劉滿軍(遼河油田鉆采工藝研究院,遼寧 盤錦 124010)
海外高礦化度油田調剖劑實驗研究
劉滿軍(遼河油田鉆采工藝研究院,遼寧 盤錦 124010)
海外某油田屬于低溫高鹽油藏,地層水礦化度高,該油田開發已經進入高含水開發后期,常規調剖措施有效期短,效果較差。為此,研究了適用于高礦化度油藏的新型調剖劑。室內實驗結果表明,該調堵劑適用溫度40-80℃,耐礦化度大于1.0×105mg/L。
高礦化度油田;調剖劑;室內實驗
海外某大型油田儲層巖性以砂巖為主,油水關系復雜。平均孔隙度為23~29%,平均滲透率為105~1468mD,屬中孔中高滲油藏。油藏埋深550-900m,原始地層壓力為6.7~9.6MPa,油藏溫度為39~42℃,地層水礦化度97000~170000mg/L,該油田于1979年投產,1980年開始注水,目前該油田開發已經進入高含水開發后期,由于多年的注水開發,油藏已形成較大的水流孔道,前期調剖選用的調剖劑未見有耐鹽處理措施;觀察吸水剖面圖,剖面有一定改善,但效果一般。
(1)主劑的篩選及使用濃度確定
選用幾種耐鹽聚丙烯酰胺進行實驗,使用模擬地層水配制溶液,固定其它添加劑濃度配制調堵劑,成膠效果見表1-1,從表中得知,H1用量為0.5%時,成膠效果較好,用布氏粘度計測得粘度38900 mPa.s,因此選用H1作為主劑。

表1 聚合物的篩選
(2)交聯劑使用濃度確定
固定其它添加劑濃度不變,改變交聯劑使用濃度,實驗結果見圖1。可以看出,隨著交聯劑使用濃度的增加,成膠時間縮短,凝膠體強度增高。交聯劑使用濃度在0.20~0.40%范圍內成膠時間和凝膠體強度較好。確定交聯劑的使用濃度為:0.20%~0.40%。
(3)穩定劑B使用濃度確定
固定其它添加劑濃度不變,改變穩定劑使用濃度,實驗結果見圖2。可以看出,隨著熱穩定劑用量的增加,成膠時間略有縮短,凝膠體強度有所增強。穩定劑B的使用濃度在1.2%~1.6%時,調堵劑具有較好的性能。
(4)調節劑C使用濃度確定
固定其它添加劑濃度不變,改變調節劑的使用濃度,實驗結果見圖3。可以看出,如果不加調節劑,體系不成膠,隨著調節劑用量的增加,成膠時間明顯縮短,用量超過0.05%,凝膠體強度變化不大。通過控制調節劑C的使用濃度在0.05%~0.1%范圍內,可以調節成膠時間。
(5)溫度對調堵劑穩定性的影響
按聚合物0.5%:交聯劑0.2%:穩定劑1.2%:調節劑0.05%配制調堵劑5份,分別倒入密封容器內,然后放于預設恒溫水浴箱中。定期取出,觀察凝膠體的變化,并用布氏粘度計測其凝膠體強度,試驗結果見圖4。可以看出在40~80℃內調堵劑均能成膠,凝膠體強度受溫度影響較小,性能穩定,能夠滿足該油田地層條件的要求。

圖1 交聯劑對凝膠的影響

圖2 穩定劑對凝膠的影響

圖3 調節劑對凝膠的影響

圖4 溫度對凝膠的影響
針對高礦化度油藏優選了調剖主劑H1,確定了交聯劑A,穩定劑B和調節劑C的使用濃度。使用模擬高礦化度地層水配制溶液對新型調剖劑進行了性能評價實驗,實驗結果表明,該調剖劑在40~80℃內調堵劑均能成膠,性能良好。