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采用立體高效塔板技術(shù)改造烷基苯脫苯塔

2017-07-10 23:11:39朱長榮
當代化工 2017年1期

朱長榮

摘要:分析了金陵石化烷基化裝置產(chǎn)能改造后,脫苯塔處理量低的原因,介紹了立體高效塔板的工作原理及性能,提出了塔盤改造方案,結(jié)果表明,通過CTST塔盤技術(shù)改造,脫苯塔運行平穩(wěn),處理量由185t/h提高至196t/h,塔頂苯純度由92.3%提高至98.0%,塔底氟離子含量由1.21mg/kg降低至0.69mg/kg,滿足了工藝生產(chǎn)需要。

關(guān)鍵詞:烷基苯;脫苯塔;立體高效塔板(CTST)

中圖分類號:TQ 052 文獻標識碼:A 文章編號:1671-0460(2017)01-0105-03

1 情況介紹

金陵石化烷基苯廠烷基化裝置是將苯和含烯烴約10%的烷烯烴進行烷基化反應(yīng),生成工業(yè)直鏈烷基苯的混合物,經(jīng)過脫苯、脫烷烴、烷基苯精制等過程,制取高品質(zhì)的工業(yè)直鏈烷基苯。脫苯塔是將未參與烷基化反應(yīng)的苯從塔頂分離,塔頂?shù)谋窖h(huán)返回反應(yīng)系統(tǒng),塔底的烷烴和烷基化物到后續(xù)分餾系統(tǒng)繼續(xù)分離(圖1)。

2011年烷基苯裝置由15萬t/a升級改造為20萬t/a后,發(fā)現(xiàn)脫苯塔操作不穩(wěn),處理量無法提至設(shè)計值(195t/h),主要表現(xiàn)在供熱量穩(wěn)定的情況下,塔底溫度突然快速下降,塔頂、塔底液位不穩(wěn),致使后續(xù)分餾塔一起波動,嚴重時,塔頂回流罐瞬間滿液位,造成跑料現(xiàn)象,成為制約裝置整體提量的瓶頸。

2 原因分析

根據(jù)塔內(nèi)溫度分布及頂?shù)滓何蛔兓治鲈P為條形浮閥塔盤,塔盤開孔率不足,存在液泛現(xiàn)象,造成操作不穩(wěn),處理量無法提升,后期,降低處理量,發(fā)現(xiàn)液泛現(xiàn)象有所緩解。

在2012年4月首先進行了消缺,在不改變塔徑的情況下,對條形浮閥塔盤進行了穿孔,增加塔盤開孔率,如下圖2,開工后,液泛現(xiàn)象有所緩解,但未徹底消除,進一步驗證了塔盤開孔率不足。

2013年,與天津普萊化工公司進行核算與設(shè)計,在不改變塔徑和塔高的條件下,提高脫苯塔處理量。

3 改造方案

3.1 改造前塔盤介紹

改造前脫苯塔內(nèi)為條形浮閥塔盤,1#-27#塔徑為φ2800mm,28#-31#為3400mm,采用雙溢流降液管(表1)。

3.2 CTST塔盤介紹

CTST塔盤為梯形立體傳質(zhì)塔板,如圖3。在塔板上開有矩形孔,孔外邊焊接主要構(gòu)件梯形噴射罩,罩的兩端為梯形端板,罩的兩側(cè)為噴射板,板上有篩孔,罩頂安裝分離板。噴射板下部與塔板,上部與分離板都留有一定的間隙,上部間隙為氣相通道,下部間隙為液體通道,如圖4所示,其中,設(shè)置分離板的作用:①為氣液相交換提供更大接觸空間,②強制氣液兩相分離,減少霧沫夾帶。

CTST塔盤為氣液并流噴射型塔板,氣相自矩形孔進入噴射罩,在板孔處縮頸而形成縮流,以增加氣相流速;液相自噴射板下部間隙進入噴射罩內(nèi),與罩內(nèi)氣相充分的接觸,經(jīng)歷拉膜提升、破碎、碰頂返回、噴射、互噴、分離6個步驟,在矩形孔至分離板的立體空問中完成氣液傳質(zhì)。

CTST塔板突破了傳統(tǒng)塔板以板上液層為主要傳質(zhì)單元的束縛,將傳統(tǒng)平面型塔盤拓展為立體型塔盤,將簡單液層傳質(zhì)改為噴射分離傳質(zhì),有效的利用了塔板空間,空間利用率提高到50%~70%,主要特點有:

(1)處理能力大。

由于分離板的作用,氣液相能夠在板頂強制分離,降低了霧沫夾帶,因此,大大提升了氣相負荷上限,在塔板開孔率相同時,CTST塔盤的處理能力比普通浮閥塔高出很多。

(2)塔板效率高。

由于CTST的空間利用率高達50%~70%,氣液在分離板及噴射板間充分接觸,大幅度提高了氣液兩相的接觸面積,且塔盤的破碎、碰頂返回、噴射特性,使液滴的表面不斷更新,達到了高效傳質(zhì)、傳熱的目的。

根據(jù)以上分析,決定使用CTST塔盤,以提高脫苯塔處理量。

3.3 改造措施

(1)不改變原有塔徑及塔高,1-27層塔徑為(φ2800mm,28-31層為3400mm,采用雙溢流降液管,板間距600mm。

(2)1-15層塔板液相負荷小,容易發(fā)生偏流現(xiàn)象,采用CTST塔板可以很好的解決該問題。

(3)16-27層塔板液相負荷大,氣相負荷小,采用CTST塔板可以有效加強汽液傳質(zhì)、提高分離效率;CTST塔板沒有鼓泡機制且氣相不穿過液層,液相不帶氣泡,可以有效增加降液管的通過能力,且可解決發(fā)泡、帶液問題。

(4)28-31層塔板液相負荷很大,采用CTST塔板,由于其在板面上流動的液體為清液層無發(fā)泡機制,液相通量較一般浮閥、篩板塔盤的液相通量大1~2倍,故d#3400的塔徑可以滿足設(shè)計要求。

4 結(jié)果與討論

4.1 處理量分析

改造后液泛現(xiàn)象消除,操作區(qū)域平穩(wěn),對改造前后處理量進行對比分析,數(shù)據(jù)如表2。

由表中數(shù)據(jù)看出,塔底熱負荷相當情況下,處理量由185.8t/h上升至196.47t/h,達到了工藝設(shè)計值。回流量由33.96t/h上升至37.37t/h,這是由CTST塔盤持液量較大特性決定,進一步說明,塔的提留段處理負荷上升。

4.2 分離效果分析

脫苯塔主要設(shè)計技術(shù)指標:塔底不含苯、塔頂不含烷烴。工廠分別在2012年和2014年進行了標定,塔頂苯純度標定數(shù)據(jù)如表3。

從分析數(shù)據(jù)看出,塔底不含苯,達到技術(shù)指標;塔頂苯純度未達到技術(shù)指標,主要是因為為降低塔底氟離子含量,脫苯塔提溫操作,部分烷烴帶至塔頂,造成苯純度不足100%,但較檢修前大幅提高,可滿足工藝要求。

因脫苯塔進料中含有少量化合態(tài)氟離子,在高溫、低壓下會分解為HF,從塔頂與循環(huán)苯一起返回至反應(yīng)系統(tǒng),若分離效果不好,氟離子從塔底帶至后續(xù)分離系統(tǒng),加重后續(xù)設(shè)備的腐蝕,為此,跟蹤塔底氟離子情況,數(shù)據(jù)如表4。

對比塔底氟含量發(fā)現(xiàn),改造后氟離子明顯下降,進一步表明改造后脫苯塔分離效果大幅改善。

5 結(jié)論

(1)裝置處理量低的原因為脫苯塔塔盤開孔率不足,負荷過大,存在液泛現(xiàn)象。

(2)CTST立體傳質(zhì)塔板改造,提高了脫苯塔處理能力,達到擴產(chǎn)10%,提高了裝置整體處理量,消除了生產(chǎn)瓶頸。

(3)CTST立體傳質(zhì)塔板改造,改善了脫苯塔分離效率,提高了塔頂苯純度,降低了塔底氟含量,滿足了工藝生產(chǎn)需要。

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