劉克存
(陜西咸陽化學(xué)工業(yè)有限公司 甲醇中心,陜西咸陽 712000)
煤氣化裝置除氧水泵的技術(shù)改造
劉克存
(陜西咸陽化學(xué)工業(yè)有限公司 甲醇中心,陜西咸陽 712000)
介紹了除氧水泵在陜西咸陽化學(xué)工業(yè)有限公司年產(chǎn)600kt甲醇工藝運行中運行周期短的問題,通過技術(shù)改造,延長了除氧水泵的運行周期,對煤氣化裝置長、滿、優(yōu)的安全運行提供了技術(shù)保障。
煤氣化;除氧水泵;技術(shù)改造
陜西咸陽化學(xué)工業(yè)有限公司是于2007年4月開工建設(shè),2009年9月投料試車。公司年產(chǎn)600kt甲醇合成工藝以煤為原料,采用西北化工研究院多元料漿技術(shù)氣化制取粗原料氣,經(jīng)過耐硫變換、低溫甲醇洗氣體凈化制備合格的合成氣,再經(jīng)過甲醇合成、精餾生產(chǎn)甲醇產(chǎn)品。煤氣化裝置中除氧水泵是裝置的心臟,它的運行優(yōu)劣,直接關(guān)系到裝置是否可以穩(wěn)定運行,因此對裝置中除氧水泵的合理改造,有助于實現(xiàn)裝置的安全穩(wěn)定運行。
除氧器(V1411)內(nèi)水的來源(如圖1所示):大部分由低壓灰水泵提供;還有部分來自系統(tǒng)回收的冷凝液,主要有變換汽提塔底部來的冷凝液和高壓閃蒸分離罐冷凝液;還有一路為原水,它與除氧器液位投自調(diào),用以維持除氧器內(nèi)液位的正常穩(wěn)定。除氧器采用低壓閃蒸汽汽提,低壓灰水由脫氧水槽頂部噴淋并與汽提氣逆流而下,廢蒸汽由頂部放空;正常生產(chǎn)后汽提氣主要由低壓閃蒸氣來提供。脫氧水槽控制壓力 0.04MPa,脫氧后的灰水由除氧水泵(P1407)加壓至 7.5MPa后,經(jīng)灰水加熱器加熱,溫度升至160℃,送至氣化洗滌塔。
除氧水泵 P1407為重慶水泵廠制造,設(shè)計型號為 ZDF250-135×6 的自平衡多級離心泵,揚程 810m,額定流量 250m3/h。除氧水泵的用途是將除氧器熱力除氧后的水加壓至7.5MPa 作為洗滌塔 T1301維持液位的水源、鎖斗 V1308充壓用動力水源、P1305防氣蝕水及事故激冷水。正常生產(chǎn)運行中,除氧水泵4臺泵為 2開 2 備運行模式,出口總流為360~450m3/h。
我公司除氧水泵在運行中遇到很多設(shè)計問題(如圖1所示),經(jīng)過多次技術(shù)改造,才使得裝置可以穩(wěn)定運行。這4臺除氧水泵在運行期間,經(jīng)常出現(xiàn)泵的驅(qū)動端、非驅(qū)動端振動值偏大,溫度偏高的現(xiàn)象,當(dāng)泵的驅(qū)動端、非驅(qū)動端振動值和溫度達(dá)到極限值時不得已才停泵檢修。據(jù)統(tǒng)計在2016年期間,共出現(xiàn)21次故障,平均運行周期為21d,最短運行周期為2d,最長為90d,最嚴(yán)重的時候,由于泵的檢修需要時間,4臺泵最后只剩一臺泵在運行,最后造成系統(tǒng)不得不降負(fù)荷運行,給氣化裝置安全運行帶來很大的隱患。
1)氣化裝置在開停車過程中,由于氣化爐沒有煤漿和氧氣參加反應(yīng)從而沒有產(chǎn)生熱量,因此造成進入除氧器的低壓閃蒸汽不足,或在裝置發(fā)生異常情況時,氣化爐和洗滌塔的排黑水量過小,同樣會造成低壓閃蒸汽不足。此時就會引起除氧器 V1411的壓力過低,進而造成除氧水泵的進口壓力過低,最后導(dǎo)致除氧水泵發(fā)生汽蝕。

圖1 改造前除氧水泵P1407運行流程簡圖
2)在正常的操作運行中,由于投入的低壓閃蒸汽過大,或是變換冷凝液的輸送量過大,導(dǎo)致除氧器內(nèi)的水溫過高,從而引起除氧水泵的進口溫度過高。當(dāng)除氧水泵的進口壓力低于此時水溫的飽和蒸氣壓時,水就發(fā)生汽化,進而導(dǎo)致泵汽蝕。
以上兩種情況發(fā)生時,吸水室內(nèi)液體便發(fā)生汽化,產(chǎn)生許多氣泡,氣泡內(nèi)充滿蒸汽和液體中析出的氣體。這些氣泡隨著液體帶到壓水室的葉輪高壓區(qū),在高壓的作用下迅速凝結(jié)而破裂。與此同時周圍的流體質(zhì)點以高速沖向原來氣泡占有的空間,質(zhì)點相互撞擊而形成高頻的局部水擊,壓力可高達(dá)上千兆帕。這種水擊會對金屬表面形成持續(xù)、反復(fù)的沖擊,導(dǎo)致金屬表面疲勞破壞從而造成葉輪機械剝蝕。另外,在氣泡破裂所釋放的凝結(jié)潛熱的助長下,原氣泡內(nèi)的活潑氣體又會對金屬產(chǎn)生化學(xué)腐蝕作用,加劇了材料的破壞。金屬表面在機械剝蝕和化學(xué)腐蝕的長期聯(lián)合作用下,會出現(xiàn)蜂窩狀破壞[1],如圖 2 所示。

圖2 除氧水泵葉輪汽蝕損害情況
另外,因汽蝕產(chǎn)生的局部水擊會產(chǎn)生許多不同頻率范圍的噪聲,如果水擊的頻率和機組的的固有頻率接近將會引起機組振動。機組的振動又會促使更多氣泡的產(chǎn)生和破滅。這種相互激勵,最后可能導(dǎo)致機組的強烈振動,稱之為汽蝕共振。如果機泵發(fā)生汽蝕共振必須緊急停止水泵運行,給氣化裝置安全穩(wěn)定長周期運行帶來很大影響。
如何延長除氧水泵 P1407的運行周期,是陜西咸陽化學(xué)工業(yè)有限公司一直在摸索和攻關(guān)的技術(shù)難點。而防止 P1407泵汽蝕才是延長除氧水泵運行周期的關(guān)鍵,因此,公司結(jié)合實際情況從以下幾個方面入手進行改造。
1)在進除氧器 V1411低壓閃蒸汽管線上引一條2寸的低壓氮氣管線,一方面維持 V1411的壓力,另一方面降低 P1407進口溫度。
為了維持 V1411的壓力和降低 P1407進口溫度,如圖3所示,在入除氧器 V1411低壓閃蒸汽管線上引一條2寸的低壓氮氣管線,并設(shè)有手閥控制。在系統(tǒng)閃蒸汽過小時或裝置開停過程中進行調(diào)節(jié),確保 V1411壓力維持在300~350kPa,防止除氧水泵的進口壓力過低造成泵汽蝕。
2)在4臺除氧水泵 P1407的進口均增設(shè)一條2寸的灰水管線,增加泵的進口流量,防止泵因進口流量不足或水溫過高而造成泵汽蝕。
為了保持足夠的進口流量,在4臺除氧水泵 P1407的進口均增設(shè)一條 2 寸的灰水管線,流量在 60m3/h 左右,這樣大大緩解了泵的進口流量不足的問題。與此同時,灰水的溫度只有66℃左右,因此也能起到降低泵進口水溫的作用,進而避免了泵的進口水溫過高造成泵汽蝕的現(xiàn)象。
3)將4臺除氧水泵 P1407的進口由18寸管線的中部改至18寸管線的下部,防止18寸管線積渣。
在每次計劃大檢修和短停檢修時發(fā)現(xiàn),18寸管線積渣非常嚴(yán)重,最嚴(yán)重時整個管徑通道只剩下1/3,嚴(yán)重制約了泵的進口流量,給除氧水泵的長周期運行埋下了很大的隱患。根據(jù)流體力學(xué)原理,管道內(nèi)壁處的流速最低,最易結(jié)垢,從主管側(cè)面引出的管道,易導(dǎo)致主管積渣;而從主管底部(正下方)引出的管道,因重力作用,會使流動狀態(tài)發(fā)生改變,可有效緩解管道內(nèi)的積渣或結(jié)垢情況。為了解決管道積渣問題,將4臺除氧水泵 P1407的進口由18寸管線的中部改至18寸管線的下部,這樣灰水中帶來的灰渣可以隨水流流走,避免了灰渣的沉積,同時也避免了因除氧水泵的進口管線阻力增加而造成泵汽蝕的現(xiàn)象。
4)在18寸管線上增加一臺閥門,防止兩臺泵運行時出現(xiàn)搶水現(xiàn)象。
由于出口流量計顯示偏差問題,同時每臺泵的打量情況也不一樣,為了防止兩臺運行泵出現(xiàn)搶水現(xiàn)象,工藝技術(shù)人員根據(jù)實際情況,如圖3所示在18寸管線上增設(shè)了一臺閥門,避免兩臺泵發(fā)生搶水現(xiàn)象。與此同時,工藝技術(shù)人員還要求班組人員在啟動除氧水泵時應(yīng)啟動閥門兩側(cè)的泵,不能同時啟動閥門同側(cè)的兩臺泵。
5)在工藝操作方面,細(xì)化工藝操作,確保工藝指標(biāo)在正常范圍內(nèi)。
在高壓閃蒸器液位調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)故障或管道堵塞時,攜帶大量黑渣的黑水就會從氣路管道進入到高閃氣液分離器中,伴隨著高閃冷凝液進一步進入到除氧器V1411中(如圖3所示),使得除氧器水質(zhì)變差,黑渣聚集在 P1407進口管道,導(dǎo)致有效管徑減小。因此工藝技術(shù)人員要求中控人員在操作時要嚴(yán)格遵守工藝指標(biāo),一旦發(fā)生異常時及時進行處理,防止事情進一步惡化造成嚴(yán)重的后果。另外,工藝技術(shù)人員還要求每周四當(dāng)班人員對除氧水泵的進口過濾網(wǎng)進行清洗,在清洗時一定確保進口過濾網(wǎng)清洗干凈,對結(jié)垢嚴(yán)重的過濾網(wǎng)進行更換,確保除氧水泵的進口管線暢通,進而避免因進口管道不暢造成進口水量不足最終導(dǎo)致泵汽蝕的現(xiàn)象。

圖3 改造后除氧水泵P1407運行流程簡圖
通過以上五項措施的改造,在運行中取得了良好的效果,泵的驅(qū)動端、非驅(qū)動端振動值偏高,以及溫度偏高的現(xiàn)象得到有效的解決。目前改造后的每臺泵的運行周期都在5個月左右,這也標(biāo)志著此次技術(shù)改造工作的圓滿完成,同時也為氣化裝置的安穩(wěn)長滿優(yōu)運行奠定了堅實的基礎(chǔ)。
[1] 蔣先廣,張傳鋒.德士古氣化裝置灰水循環(huán)泵故障原因和解決辦法[J].大氮肥,2014,(3):184-186.
Technical Transformation of Deoxidizing Water Pump in Coal Gasification Device
Liu Ke-cun
This paper described the problem of short operational cycle for deoxygenated water pump in process of manufacturing methanol with capacity of 600,000t/a in Shaanxi Xianyang Chemical Industry Co.Ltd,which was prolonged through technical transformation,then provide technical support for safe operation of coal gasification device.
coal gasification;deoxygenated water pump;technical transformation
TQ546.5
A
1003-6490(2017)06-0022-02
2017-05-05
劉克存(1986—),男,山東臨沂人,助理工程師,主要研究方向為化工工藝研究。