汪 偉,楊 蓮,周 維,龐自嘯
淺談濕法成型硫磺產品質量控制
汪 偉,楊 蓮,周 維,龐自嘯
通過對現場生產實際中所遇到的硫磺產品質量問題進行細致的分析,提出合理的優化技術措施,以期達到改善產品質量的目的。
濕法成型;硫磺;質量控制;酸度
國內某大型天然氣凈化廠采用濕法硫磺成型工藝技術,該套裝置由美國DEVCO公司提供,共有4套成型機組,所產硫磺顆粒直徑為 2~6mm,單套生產能力為 70~85t/h,年產硫磺200余萬 t,為全國最大優質硫磺生產基地。目前,該套設備已連續運行多年,在硫磺產品生產過程中,常出現產品質量不穩定現象,由原來的一等品降至合格品,甚至出現部分組分超標現象,已嚴重影響硫磺產品質量控制。因此對影響產品質量因素進行分析研究,并進行有效的過程控制,具有重要的實際意義。
液硫由液硫泵泵至硫磺成型機頂部,由流量控制閥等量控制流向成型盤。液硫通過成型盤底部預設的一定直徑的孔眼滴入到下方的水中,成型罐內進水方向與液硫滴珠沉降的方向相反,保證了液硫滴珠在溫度較低的水中慢慢冷卻固化成硫顆粒,并逐漸沉積到成型罐底部。工藝流程見圖1。

圖1 硫磺成型單元工藝流程圖
收集整理了2015年9月至2016年8月,該套濕法硫磺成型裝置產品質量分析化驗結果,按每月兩次計算,統計結果所下圖所示:
從圖2可以看出,在這一年里,該廠優質硫磺產品質量波動較大,出現多次產品等級由一等品降至合格品,分析發現影響產品質量的主要因數皆由酸度超標引起,已嚴重影響該廠年優質硫磺生產目標,急需對現場裝置生產運行開展技術分析,對可能存在的影響因素采取有效的過程控制,以達到提高硫磺產品質量品質的目的。

圖2 顆粒硫磺組分主要指標統計
該廠液硫主要是利用克勞斯法硫回收裝置處理含硫化氫酸性氣體,使酸性氣中的硫化氫轉變為單質硫。因現場設備、生產工藝限制,所產單質硫中常溶解有一定量的游離酸性物質,主要有 H2S、SO2、CO2和多硫化物(因多硫化物主要與克勞斯法制硫回爐余熱溫度有關,本文不予討論)等酸性氣體,且硫磺酸度值主要以 H2SO4的百分含量表示,酸性氣體含量嚴重影響所生產硫磺產品質量。
要降低硫磺酸度值主要以降低硫化氫在硫磺中的含量為主。結合濕法硫磺成型工藝技術,從本套裝置單元分析查找影響成品硫磺酸度持續升高的工藝參數、設備工況,并制定相應的控制措施。
1)控制液硫伴熱溫度,針對硫化氫溶解特性與液硫物理特性,當液硫溫度控制在140℃左右時,硫化氫氣體在液硫中的溶解度呈顯著下降趨勢,且處于極低的溶解狀態,能有效降低硫磺酸度。
2)提高液硫池工廠風吹掃量,為保證成型裝置連續平穩運行,來自聯合裝置或液硫罐區的液硫經過濾器后,先儲存在現場兩座液硫池內,再通過立式液硫泵泵入成型裝置生產使用。
3)提高成型抽風機轉動效率,成型盤上方設有集氣罩,用于收集液硫中揮發出的硫蒸汽、酸性氣體以及硫磺成型過程中遇熱汽化的水蒸汽等氣體。集氣罩內設抽風管線一組,連接一臺專用抽風機,用于及時抽取聚集的氣體,有效減少水蒸汽與酸性氣體結合形成弱酸性物質滴落至成型罐內,增加工藝水酸性,減少對硫磺產品質量的影響。
實驗決定根據現場設備工況,適當增大風機轉動效率,緩慢將風機功率從50% 調整至65%,加快成型盤上酸性氣體抽取速率,有效降低硫磺酸度。
4)控制成型罐工藝水酸堿度,現場工藝水經過涼水塔風機換熱循環使用,隨著裝置運行一定周期,成型罐內工藝水因不斷融入酸性物質,逐步呈弱酸性,且生產的顆粒硫磺含有一定量的水分(工藝水),易造成顆粒硫磺產品質量波動。
為有效控制罐內工藝水酸堿度,結合裝置生產特點,采用兩個步驟進行控制:
1)加堿液
利用堿液進行中和反應,降低工藝水酸堿度。
2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O
2NaOH+H2S=Na2S+2H2O
反應生成的 Na2SO3易溶于水,在中性或堿性環境中穩定。
在酸性環境下:
Na2S+(H+)=(Na+)+H2S ↑
Na2SO3+2(H+)=2(Na+)+H2O+SO2
反應本質是 2S2-+SO32-+6(H+)=3S ↓ +3H2O
可通過調節加入堿液濃度,保持成型罐內工藝水處于弱堿性或中性狀態,減少工藝水酸堿度對成型顆粒硫磺質量的影響。
結合生產實際,成型機生產量一般在 70~85t/h 左右,且工藝水酸堿性主要與現場成型機生產處理量有密切關系,初步按每臺成型機每生產 8 000t計算堿液加注量,抽取成型罐工藝水進行化驗分析,根據化驗結果進行堿液加注。
2)定期換水
雖已采用加堿液中和工藝水進行酸堿度控制,但因發生化學反應,易產生含鈉物質,為防止其對現場管線、水循環泵、水槽設備造成影響,決定同時進行定期更換工藝水操作。計算可得,從水槽到成型罐工藝水大約在45m3左右,為防止水資源浪費,決定由原來的每月更換一次,變更為每半月更換一次。
(5)酸度控制結果
經過一段時間的工藝參數調節,分析化驗結果顯示新生產硫磺酸度值由原來的 0.014% 降低至≤ 0.008%,說明通過調節液硫伴熱溫度、提高液硫池工廠風吹掃量、提高成型抽風機轉動效率、控制成型罐工藝水酸堿度對降低成品硫磺酸度有效,能有效提高硫磺產品質量。
通過對影響濕法硫磺成型產品質量主要指標酸度值進行分析研究,提出以下幾步重要參數工藝控制措施:
1)調節液硫伴熱溫度;
2)提高液硫池工廠風吹掃量;
3)提高成型抽風機轉動效率;
4)控制成型罐工藝水酸堿度,有效降低酸度對成品硫磺質量的影響。
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Quality Control of Sulfur Products by Wet Process
Wang Wei,Yang Lian,Zhou Wei,Pang Zi-xiao
This paper mainly through the actual production of sulfur products encountered in the problem of a simple and detailed analysis,and put forward reasonable optimization of technical measures in order to achieve the purpose of improving product quality.
wet forming;sulfur;quality control;acidity
TQ424
B
1003-6490(2017)06-0111-02
2017-04-15
汪偉(1987—),男,四川成都人,助理工程師,主要從事硫磺儲運技術工作。