王風濤,李 楊,宋 浩,趙啟偉,楊 璐
(山東豐源輪胎制造股份有限公司,山東 棗莊 277300)
目前行業內半鋼子午線輪胎硫化均采用內噴涂生產工藝,內噴涂應用于胎坯氣密層,利于胎坯與膠囊間潤滑、定位、排氣及成品輪胎脫模,缺點在于污染環境、占地面積大、成本高、操作不當時會造成批量雜質廢品。綜合考慮利弊,我公司決定取消半鋼子午線輪胎硫化內噴涂工序。為了更進一步保證質量并降低生產成本,我公司聯合青島福諾化工科技有限公司開發了新型隔離劑,以替代進口隔離劑,并且新型隔離劑與水1∶1摻用,以降低運輸成本,真正實現節能降耗、技術創新。
通過采用進口膠囊隔離劑,對生產工藝進行優化,對膠囊隔離劑操作進行標準化規范以及工藝調整,在保證質量穩定的前提下逐步取消內噴涂工序。
取消內噴涂工序前的工藝流程為:胎坯→內噴涂→膠囊涂隔離劑→硫化→后充氣→運輸。
取消內噴涂工序后的生產工藝流程為:胎坯→膠囊涂隔離劑→硫化→后充氣→運輸。
1.1.1 隔離劑質量要求
取消內噴涂工序后對隔離劑要求較高,需使用隔離效果好、高潤滑的優質隔離劑。隔離劑涂抹至膠囊表面,不僅起到有利于胎坯與膠囊間隔離、排氣、定中和脫模的作用,而且涂抹隔離劑后在膠囊表面形成一層保護膜,使膠囊與輪胎間不易氧化及發生化學反應,減緩膠囊的老化,同時便于膠囊的舒展,保證膠囊的使用壽命。
1.1.2 現場工藝優化
(1)確保涂抹隔離劑均勻無遺漏。
(2)連續生產,每班每3~4 h噴涂隔離劑1次,防止膠囊老化和膠囊打褶。
(3)更換新膠囊后,手動膨脹實施定型(3 min左右),膠囊膨脹大小以胎坯大小的100%~150%實施。
(4)涂抹完隔離劑后須手動膨脹膠囊,待膠囊表面隔離劑完全干時方可生產。
(5)使用噴槍噴涂隔離劑,以確保噴涂效果更佳,噴涂均勻。此外,使用噴槍比使用抹布涂抹每個機臺每次可節省操作時間2 min。
取消內噴涂工序前,產品月平均合格率約為99.51%,膠囊平均使用次數約為300.8,產品隔離劑雜質平均返修率約為0.88%。取消內噴涂工序后,產品月平均合格率約為99.64%,比取消內噴涂工序前提高了0.13%,且輪胎外觀質量良好,胎里表面無色差、雜物等缺陷;膠囊平均使用次數約為313,比取消內噴涂工序前增加了12.2次,且膠囊使用次數穩定;產品隔離劑雜質平均返修率為0.68%,比取消內噴涂工序前下降了0.2%,噴涂隔離劑雜質得到了很好的控制。
取消內噴涂后對企業生產運營、節能降耗有較大改進,雖然進口隔離劑成本有所增加,但總成本下降。以1 000萬套項目生產為例:(1)共可節省6臺噴涂機及設備運行所需的費用;(2)每年可節省12名工人的薪酬;(3)節省空間,解決胎坯存放難題;(4)對周圍環境有較大改善,減少了對胎坯、設備、地面等環境的污染,更綠色環保,有利于企業職業健康管理;(5)提高了生產效率,減少了胎坯的二次流轉,胎坯檢驗合格后可直接拉到硫化機臺使用;(6)產品合格率提高,因噴涂液結塊、噴涂不均造成的廢品和返修品減少;(7)更有利于安全及人員的管理,降低管理成本;(8)精簡流程,有利于工業4.0的推進。
為了更好地降低隔離劑成本,我公司聯合青島福諾化工科技有限公司共同開發新型國產隔離劑,用于取消內噴涂工序后的生產工藝,同時解決隔離劑雜質問題,通過調整隔離劑配方實現了隔離劑與水1∶1比例摻用,在生產中對工藝進行規范,保證質量的穩定性,從而大幅降低成本。
經多次進行隔離劑配方調整試驗,確定國產隔離劑主要性能指標為:外觀 乳白色至淡黃色液體,特殊物質添加量 1%,固形物質量分數0.25±0.02,pH值 7~9,穩定性 無沉淀、結塊、分層。
(1)嚴格控制兌水比例,為保證兌水均勻,攪拌時間不短于1 h。
(2)隔離劑使用頻率為:每班噴涂2~3次,新膠囊前50次使用期間每班至少噴涂3次(按班產65條計算)。
(3)隔離劑使用噴槍噴涂。
(4)制作隔離劑墊板(見圖1),并嚴格使用和清洗要求。

圖1 隔離劑墊板
(5)制定相關標準化工藝規范要求。
(1)使用國產隔離劑后,產品平均合格率達到99.66%??梢娛褂脟a隔離劑后未出現異常缺陷廢品,平均產品合格率維持在99.60%以上。
(2)使用國產隔離劑后,膠囊月平均使用次數為319,除去模具下機的膠囊平均壽命在360次以上。
(3)使用國產隔離劑后,并對現場工藝進行嚴格管控,產品隔離劑雜質平均返修率為0.28%??梢?,隔離劑雜質返修率明顯減小。
取消內噴涂工序,使用國產隔離劑替代進口隔離劑后,使用效果相同,成本大幅降低,膠囊使用次數穩定,以1 000萬套半鋼子午線輪胎規模取消內噴涂工序并使用國產隔離劑為例,平均每年至少節約成本460萬資金。其中,國產隔離劑比進口隔離劑便宜22元·kg-1,按每條輪胎使用噴涂液7 g計算,則每年節省噴涂液費用約154萬元;取消6臺噴涂設備年可節省設備資金約200萬元;年可節省12名工人費用約57.6萬元;年可節省設備所用的電費約30.89萬元。
半鋼子午線輪胎硫化取消內噴涂工序、使用新型國產隔離劑進行生產后,成本節約明顯,產品質量穩定,各項性能指標均滿足要求,經濟效益和社會效益顯著,值得在行業內大規模推廣。