姬愛青,秦鵬,馬素娟(.濰柴重機股份有限公司,山東濰坊608;.濰柴動力股份有限公司,山東濰坊60)
6M33機體氣孔原因分析及解決
姬愛青1,秦鵬2,馬素娟1
(1.濰柴重機股份有限公司,山東濰坊261108;2.濰柴動力股份有限公司,山東濰坊261101)
針對6M33柴油機機體氣孔缺陷,分析了氣孔產生的原因。通過調整澆注工藝、減少砂型發氣量等措施,使缺陷得到解決。
氣孔;澆注工藝;發氣量
博杜安6M33柴油機機體毛坯自樣試以來,氣孔缺陷一直是主要鑄造缺陷,氣孔發生率高達80%,嚴重影響鑄件質量。為提高鑄件質量,需要優化鑄造工藝,降低鑄件氣孔缺陷發生率。
1)機體結構:直列6缸、缸距200mm,主要壁厚8mm,采用雙層水道;
2)機體基本尺寸:1285mm×460mm×658mm;
3)鑄件重量:約650 kg;
4)材料:HT280,鑄件本體最小抗拉強度220M P a;
5)技術要求:機體毛坯非加工面表面粗糙度上限值Ra50μm,不允許存在影響鑄件使用性能的裂紋、冷隔、夾砂、氣孔、渣眼、砂眼等缺陷;內腔不允許有裂紋、粘砂、脈紋等鑄造缺陷。
鑄件三維示意圖如圖1所示。
2.1 機體原鑄造工藝
該機體鑄造工藝采取堿性樹脂自硬砂造型,主要砂芯采用三乙胺冷芯盒制芯、整體組芯,臥澆底注半封閉式澆注系統,澆注溫度1 360℃~1 400℃,一箱一件。

圖1 鑄件三維示意圖
2.2 氣孔缺陷出現位置
鑄件氣孔主要出現在鑄件最高圓弧處和筋的頂部,經拋丸后出現,為鑄件澆注位置上平面,形狀不甚圓整、內壁光滑,氣孔大小、深淺不一,在鑄件加工過程中未發現內部氣孔。從氣孔特征來看,是典型的侵入性氣孔。……