張立昌
DOI:10.19392/j.cnki.16717341.201720102
摘要:目前鐵路工務(wù)部門(mén)對(duì)線路的日常搗固作業(yè),均使用軟軸搗固機(jī),其所用的振搗棒損壞率比較高,已經(jīng)成為各個(gè)工務(wù)段工廠的主要任務(wù),從北京局“轉(zhuǎn)觀念、闖市場(chǎng)、增效益”的主題實(shí)踐活動(dòng)出發(fā),概括介紹軟軸搗固機(jī)振搗棒的維修工藝。
關(guān)鍵詞:軟軸搗固機(jī);振搗棒;維修;方法
2016年的下半年,保定工務(wù)段的振搗棒維修每個(gè)月保持在200根左右,成為工廠的主要任務(wù),在近期連續(xù)購(gòu)買(mǎi)上百根膠管以及軟軸心全部用完的情況下,最近又是告急。因此,為了實(shí)現(xiàn)增效節(jié)支,減少工作量,工廠近日組織了技術(shù)骨干利用半天的時(shí)間,利用“頭腦風(fēng)暴”法的開(kāi)展研討會(huì),探討維修方法,以提高設(shè)備的完好率。
1 存在的主要問(wèn)題
根據(jù)16年下半年振搗棒的維修記錄,得出30~40%是膠管折斷,40~50%軟軸心折斷。可以說(shuō)這兩項(xiàng)故障是維修工作量大的主要原因,根據(jù)結(jié)構(gòu)分析,它們是保護(hù)與被保護(hù)的關(guān)系。因此,這兩項(xiàng)之間一定存在著必然聯(lián)系。為了找到真正的原因,我們對(duì)振搗棒進(jìn)行“解剖”研究。 “解剖”后的結(jié)構(gòu)如圖片所示。
通過(guò)解剖后的理論分析:軟管中的螺旋彈簧鋼片應(yīng)該是均勻的。但是,在與手柄鋼管接口處出現(xiàn)“張嘴”狀態(tài)。分析造成這種現(xiàn)象的原因如下:
在振搗棒使用過(guò)程中,手柄與棒之間是相對(duì)固定的,而鎬板插入石渣的方向基本是不變的,也就是在使用過(guò)程中整個(gè)棒的彎曲點(diǎn)方向基本不發(fā)生變化。因此,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間使用,產(chǎn)生塑性變形所造成。出現(xiàn)這種情況后,外面的橡膠反復(fù)擠壓拉長(zhǎng),形成疲勞折斷。在此過(guò)程中,此處的彎曲角度逐漸加大,軸心的彎曲角度也隨著加大,因軸心具有彈性,自身具有抗拒彎曲的本能,進(jìn)而在軸心高速轉(zhuǎn)動(dòng)的情況下,與螺旋彈簧鋼片產(chǎn)生摩擦生熱,再加上螺旋彈簧鋼片是插在手柄鋼管內(nèi)的,勢(shì)必造成螺旋彈簧鋼片的內(nèi)徑變小,減小軸心的轉(zhuǎn)動(dòng)空間,同時(shí)增加軸心與螺旋彈簧鋼片內(nèi)壁的摩擦面。在這種摩擦生熱的環(huán)境下,螺旋彈簧鋼片的溫度不斷升高,外面的橡膠在溫度升高后失去自有的彈性,“包裹力”逐漸減小,使此處更加容易彎曲,形成惡性循環(huán),進(jìn)而產(chǎn)生:外面的橡膠疲勞折斷、螺旋彈簧鋼片高溫退火、軸心退火降低抗扭力而被“擰”斷,通過(guò)右邊的照片足以證明以上的論斷。
2 解決問(wèn)題的措施
(1)建議生產(chǎn)廠商:改變?cè)O(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),將螺旋彈簧鋼片與手柄鋼管之間的插接結(jié)構(gòu)改變?yōu)椤皩?duì)接管箍結(jié)構(gòu)”,使軸心的轉(zhuǎn)動(dòng)空間都是一個(gè)尺寸,從而達(dá)到均勻摩損,克服局部退火現(xiàn)象。
(2)改變潤(rùn)滑油。由于軸心是在螺旋彈簧鋼片內(nèi)高速運(yùn)轉(zhuǎn),于內(nèi)壁產(chǎn)生摩擦,為了降低摩擦系數(shù),通常在軸心上涂抹普通黃油,這種油脂在有溫度的情況下,很容易變成液態(tài)流向低處,即部分流入振動(dòng)源(在設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)上有油封,但是,油封有一定的使用壽命),造成沒(méi)有振動(dòng)(外部良好就是不振)的現(xiàn)象。因此,改用二硫化鉬潤(rùn)滑脂,它具有耐高溫的性能,可以減少潤(rùn)滑脂的液態(tài)化,使軸心的潤(rùn)滑效果延長(zhǎng),同時(shí)減少因有油振動(dòng)源不振的現(xiàn)象。
(3)涂抹油脂的部位。每次維修過(guò)程中,必須在振搗棒的彎曲點(diǎn)左右各200毫米范圍內(nèi)涂滿油脂,從而降低彎曲點(diǎn)的摩擦系數(shù),延長(zhǎng)使用壽命。
(4)增加彎曲點(diǎn)的抗彎強(qiáng)度。利用厚度在5毫米以上的橡膠包裹在彎曲點(diǎn)上,從而增加抗彎強(qiáng)度,減少膠管的疲勞折斷。
3 實(shí)際效果
經(jīng)過(guò)目前的實(shí)施,維修工作量大幅降低,每月降到40%,維修數(shù)量保持在80根左右。
4 產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益分析
4.1 節(jié)約工費(fèi)
按目前維修一根平均用工0.25計(jì)算,人均日工資200元。則每月節(jié)約工費(fèi):(20080)*0.25*200=6000元,每年:6000*12=72000=7.2萬(wàn)元。
4.2 節(jié)約材料費(fèi)
按16年平均計(jì)算,每年維修數(shù)量在200*12=2400根左右,改變維修方法后,每月維修80根,每年維修數(shù)量在80*12=960根左右,減少:2400960=1440根,根據(jù)16年維修統(tǒng)計(jì)36%需要更換膠管和45%需要更換軸心進(jìn)行計(jì)算,膠管單價(jià):240元;軸心單價(jià):90元。節(jié)省成本為:膠管1440*36%*240=124416元;軸心1440*45%*90=58320元,共計(jì):124416+58320=182736=18.2736萬(wàn)元。
兩項(xiàng)合計(jì)共節(jié)約成本支出:7.2+18.2736=25.4736萬(wàn)元。
4.3 社會(huì)效益
通過(guò)提高了維修質(zhì)量,減少了因維修振搗棒而發(fā)生的差旅費(fèi)以及交通運(yùn)輸費(fèi),并減少了交通安全不利因素。