李小光,翟文舉,張倩茜
(風神輪胎股份有限公司,河南 焦作 454003)
當前輪胎行業競爭愈加激烈,越來越多的輪胎制造企業開始研究與開發低成本配方。通過應用新型材料并對配方進行適當調整,在不降低輪胎性能的前提下降低制造成本,并滿足法律法規要求,成為企業配方設計人員面臨的重要課題。
納米粘土TNK是由天然粘土原礦經粉碎、水洗、研磨、化學分解、活化處理等工藝精制而成的一種片層狀硅酸鹽補強填料,其晶片平均直徑為800~1 200 nm,具有很高的徑厚比,因經過特殊表面改性,晶體分散更容易。納米粘土經良好分散后會有較強的補強作用,其片層效應可使橡膠具有良好的氣體阻隔性能、阻燃性能和抗裂紋擴展性能[1]。
本工作主要研究納米粘土TNK在轎車輪胎氣密層中的應用。
天然橡膠(NR),SMR20,馬來西亞產品;溴化丁基橡膠(BIIR),牌號2030,德國朗盛化學公司產品;炭黑N660,邯鄲黑貓炭黑有限責任公司產品;納米粘土TNK,上海麒祥化工有限公司產品;環烷油N2,瑞典尼納斯公司產品。
配方如表1所示,其中1#配方為生產配方。

表1 配方 份
Φ160 mm×320 mm開煉機,廣東湛江機械廠產品;1.57 L密煉機,美國法雷爾有限公司產品;GK400型和GK255型密煉機,益陽益神橡膠機械有限公司產品;140 t平板硫化機,上海橡膠機械一廠產品;MDR 2000型無轉子硫化儀、MV2000型門尼粘度儀和橡膠加工分析儀(RPA),美國阿爾法科技有限公司產品;萬能材料試驗機,美國英斯特朗有限公司產品;VAC-V2型壓差法氣體滲透測試儀,濟南蘭光機電技術有限公司產品。
1.4.1 小配合試驗
膠料采用兩段混煉工藝,兩段工藝轉子轉速均為80 r·min-1,且均在1.57 L密煉機中進行混煉。一段混煉工藝為:生膠→壓壓砣加入配合劑、炭黑和納米粘土TNK→浮壓砣壓壓砣提壓砣、清掃→壓壓砣排膠;二段混煉工藝為:一段混煉膠→加入氧化鋅、促進劑和硫黃→開煉機下片、冷卻、停放8 h。
1.4.2 大配合試驗
混煉工藝:NR塑煉→一段混煉膠→二段返煉→終煉加硫黃,納米粘土TNK在一段混煉時加入。
1.5.1 硫化特性
采用無轉子硫化儀進行測試。
1.5.2 物理性能
各項性能均按照相應的國家標準進行測試,硫化條件為160 ℃×30 min。
1.5.3 氣密性
采用氣體滲透測試儀按照GB/T 1038—2000《塑料薄膜和薄片氣體透過性試驗方法》測試。
2.1.1 硫化特性
膠料的硫化特性如表2所示。

表2 膠料的硫化特性
從表2可以看出,與生產配方膠料相比,試驗配方膠料的門尼粘度下降,焦燒時間延長,加工操作性及安全性得到改善。橡膠分子鏈在納米粘土TNK的片層狀結構中滑移更加容易,有利于橡膠擠出、壓延、成型等工序生產。
2.1.2 物理性能
硫化膠的物理性能如表3所示。
從表3可以看出:與生產配方膠料相比,試驗配方膠料的邵爾A型硬度保持穩定,拉伸強度和拉斷永久變形增大;老化后膠料的物理性能無明顯變化,耐疲勞性能略有下降。

表3 硫化膠的物理性能
2.1.3 分散性
采用炭黑分散度儀及RPA測試膠料的分散性,結果如表4所示,ΔG′為彈性模量變化量。
從表4可以看出:試驗配方膠料的炭黑分散度與生產配方膠料相差不大;但在RPA測試中,試驗配方膠料的彈性模量變化更小,根據Payne效應理論說明填料或填料-聚集體之間的網絡作用較弱,填料得到了更好的分散。

表4 膠料的分散性
2.1.4 氣密性
膠料的氣密性測試結果如表5所示。

表5 膠料的氣密性
從表5可以看出,由于2#—4#配方減小了BIIR的用量,2#配方的滲透系數有所升高,但隨著納米粘土TNK用量的不斷增大,膠料的氣密性能逐步提升,最終優于1#配方。分析認為:由于納米粘土TNK具有獨特的納米級片層結構,其在橡膠中因剪切流場作用而呈平行取向,一般氣體無法穿過片層,必須繞過片層而在片的間隙擴散,大大延長了路徑[2],從而使膠料的氣密性能得到提升;同時根據前面的分析,納米粘土TNK可提高膠料的分散性,有利于提高氣體的阻隔效率。
綜合以上試驗結果,認為4#配方綜合性能較好且具有更大的成本優勢,因此后續試驗采用4#配方。
大配合試驗結果如表6所示。

表6 大配合試驗結果
從表6可以看出,大配合試驗結果與小配合試驗結果基本一致,減小BIIR用量且添加納米粘土TNK后,膠料的各項性能保持穩定并略有提升。
2.3.1 輪胎室內性能
跟蹤使用試驗配方氣密層的壓延、成型、硫化等后工序生產,試制若干條試驗輪胎。結果表明:試驗配方氣密層壓延生產正常,未出現尺寸、外觀等問題;輪胎成型、硫化后外觀檢查氣密層狀態良好,未發現任何不良。
試制185/60R14T輪胎并按相應國家標準進行高速和耐久性測試。試驗結果表明,輪胎高速測試運行1.7 h后胎冠爆(標準≥70 min),耐久測試運行39.5 h未損壞(標準≥39.5 h),均符合標準要求,且試驗后輪胎氣密層未破壞,無開裂、鼓包、脫層現象。
2.3.2 輪胎實車路試性能
為驗證試驗輪胎在長時間、遠路程狀況下的使用性能,進行了6個月的實車路試。其中2輛出租車分別運行52 937和52 726 km,1輛私家車(配備有胎壓監測裝置)運行4 646 km。
通過長時間路試跟蹤反饋,各車輛駕駛感受正常。使用納米粘土填充氣密層的輪胎,胎壓平穩、運行可靠,長時間、遠距離耐久性測試未見氣密層發生鼓包、開裂、脫層等問題;扎釘后未見擴展破壞;持續跟蹤胎壓監測數據,氣壓損失正常,與正常氣密層輪胎保持了較好的一致性。
(1)通過調整配方,在添加納米粘土TNK的同時減小炭黑用量,可降低膠料門尼粘度、延長焦燒時間,提高膠料加工安全性;可使硫化膠的拉伸強度、硬度等指標保持穩定,綜合物理性能略有提升,耐老化性能損失較小。
(2)在BIIR用量減小的情況下,使用20份以上納米粘土可穩定并提升膠料的氣密性。
(3)配方調整后,BIIR用量減小,整體含膠率下降,可大幅降低材料成本。