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三元復合驅防垢卡抽油泵研制及優(yōu)化設計

2017-06-23 13:12:25惠小龍大慶油田采油工程研究院黑龍江大慶163453
石油礦場機械 2017年3期
關鍵詞:抽油機優(yōu)化

惠小龍(大慶油田 采油工程研究院,黑龍江 大慶 163453)

三元復合驅防垢卡抽油泵研制及優(yōu)化設計

惠小龍
(大慶油田 采油工程研究院,黑龍江 大慶 163453)

為了解決三元復合驅機采井頻繁結垢卡泵的問題,設計了防垢卡抽油泵。通過數值模擬,對防垢卡抽油泵的結構進行優(yōu)化設計。經現場試驗,證實該泵具有較強的防垢卡能力,能夠滿足采油工藝的要求,對延長三元復合驅機采井的檢泵周期,保障持續(xù)穩(wěn)產具有重要的意義。

抽油泵;三元復合驅;防垢;優(yōu)化設計

三元復合驅采油技術可以在水驅的基礎上將原油采收率提高20%以上,有效地緩解油田產量不斷遞減的趨勢,目前已成為油田產量接替的重要技術手段之一[1-6]。大慶油田先后成功進行了7個三元復合驅礦場試驗,均取得了不錯的經濟效果。但是,由于注入體系(主要是堿)與油藏內的流體、巖石礦物發(fā)生物理化學反應,打破了原流體和巖石礦物之間的物理化學平衡狀態(tài),導致三元采出液Si4+離子濃度隨pH值增加而增加,舉升設備和井筒內壁出現嚴重的結垢現象[7-8]。這使得抽油機井頻繁卡泵,不但檢泵周期大幅度縮短,而且生產成本大幅度增加,嚴重制約了三元復合驅的工業(yè)化推廣應用[9-10]。為了解決三元復合驅抽油機井頻繁結垢卡泵的問題,有效提高抽油泵對三元復合驅的適應性,開展了防垢卡抽油泵的設計研究工作[11],這對于提高抽油機井的運轉時率和三元復合驅的整體開發(fā)效益具有重要意義。

1 結構

為了提高防垢卡性能,防垢卡抽油泵在常規(guī)抽油泵的基礎上進行了改進,其中游動閥由2個縮減為1個,增加了直徑略大于泵筒的延長泵筒,柱塞增加了容垢空間和刮垢結構。其結構如圖1所示,主要由柱塞、主泵筒、延長泵筒、變徑接箍、游動閥總成、固定閥總成等組成。其中,延長泵筒分為2個,分別為上延長泵筒和下延長泵筒,上、下延長泵筒與主泵筒之間通過變徑接箍連接。

1—上接箍;2—上延長泵筒;3—上變徑接箍;4—主泵筒;5—柱塞;6—游動閥總成;7—下變徑接箍;8—下延長泵筒;9—下接箍;10—固定閥總成。圖1 防垢卡抽油泵結構

2 工作原理

防垢卡抽油泵上沖程工作過程如圖2所示,抽油機驅動抽油桿,帶動抽油泵的柱塞向上運動,經過圖2中的a、b、c、d、e、f 共6個階段,到達上死點。由于在上死點處柱塞從泵筒中完全拉出,進入到直徑更大的上延長泵筒中,管柱內液體向下泄漏,射流沖刷柱塞和泵筒表面垢粒及雜質,從而避免了泵筒與柱塞由于間隙小而易結垢卡泵的現象。在下沖程,柱塞下端進入下延長泵筒中,既消除了主泵筒與柱塞的非配合面,又增加了上沖程泵筒刮垢長度,進一步提高了防垢卡性能。

a—離開下死點;b—到達延長泵筒入口處;c—1/4進入延長泵筒;d—1/2進入延長泵筒;e—完全進入延長泵筒;f—到達上死點。圖2 防垢卡抽油泵在上沖程的柱塞工作過程示意

3 防垢卡抽油泵的主要優(yōu)點

1) 防止卡泵。上死點時,柱塞體脫離下泵筒,垢與砂則通過放大空間下落,防止落垢沉積于柱塞和泵筒間隙而引發(fā)卡泵事故。

2) 提高酸洗效果。上死點停機時,柱塞體自然進入上泵筒,間隙增大,可順利通過酸洗液,循環(huán)通道暢通。

3) 實現全沖程刮垢功能。柱塞體上部和下部均設計有刮垢結構,上、下沖程可有效刮除泵筒內表面存垢,防止因結垢產生的卡泵現象發(fā)生。

4 數值模擬及優(yōu)化設計

由于初次試驗時發(fā)現柱塞在上沖程、快運動到上死點時,抽油桿柱發(fā)生劇烈振動,嚴重影響到了抽油機的平穩(wěn)運轉。因此,通過FLUENT軟件對柱塞運動過程進行模擬,分析振動產生原因,從而對防垢卡抽油泵結構進行優(yōu)化設計。

4.1 計算模型及模擬結果

本文數值模擬采用2D軸對稱模型,如圖3所示。泵筒結構為?70 mm的泵筒,柱塞尺寸為?69.85 mm,介質為水。

1—壓力入口;2、3、4—運動面;5、7—變形面;6—壓力出口。圖3 防垢卡抽油泵fluent計算模型

對模型進行邊界條件設置,設置1為壓力入口,初始壓力為井底壓力1 MPa。當入口流量為零時,將改變1的邊界條件,設置為壁面wall;2、3、4為運動面;6為壓力出口,壓力為液柱壓力10 MPa;5、7為變形面,5和7設置為軸axis;其他面均設置為壁面wall。運用fluent的動網格技術,模擬柱塞運動過程,運動速度為柱塞的運動速度。

通過計算,得出入口流量,當流量為零時,即為固定閥關閉點,從而尋找到固定閥關閉時間。從固定閥關閉時刻開始,將入口設置為壁面,計算柱塞上下表面壓差,得出上下表面壓差隨柱塞配合段長度的變化曲線,如圖4所示。從圖4的模擬結果可以看出,在配合段長度從15 mm變化到0 mm過程中,壓差從9 MPa減小到4.85 MPa,變化平穩(wěn)。但是,在配合段長度為零后,即柱塞完全被拔出的瞬間,壓差突然從4.85 MPa減小到0.7 MPa,此時在抽油桿上的拉力將發(fā)生突變,反應到抽油機上就會有很強烈的沖擊振動。

a 有限元數值模擬

b 壓力變化曲線

4.2 柱塞結構優(yōu)化設計

通過以上數值模擬結果可以看出,造成抽油桿柱發(fā)生振動的主要原因是柱塞拔出泵筒瞬間壓力突變,造成抽油桿載荷發(fā)生突變。因此,只要通過結構改進,減緩壓力的變化速度,就可以減緩振動。為了使柱塞在拔出泵筒過程中上下壓差能平穩(wěn)變化,對圓柱形柱塞進行了結構改進,即,將柱塞下端加工成圓錐,從而使壓差均勻降低,改進后柱塞結構如圖5所示。

圖5 帶尾椎抽油泵結構示意

隨后對底部帶錐度的柱塞進行了數值模擬,其結果如圖6所示,可以看出,在整個柱塞運動過程(包括拔出泵筒過程)中,柱塞上下表面壓差變化均勻、平穩(wěn),這樣可以保證抽油桿上的拉力均勻變化,不會出現因載荷突變而產生劇烈振動的情況。

a 有限元數值模擬

b 壓力變化曲線

5 試驗研究

為了檢驗柱塞優(yōu)化設計后的實際減振效果,在模擬試驗井中進行了優(yōu)化前后抽油泵對比試驗。通過在井口摻入一定量的砂粒來模擬三元現場結垢工況,然后在試驗井中分別下入帶有優(yōu)化前圓柱柱塞和優(yōu)化后尾部帶尾椎柱塞的抽油泵,測試其相應示功圖,分析評價優(yōu)化后防垢卡抽油泵的工作性能。

5.1 試驗工況

試驗井深

1 200 m

泵掛深度

900 m

抽油機參數

沖程3 m,沖次4 min-1

試驗介質

水加砂溶液,室溫

測試儀器

井下功圖測試儀

5.2 結果分析

圖7~8是優(yōu)化前后防垢卡抽油泵在模擬試驗

圖7 優(yōu)化前防垢卡抽油泵測試示功圖

井中所測得的示功圖,由圖可以看出:優(yōu)化前,在柱塞拔出泵筒過程中,振動載荷最高達到25 kN,振動幅度為總載荷的40%;在優(yōu)化后,振動載荷最高則只有5.5 kN,振動幅度僅有總載荷的10%。因此,經過結構優(yōu)化,柱塞在拔出泵筒過程中振動幅度得到了顯著降低,達到了優(yōu)化設計要求。

圖8 優(yōu)化后防垢卡抽油泵測試示功圖

6 現場應用

截至2016-06,防垢卡抽油泵在三元Ⅰ區(qū)塊現場試驗8口井,措施前共垢卡19井次,解卡均未成功,全部進行了檢泵作業(yè),檢泵周期287 d。措施后共發(fā)生垢卡5井次,均酸洗解卡成功。目前平均泵效60.1%,動液面466.8 m,平均免修期389 d,最長免修期463 d。措施前后相比,單井平均垢卡次數由之前的2.4次降到0.6次,免修期由287 d延長到389 d,取得較好的防垢卡效果。生產數據如表1~2。

表1 三元Ⅰ區(qū)塊應用防垢卡抽油泵前油井生產數據

表2 三元Ⅰ區(qū)塊應用防垢卡抽油泵后油井生產數據

7 結論

1) 三元復合驅防垢卡抽油泵通過在泵筒上增加直徑略大于泵筒的延長泵筒,柱塞增加刮垢結構設計,有效地提高了抽油泵的防垢卡泵能力。整個系統(tǒng)結構簡單,運行穩(wěn)定,可以最大程度發(fā)揮防垢舉升技術優(yōu)勢。

2) 根據對防垢卡抽油泵的數值模擬分析結果,對其柱塞結構進行了優(yōu)化設計。通過在柱塞尾部增加一段圓錐,有效地降低了柱塞拔出泵筒過程中產生的機械振動,保證了防垢卡抽油泵的正常平穩(wěn)運轉。

3) 由于防垢卡抽油泵在上沖程要拔出泵筒,因此與常規(guī)泵相比損失了一部分沖程,泵效有所降低。通過現場應用,證實該防垢卡抽油泵的平均泵效依然可以達到60%,完全可以滿足現場舉升要求。此外,它將試驗區(qū)塊三元機采井的平均免修期提高了102 d,表現出了良好的防垢卡性能。

[1] 王玉普,程杰成.三元復合驅過程中的結垢特點和機采方式適應性[J].大慶石油學院學報,2003,27(2):20-22.

[2] 程杰成,廖廣志,楊振宇,等.大慶油田三元復合驅礦場試驗綜述[J].大慶石油地質與開發(fā),2001,20(2):46-49.

[3] 康少冬,褚英鑫,夏惠芬,等.三元復合驅舉升工藝適應性認識[J].鉆采工藝,2003,26(6):44-47.

[4] 程杰成,王德民,李群,等.大慶油田三元復合驅礦場試驗動態(tài)特征[J].石油學報,2002,23(6):37-40.

[5] 孫琦.三元復合驅采油技術在石油開采中的應用探討[J].化工管理,2015(8):166-166.

[6] 付雪松,李洪富,趙群,等.油田南部一類油層強堿三元礦場試驗效果[J].石油化工應用,2013,32(3):108-111.

[7] 徐典平,薛家鋒,包亞臣,等.三元復合驅油井結垢機理研究[J].大慶石油地質與開發(fā),2001,20(2):98-100.

[8] 賈忠偉,宮文超,李風琴,等.三元復合驅結垢機理及防垢技術研究[C]//程杰成.黑龍江省石油學會首屆學術年會優(yōu)秀論文集.北京:石油工業(yè)出版社,2003:144-152.

[9] 劉東升,李金玲,李天德,等.強堿三元復合驅硅結垢特點及防垢措施研究[J].石油學報,2007,28(5):139-145.

[10] 李金玲,李天德,陳修君,等.強堿三元復合驅結垢對機采井的影響及解決措施[J].大慶石油地質與開發(fā),2008,27(3):89-91.

[11] 吳寧.多功能防垢卡抽油泵在三元復合驅中的應用[J].大慶石油地質與開發(fā),2015,34(4):114-117.

Development and Optimization Design of Anti-scale Stuck Pump in ASP Flooding

HUI Xiaolong
(ProductionEngineering&ResearchInstitute,DaqingOilfield,Daqing163453,China)

In order to solve the frequent pump scaling and sticking problems of the ASP flooding production wells,an anti=scaling stuck pump was designed.The structure of pump was optimized with numerical simulation.Through field application test,it is confirmed that the pump has a strong ability of scale prevention.At the same time,it can meet the needs of the lifting and extend the ASP flooding production well inspection cycle.It has great significance to ensure the sustained and stable production of ASP flooding.

oil well pump;ASP flooding;anti-scale;optimization design

2016-12-15

惠小龍(1990-),男,甘肅寧縣人,主要從事三元復合驅抽油泵、螺桿泵舉升技術研究,E-mail:huixiaolong@petrochina.com.cn。

1001-3482(2017)03-0059-05

TE933.303

B

10.3969/j.issn.1001-3482.2017.03.013

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