張國林,續永康
(青海西豫有色金屬有限公司,青海 格爾木 816000)
鍋爐風機故障診斷及狀態維修探討
張國林,續永康
(青海西豫有色金屬有限公司,青海 格爾木 816000)
鍋爐風機分為送風機和引風機,對其工作狀態進行實時監督和測試,定位出異常部位和風險部位,通過分析誘發原因,確定故障程度,并給出相應的預防和處理方案,從而達到維修設備的目的。本文通過對鍋爐風機的故障診斷及狀態維修進行分析,以期加強鍋爐風機診斷效率,更好的滿足鍋爐風機運行需求,并提高運行效益。
鍋爐風機;故障診斷;狀態維修
本文以國產單側進氣 Y4-73型系列鍋爐風機為例進行介紹,送風機與引風機的葉片為后向安裝機翼型,其氣動效率相對于其他型號國產機型較高。基于此葉片形狀,適合用于送風機進行較潔凈冷空氣的運輸,用于引風機時,由于其傳輸介質為腐蝕性較強、含塵量較高的高溫介質,所以細灰易于附著在葉片的背面,附著層的厚度會越來越大,最終使得葉輪受力不均衡而引發振動。此外,單側進氣時,會在軸向葉輪施加極大的推力,不同方向對懸臂軸的壓力不同,會造成兩只承力急劇增加,以上因素都是造成風機運行不正常、軸承磨損、溫度升高、使用壽命削減的原因。
2.1 葉片積塵和磨損
鍋爐風機的葉輪主要是機翼型葉片,由于葉片中心是空的,如果混入灰塵的煙氣進入風機的葉輪中,灰塵會導致葉片邊緣出現磨損,隨著時間的增長,磨損會越發嚴重,由此引發風機葉輪質量問題,導致風機振動越發厲害。灰粒在風機內部會出現撞擊機體和切削現象,這些情況是造成風機磨損的主要原因,嚴重時會使設備表面的材料脫落。機翼型的葉片損耗程度大且快,加上灰塵沉積造成振動,需要進行定期性的停機清理和維護,增加了維修工作量,停機時造成發電損失相對于停機維修的作用也較大。
2.2 軸向推力
單吸懸臂兩個軸承的受力情況不同,使軸承A和軸承B的工作狀態出現差異,降低了設備運行的穩定性。軸承A的位置緊靠葉輪,其所承受的力為平衡另一軸承的力與轉子重力之和,其受力總和比轉子本身的重力要大;軸承B的位置靠近聯軸器。其所承受的力為葉輪重力分力和巨大軸向推力之和,使其所承受的支持力加大了等同于軸向力的 3至 3.5倍,所以懸臂在設備工作時,承受的力會急劇增加,不僅削減了軸承的使用壽命,還會影響整個設備的使用壽命。
2.3 設備軸承間隙
軸承用于支撐軸系,精確的軸承間隙能夠保證軸承和設備以相對穩定和安全的狀態工作。軸承間隙設置不精確,會造成設備的不穩定振動、溫度升高、軸承加速磨損,嚴重時會導致設備主軸變形、彎曲、軸承壓蓋損壞,進而在短時間就造成設備損壞,包括燒毀軸承、抱軸等。
造成風機振動的原因主要有三個方面,包括氣流振動、電磁振動以及機械振動。
當旋轉速度不足以及入口處的氣流不穩定時會引起氣流振動,主要表現為轉速頻率大于特征頻率,振幅相當不穩定,波動區間較大,振動相位不穩定,設備整體尤其是機殼處振動最為劇烈。
氣隙不均勻是造成電磁振動的主要原因。可通過斷電方式進行分析實驗,隨著轉速的降低振動幅度會降低。斷開設備電源后,電磁振動的振動會立刻停止,在頻譜中不會顯示電源頻率。機械振動產生的原因較多,且較為復雜,一般包括不對中、不平衡、軸承損壞、內部設備松動等。內部設備松動又分為軸承松動、葉輪松動、基體松動、連接處松動等。
4.1 鍋爐風機葉輪磨損與腐蝕導致的振動維修
可以應用熱噴涂技術,改變耐磨金屬及陶瓷材料,將其轉化為高溫高速的粒子流,并將其噴灑在風機的葉輪片上,以提高風機葉輪的抗氧性及耐磨性,以免導致出現葉輪不平衡情況,引發風機振動。另外,鍋爐企業應當做好鍋爐煙氣除塵及脫硫工作,對煙氣中的水分含量進行嚴格控制,以減少葉輪上的灰塵聚集,避免引發振動。
4.2 葉片非工作面積灰故障維修
在風機停止運轉后,要及時清除葉輪上的粉塵,減輕風機引發的振動。但這樣需要耗費較長的檢修時間,對此,在停機的瞬間,可以將噴嘴沖水閥門開啟,利用葉輪的慣性,對葉片的非工作面進行清洗,并打開機殼底部的閥門將廢水排放出去,以便于清灰,從而達到處理振動故障的目的。
4.3 鍋爐風機軸承溫度過高維修
首先檢查是否是由于潤滑不良導致的溫度過高。要保證油質符合要求,無雜質,沒有變質;不能缺油,定期進行補油;保證冷卻效果,可以在軸承安裝位置設置壓縮空氣,方便壓縮,如果溫度較低,則可以將壓縮空氣關閉;定期檢查軸承,排除軸承故障,以避免由于出現軸承斷裂,不僅導致風機損壞,還影響到設備運行。
4.4 安裝不牢固維修
對于機座應當進行加固處理,并盡量的提高剛度,以滿足風機的運行需求。同時,定期安排維修人員對風機運行情況進行檢修,確保各個零部件都安裝牢固,以避免由于安裝不牢固導致振動故障。
振動檢測以及分析定位設備為上海華陽 HY-160單通道數據采集儀,并借助高校專業的故障定位技術、輔助軟件、計算機模擬等技術。對風機和電動機的4個軸承位置進行監測和分析,任意測試點的測試方向均為水平H、垂直 V、軸向 A。
5.1 送風機不滿足基礎剛度要求
表1所列包括設備發生故障、故障持續、維修后運行的相應原始記錄。
表1 送風機各測點部位的通頻幅值 mm/s
設備在被修復之前所表現的圖像特征如以下所列。
風機與電動機任意實驗點的振動頻率譜圖中,僅有 1轉速(24.2Hz)頻率具備優勢。
任意試驗點的垂直方向以及軸向的振動值均較小,而水平方向的數值最大,且振動的方向性非常強。
實域波形為正弦波,且清晰完整,不存在削波情況和波形變形情況。葉輪葉片通過頻率、故障頻率以及各類異常頻率均沒有出現在譜圖中,軸承運行正常。
通過分析設備的實驗安裝、運轉情況以及期間產生的振動現象,證實設備問題為機械松動。該設備在沒有其他異常狀況的情況下可以保持長時間穩定的運轉;并且由于季節的原因,不允許設備較長時間的關機檢修,否則會影響設備的高負荷使用要求,無法達到生產指標,所以將處理時間安排在設備的年度檢修時期。期間進行及時、定期的運行監測,科學監測設備的振動情況以及其他異常情況,確保鍋爐在穩定工作的前提下達到預期指標。年度大檢修期間,針對混凝土硬度不達標情況進行相應的處理:重新灌漿以及基體加固。后續的測試結果顯示在故障得到處理后,設備能夠保持穩定、安全的運行。
5.2 引風機的軸承松動
從表2的所得出的數據能夠得出結論,設備 3、4試驗點的振動頻率是隨時間上升的,其軸向振動最為顯著。根據溫度監測的數據來看,設備軸承的溫度也是隨時間上升的。
表2 引風機各測點部位的通頻幅值
設備所有試驗點譜圖的特征如下。
譜圖中含有數個轉速頻率的諧波頻率(不包括16.5Hz工頻),其中最為典型的介于 2~ 6倍頻率之間的部分,其幅值大于工頻分量的幅值。傾向的振動類型為定向振動,依據得到的振動數據,靠近葉輪端的承重位置和其他位置的軸向振動較為明顯。
階次較高的頻率分量所顯示的幅值大于轉速頻率振動幅值的一半。
滾動軸承未顯現出故障特征頻率、葉片通過頻率和其他異常頻率。
根據實驗記錄結果以及后續的分析,認為出現上述故障的原因是轉軸與軸承內圈存在過大的間隙,導致了機械松動,并且造成過盈配合失效現象,加劇的運行環境的惡化,造成運行溫度升高以及內部器件損壞的故障。
對設備實行狀態監測維修體現了極強的創新觀念。故障的監測與診斷,是保證鍋爐正常工作、滿足生產要求的保證,因此重視并持續的研究鍋爐的檢修技術是刻不容緩的。
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TK223.26
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1671-0711(2017)07(下)-0110-02