大學化學與化工學院陜西西安710054
中國礦業 2017年6期
關鍵詞:分析

于 偉,劉莉君,屈進州,楊 超(西安科技大學化學與化工學院,陜西 西安 710054)

難選煤泥可浮性分析及粗粒級磨礦浮選工藝研究

于 偉,劉莉君,屈進州,楊 超
(西安科技大學化學與化工學院,陜西 西安 710054)

以選煤廠細粒煤泥為研究對象,分析了該煤泥的煤質特征。探索了改變充氣量對浮選結果的影響,結果表明該煤泥為難選煤泥,常規浮選很難得到低灰分的精煤產品。對浮選精煤產品進行粒度與密度組成分析,表明解離不充分與細泥夾帶是造成精煤灰分偏高的主要原因。采用原煤分級+粗粒級磨礦浮選工藝,可有效降低精煤產品的灰分。

難選煤泥;磨礦解離;浮選工藝

0 引 言

隨著我國采煤機械化程度的提高、資源地質條件的惡化、選煤廠大型化建設及重介質旋流器的廣泛使用,高灰難選煤泥比例急劇增加[1]。浮選是處理細粒煤泥最有效的分選技術[2],但是細粒煤泥由于其質量小、動量低及與氣泡的接觸概率小[3],煤泥可浮性較差,同時煤泥中高灰細泥特別是粘土類礦物含量不斷增加,浮選時易造成精煤灰分高、精煤產率和尾煤灰分低等問題[4]。近年來難選煤泥總量呈現繼續惡化的趨勢,使煤泥分選的問題愈加突出,提高精煤質量和可燃體回收率是當前提高浮選效率的關鍵與矛盾所在[5]。崔廣文等[6]針對高灰細泥對浮選的影響進行了試驗研究,認為細泥含量高時對浮選會造成較大影響,且入浮粒級越寬,細泥的影響越明顯。田海宏等[7]在浮選現狀分析的基礎上,認為粗粒級和細粒級在分選過程中有差異,細粒級分選效果較差,易受細泥夾帶污染。Graeme Jameson[8]、S Ata[9]等從流體力學及高速攝影角度分析了不同粒度煤泥的浮選,粗細顆粒需要能量不同,表現出不同的浮選特性。前人研究表明,針對難選煤泥的分選提質,將粗細顆粒分別處理是有意義的探索方法。本文在難選煤泥基本性質分析的基礎上,進行了浮選分離試驗研究,并在可浮性分析的基礎上進行了分級后解離浮選工藝的探索。

1 煤泥性質分析

1.1 煤樣工業分析與元素分析

對該試驗煤泥樣品進行工業分析與元素分析,結果如表1所示。

由表1可以看出,該細粒煤泥的灰分為28.84%,屬中灰分煤,可通過浮選法進一步降灰提質,具有加工利用的價值。該煤泥樣品除C元素含量高外,O元素含量也較高,硫分也較高,H元素含量較低,說明該煤泥具一定的含氧官能團,可能對浮選過程產生不利的影響。

1.2 煤樣粒度組成篩分分析

將煤泥樣品按照《煤炭篩分試驗方法》(GB/T477-2008)的規定,分別采用0.5 mm、0.25 mm、0.125 mm、0.074 mm和0.045 mm的標準套篩進行篩分試驗,結果如表2所示。

由表2可知,該煤泥各粒級的灰分隨著粒度的減小而不斷降低,其中0.5~0.25 mm的灰分高達44.03%,-0.045 mm的灰分為21.68%。主導粒級為0.074~0.045 mm,-0.074 mm粒級物料含量為49.90%,其灰分為22.65%。分析可知,該煤泥粗粒級灰分較高,可能存在煤與脈石的連生體;細粒級含量較高,隨水流作用較強,浮選困難。

1.3 煤樣密度組成浮沉分析

將煤泥樣品按照《煤炭浮沉試驗方法》(GB/T478-2008)的規定,分別采用苯、四氯化碳和三溴甲烷配制浮沉重液,結果如表3所示。

表1 煤泥樣品工業分析與元素分析數據

表2 煤泥樣品篩分試驗結果

表3 煤泥樣品浮沉試驗結果

由表3可知,該煤泥樣品的主導密度級為1.3~1.5 g/cm3,含量高達83.88%,平均灰分為19.10%,其中1.3~1.4 g/cm3含量占到44.25%,灰分較高為15.40%,說明煤中有一部分無機礦物質夾雜,即脈石礦物與煤共生現象顯著。大于1.8 g/cm3占到了11.66%,其灰分達到了86.49%,說明該密度級為充分解離的脈石礦物。繪制可選性曲線如圖1所示。

圖1所示可選性曲線是用來評判重力分選的難易程度,同時也可以類似判斷出煤泥可浮性的難易程度。其中灰分特性曲線接近于一條斜線,可以判斷出從該煤泥中較難直接分選出低灰分的精煤。密度曲線反映了該煤泥密度與數量的變化關系,曲線在1.4~1.6 g/cm3之間斜率較大,中間密度級物料含量較多,煤與脈石存在共生現象,較難分選。

1.4 煤樣潤濕性分析

測定接觸角可以簡單直觀地反映煤泥的可浮性。利用壓片機先將粉煤加壓制成平滑面。采用上海中晨公司生產的光學接觸角測量儀,選擇角度測量法進行測量計算。測試結果如圖2所示。

β-浮物曲線;θ-沉物曲線;λ-灰分特性曲線;ε-密度0.1曲線;δ-密度曲線圖1 原煤可選性曲線

由圖2測試可知,左側接觸角為110.83°,右側接觸角為111.88°,平均接觸角為111.36°,說明該煤泥主要表現出強疏水性,可浮性較好。

1.5 煤樣顯微組分分析

一般來說,鏡煤與亮煤灰分較低,可浮性好;暗煤和絲碳灰分高,親水性強。選取典型煤巖光片照片如圖3所示。

圖3 煤樣顯微光片照片

由圖3(a)可知,該煤樣鏡質組含量較高,可浮性較好,還存在單體黃鐵礦,硫分較高,與元素分析數據相吻合。由圖3(b)可知,煤中嵌布有黏土和黃鐵礦,煤樣解離不夠充分,影響浮選精煤的質量與分選效果。

2 煤泥樣品常規浮選與分析

2.1 常規浮選試驗

礦化所需彌散氣泡的多少即氣含率的大小是影響浮選精礦回收能力和實際分選效果的重要參數之一[10]。因此,本次實驗主要研究充氣量對浮選結果的影響。試驗條件為捕收劑柴油用量450 g/t,起泡劑仲辛醇用量150 g/t,入浮濃度為60 g/L,葉輪轉速1 800 r/min,改變充氣量的大小,結果見表4。

由表4可以看出,該煤泥浮選后精煤灰分均較高,常規浮選很難得到低灰分的精煤產品。精煤產率與精煤灰分均隨充氣量的增加呈現升高的趨勢。當充氣量為0.18 m3/h時,取得較好的分選指標,精煤產率為72.38%,精煤灰分為16.45%,可燃體回收率高達84.84%。

2.2 浮選精煤質量分析

對充氣量實驗浮選精煤產品進行粒度分析,結果如表5所示,并與原煤粒度分析結果進行比較。

由表5可知,各粒度級的產率呈先增大后減小的趨勢,其中-0.074 mm粒級物料含量為64.20%,平均灰分18.82%,相較于原煤該粒級產率49.90%,平均灰分22.56%,經過浮選后該粒級的灰分下降較小,說明導致精煤灰分較高的主導原因是細粒級煤泥,一方面是因為細粒較多導致在浮選過程中易出現細泥夾帶的現象,另一方面是由于煤中礦物質嵌布粒度較細,很難解離,同時嵌布在煤中的礦物質也是易浮的。精煤產品粗粒級灰分也較高,特別是0.125~0.074 mm級物料灰分達到14.37%,粗粒級中可能存在煤與矸石解離不充分的現象。

同時對該精煤產品進行小浮沉實驗分析,并與原煤泥浮沉實驗結果進行比較,結果如表6所示。

表4 充氣量對浮選指標的影響

表5 浮選精煤產品篩分試驗結果

表6 浮選精煤產品浮沉試驗結果

由表6可知,該浮選精煤產品的主導密度級為-1.4 g/cm3,含量為72.11%,平均灰分為8.61%,其中1.3~1.4 g/cm3密度級含量占到48.81%,灰分為9.74%。中間密度級1.4~1.5 g/cm3含量為20.58%,但是灰分卻劇增到29.17%,說明煤與脈石礦物解離不夠充分,導致總體精煤灰分較高。另外,該精煤產品還含有一定量的高密度級高灰煤泥,存在細泥夾帶現象,浮選選擇性較差。

綜上所述,對該煤泥精煤產品質量分析可知,造成精煤灰分偏高的原因主要分為兩方面:一是浮沉實驗中間密度級產物含量較高,且灰分較高,達到29.17%,說明原煤泥存在解離不充分的現象,需要進一步細磨解離;二是存在高灰細泥,造成細泥浮選夾帶,影響分選選擇性。該煤泥為典型易浮難選煤泥。鑒于以上原因,單純依靠一粗一精分選工藝并不能有效地降低精煤灰分,或者要以犧牲較大精煤產率為代價才能獲取較低灰分的產品。

3 粗粒級磨礦浮選工藝探索

根據易浮難選煤泥的特點,選用一合理的解離浮選工藝進行試驗探索,即原煤分級+粗粒級磨礦浮選一次分選工藝,如圖4所示。通過分級作業拋去影響浮選的細粒級煤泥產品,防止細泥對后續分選過程的進一步污染。未解離粗粒級部分通過磨礦進一步解離,再浮選,從而得到高質量的最終精煤產品。

該工藝為一次分選工藝,分級粒度為0.074 mm,將原煤中小于0.074 mm的物料分離出來,后續實驗可針對該部分物料的提質進行細致研究;本次實驗主要針對+0.074 mm物料,將粗粒級物料磨礦30 min使其進一步解離,測定粒度為-0.074 mm級物料含量占86%,然后給入到浮選機中進行分選,入浮濃度為60 g/L,捕收劑柴油與起泡劑仲辛醇藥劑用量比為4∶1,葉輪轉速1 800 r/min,充氣量0.18 m3/h,結果見表7。

圖4 分級-磨礦浮選工藝

表7 原煤泥分級后粗粒級產品磨礦浮選實驗結果

由表7可以看出,原煤泥分級后粗粒級產品磨礦再浮選可得到較低灰分的精煤產品,較不分級浮選精煤產品灰分16%左右相比降低4%~6%,效果明顯。浮選過程中預先拋去細粒煤泥,有效避免了在浮選過程中的細泥夾帶現象,對粗粒級部分磨礦,使煤與礦物質進一步解離,從而使整體的精煤產品灰分降低,并且保證了精煤的產率,磨礦后再浮選試驗結果也證明該煤泥存在解離不充分的現象。

4 結 論

1)對入浮樣品的原煤性質進行了分析,原煤泥灰分28.84%,屬中灰分煤;細粒級含量較高,易惡化分選過程;中間密度級物料含量較高,存在脈石礦物與煤共生現象;潤濕性表明接觸角較大,可浮性較好;煤巖分析表明該煤泥存在粘土充填現象,且存在黃鐵礦。

2)該煤泥常規浮選后精煤灰分可高達16%以上,常規浮選很難得到低灰分的精煤產品。對浮選精煤進行粒度組成分析與密度組成分析可知,原煤解離不充分與細泥浮選夾帶是造成精煤灰分偏高的主要原因。

3)采用原煤分級+粗粒級磨礦浮選一次分選工藝,可得到低灰分的精煤產品,預先拋去細粒煤泥,有效避免了在浮選過程中的細泥夾帶現象,對粗粒級磨礦,使煤與礦物質進一步解離,從而使整體的精煤產品灰分降低,并且保證了精煤的產率。

[1] 丁起鵬,桂夏輝.高灰難選細粒煤泥分選研究現狀[J].煤炭工程,2010,56(5):29-31.

[2] 吳大為.浮游選煤技術[M].徐州:中國礦業大學出版社,2004.

[3] 程敢,徐宏祥,賈凱,等.細粒煤分選技術與設備的發展[J].礦山機械,2012,40(8):1-6.

[4] 于躍先,馬力強,張志軍,等.高灰煤泥難選原因分析及分選技術探討[J].煤炭工程,2016,48(7):118-121.

[5] 桂夏輝,劉炯天,陶秀祥,等.難浮煤泥浮選速率試驗研究[J].煤炭學報,2011,36(11):1895-1900.

[6] 崔廣文,張繼柱,扶祥通,等.煤泥粒度組成對浮選影響的研究[J].選煤技術,2007(4):20-22.

[7] 田海宏,王勁草.煤炭浮選存在的問題與解決方法[J].煤炭技術,2004,23(5):70-71.

[8] Jameson,GJ.The flotation of coarse and ultrafine particles[J].Mineral Processing,2001(8):62-65.

[9] SAta.The formation of bubble clusters in flotation cells[J].Int.J.Miner Process,2005,76(5):123-139.

[10] 王紅新,夏文成,楊建國,等.充氣量和循環量對浮選柱氣含率的影響研究[J].煤炭工程,2012,44(2):85-87.

Research on flotation analysis and grind-flotation flowsheet about coarse fraction of a hard flotation fine coal

YU Wei,LIU Lijun,QU Jinzhou,YANG Chao

(School of Chemistry & Chemical Engineering,Xi’an University of Science and Technology,Xi’an 710054,China)

The paper discussed the fine coal quality characteristics from coal preparation plant.Based on results of air-flow rate,we could find this coal sample was a hard flotation fine coal.We could not gain the low ash clean coal buy convention flotation process.The main reason which caused the high ash of clean coal was that low degree of mineral liberation and pollution of fine slit based on the results of particle size and float and sink test about flotation clean coal.Through the flowsheet that raw coal screen classification and grinding-flotation with coarse fraction,the ash of clean coal could be effective reduced.

hard flotation fine coal;ore grinding;flotation flowsheet

2017-03-16 責任編輯:劉艷敏

國家自然科學基金項目資助(編號:51304157)

于偉(1985-),男,山東昌邑人,碩士,工程師,主要研究方向為細粒礦物浮選提質,E-mail:yuweiba@163.com。

TD94

A

1004-4051(2017)06-0116-05

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