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?101.6mm 鉆桿外螺紋接頭斷裂失效分析

2017-07-12 13:21:35張德旺王顯林王青林渤海石油裝備制造有限公司渤海能克鉆桿公司河北滄州062658
化工管理 2017年11期
關鍵詞:分析

張德旺 王顯林 王青林(渤海石油裝備制造有限公司 渤海能克鉆桿公司,河北 滄州 062658)

?101.6mm 鉆桿外螺紋接頭斷裂失效分析

張德旺 王顯林 王青林(渤海石油裝備制造有限公司 渤海能克鉆桿公司,河北 滄州 062658)

通過斷口宏觀分析、金相組織及能譜分析和力學性能測試,并結合鉆桿失效前的鉆井情況,對一例?101.6mm鉆桿外螺紋接頭斷裂失效原因進行分析。結果表明:在鉆桿接頭材質符合API Spec 5DP和SY/T 5561-2014標準要求的前提下,由于鉆桿公接頭斜坡臺肩周圍發(fā)生巖屑大量堆積導致鉆桿斷裂失效。外螺紋接頭與堆積巖屑發(fā)生劇烈摩擦,導致摩擦部位溫度大幅度上升,材料承載性能降低,在扭轉、拉伸復合載荷的作用下發(fā)生接頭斷裂失效。

鉆桿;外螺紋接頭;失效分析;摩擦作用

某鉆井公司鉆井作業(yè)時使用的1根?101.6mm鉆桿發(fā)生罕見的外螺紋接頭斷裂失效,受使用方委托,對該鉆桿斷裂失效原因進行了分析。

1 宏觀分析

失效鉆桿樣品為?101.6mm鉆桿斷裂試樣,共2件,經測量,接頭密封臺肩面與斷裂位置之間的距離約為265mm,接頭密封臺肩面距斜坡部位的距離約為212mm,如圖1所示。經測量對比,鉆桿接頭螺紋部位并未發(fā)生明顯塑性變形,失效部位縮頸現象明顯。斷口兩側和表面均呈白亮色,摩擦痕跡十分明顯,接近失效的斜坡臺肩處摩擦損耗尤為嚴重,并且有黏連物附著在表面,在靠近縮頸失效部位的外表面上存在著清晰的沖蝕痕跡。

2 理化檢測

2.1 金相組織及能譜分析

從失效接頭樣品上取樣并通過酸蝕后觀察發(fā)現,試樣斷口兩側對稱地分布著兩條明顯的材料熱影響區(qū)分界線。由分析結果可見,在接頭斷口附近區(qū)域材料的金相組織中發(fā)現大量的馬氏體組織和一定量的回火索氏體和貝氏體組織,隨著距離斷口位置越遠,金相組織中的馬氏體含量有所降低,回火索氏體組織含量則相對增加[1]。(見表1所示)

金相分析表明,接頭斜坡臺肩表面的附著物與本體材料緊密地粘連在一起,如圖3所示,黑色附著物內存在一定數量的白色顆粒,尤其是在接近本體的部位,少量白色顆粒已經與接頭基體連接在一塊。能譜分析表明,黑色附著物的主要成分O和Si,并含有少量Na、Al及Ca等,附著物中白色顆粒部分的主要成分則是Fe,與接頭本體材料化學成分相當。根據分析結果可以判斷,黑色附著物主要是硅酸鹽和二氧化硅等,附著物內部的白色顆粒是從鉆桿接頭本體材料上剝落的金屬材料。

2.2 力學性能試驗

從失效鉆桿接頭上取圓棒進行拉伸試驗、縱向夏比V型缺口沖擊試驗和硬度試驗[2],試驗結果見表2所示。

3 綜合分析

尺寸測量表明,斷口部位發(fā)生了明顯的縮頸現象,斷口及兩側的外表面部位有嚴重的摩擦損傷,接近失效的斜坡臺肩處摩擦損耗尤為嚴重,并且局部附著有黏著物,微觀分析表明,黏著物緊密地附著在鉆桿接頭基體上,黏著物主要為二氧化硅和硅酸鹽,并且黏著物中包裹著許多鉆桿接頭基體顆粒。

綜合失效鉆桿斷口附近的幾何尺寸、宏觀形貌、金相組織、微觀分析及服役工況條件推斷,在鉆井施工過程中,失效鉆桿公接頭斜坡臺肩附近發(fā)生了嚴重的巖屑堆積,將整個循環(huán)通道堵塞。鉆柱在旋轉的過程中,鉆桿公接頭斜坡臺肩處與巖屑之間發(fā)生劇烈的摩擦,摩擦熱的大量積累導致接頭斜坡臺肩處溫度迅速上升,組織發(fā)生相變,生成奧氏體,接頭本體材料強度大幅度降低,在扭轉、拉伸等復合載荷的作用下,高溫導致相變的部位發(fā)生屈服變形,發(fā)生縮頸現象,最終導致斷裂失效事故發(fā)生[3]。

4 結語

(1)失效鉆桿接頭材料的理化性能符合API Spec 5DP-2010和SY/T 5561-2008標準要求。

(2)鉆桿公接頭的斷裂失效是由于鉆桿接頭斜坡臺肩處發(fā)生嚴重的巖屑堆積,鉆桿公接頭斜坡臺肩處與巖屑之間發(fā)生劇烈的摩擦,摩擦熱的大量積累導致接頭斜坡臺肩處溫度迅速上升,接頭本體材料強度大幅度降低,在扭轉、拉伸等復合載荷的作用下發(fā)生斷裂。

[1]李方坡,劉永剛,路彩虹,等.G105鉆桿管體刺穿失效分析[J].金屬熱處理,2010,35(11):99-102.

[2]SY/T 5561-2014,摩擦焊接鉆桿[S].

[3]鐘群鵬.材料失效診斷、預測和預防[M].長沙:中南大學出版社,2009:3-111.

表1 金相分析結果

表2 鉆桿接頭力學性能

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