吳旭初
(浙江交工宏途交通建設有限公司,浙江 杭州 310051)
塑料排水板軟基滑移原因分析及處理方案探討
吳旭初
(浙江交工宏途交通建設有限公司,浙江 杭州 310051)
針對溫州繞城高速西南線第8標段K37+794~K38+001.3塑料排水板軟基處理段路基在預壓填筑過程中出現滑移的情況,結合地質、設計對該段路基滑移原因及后續處理方案做簡要分析和探討,有關經驗可供相關專業人員參考。
塑料排水板;軟土路基;滑移原因分析;處理方案探討
目前高速公路施工涉及面廣,在軟土分布廣泛,軟土層較厚地區,路基失穩滑移現象已不是新鮮事。對于靠近海域的溫州地區更是常見。本文結合溫州繞城高速西南線工程 K37+794.5~K38+001.3段路基失穩情況,從現場施工情況、監控量測情況、現場地質地貌情況分析路基產生滑移的原因。并對后續處理方案做簡要探討。
K37+794.5~K38+001.3段路基于 2016年 1月22日發生滑移,滑移部位位于路基中央分隔帶附近,路基開裂處裂縫長約200 m,沿路線中央分隔帶附近較規則分布。先是路基左幅沉陷,然后是路線右幅沉陷,裂縫寬度最大3.2 m,平均1 m左右,深度最大2.3 m。路基坡腳左右側已部分隆起,右側房子有推移開裂現象,隆起最高處厚度約1.6 m,隆起最寬處寬度約26 m,隆起長度與塌陷體長度相當。具體滑移情況見圖1。

圖1 路基頂滑移開裂情況
2.1 滑移段路基設計情況
該路段原設計為塑料排水板+超載預壓+后期換填泡沫砼處理,路基設計中心填高約4 m,塑料排水板段超高側最大填高5.56 m(包括90 cm的超載),3%單向坡。軟基處理型式為18 m深的塑料排水板(間距1.2 m)+50 cm的砂礫墊層+一層復合土工布+一層土工格柵的處理型式,軟基處理與路基等寬。路基在填筑至設計標高后,預壓15個月,待沉降穩定后卸載,在行車道部分采用泡沫混凝土換填,設計換填厚度1.6 m。
2.2 滑移段路基地質、地貌情況
滑移發生路段K37+794.5~K38+001.3原為農田和苗木地,該路段路線右側為苗木地、農田以及一處住房,左側為苗木地和橘子園。現路基頂面呈V形狀,左右兩側邊溝、苗木地、農田及住房凸起。
2.3 路基滑移發生時天氣情況
2016年1月20 下午號至1月22號均為下雨天氣,其中1月21號傍晚至22日早上,雨量較大,中到大雨。2016年1月23日天氣轉好。
3.1 現場施工情況
該路段于2014年12月19號開始第一層砂礫墊層的施工,于2015年1月12號開始第一層宕渣的施工,至2016年1月19日已完成預壓第五層的施工。在2016年1月22日預壓第5層填筑完成后路基沉陷開裂。根據各層次施工時間分析計算,其填筑速率符合設計圖紙規定的“填土高度2.5 m以內按1 m/月的填筑速率;填土高度大于2.5 m時,對于2.5 m以內的部分按1 m/月的填筑速率,2.5 m以上的部分按0.5 m/月的填筑速率。”進行控制的總體原則。
3.2 沉降及位移觀測情況
根據斷面沉降及位移觀測數據統計來看,其沉降速率均滿足設計圖紙規定的“一般路堤,原地面每晝夜沉降速率小于15 mm”速率要求。位移邊樁位移速率滿足設計圖紙規定的“邊樁控制在每晝夜不大于3 mm”的速率要求。
路基發生滑移后,2016年3月26日業主邀請了省廳、市局等多位專家召開了K37+794.5~K38+001.3路基加固設計方案審查會。與會專家及各單位代表聽取了施工、監理單位關于第8標段K37+794.5~K38+001.3路基施工情況匯報,并踏勘了現場,最終與會專家認為造成該段路基滑移的原因如下:
(1)該段路基地質條件復雜,軟土厚度大、性質差且物理力學性質不均一,差異較大;
(2)路基所處位置地勢低洼,地下水位高,不利于路基橫向穩定,且自去年下半年開始的長周期持續降雨導致地下水及其富集,嚴重影響了地基的排水固結;
(3)不利氣候條件造成路基填料飽水弱化,土體抗剪強度下降,荷重增加超過地基承載力的增長造成路基出現滑移。
5.1 路基工程地質補勘評價
該段路基為軟土路基,該段軟土具有厚度大,承載力低、高含水量、高孔隙比,弱觸變性,高靈敏度,結構不穩定,物理力學性質不均一差異較大的特點,工程性質差,路基填筑易產生滑移的問題。建議路基重新填筑前,采取措施對該段路基進行加固,如管樁等。
5.2 補勘結論及建議
(1)補勘結論
a.工作區位于海積平原亞區(I1),淺部分布厚度的軟土,工程性質差,屬軟土路段。該段路基為軟土路基,該段軟土具有厚度大,承載力低、高含水量、高孔隙比,強觸變性,高靈敏度,物理力學性質不均一差異較大的特點,工程性質差,路基填筑易產生路基滑移問題。
b.該段路基經過堆載預壓以及塑料排水板地基處理后,淺部②11層淤泥的物理力學性質大幅度提高,但由于該段路基淤泥具有強觸變性,高靈敏度,結構不穩定等特點,路基填筑易發生失穩現象。
(2)建議
該段路基為軟土路基,該段軟土具有厚度大,承載力低、高含水量、高孔隙比,強觸變性,高靈敏度,結構不穩定,物理力學性質不均一,差異較大的特點,工程性質差,路基填筑易產生滑移問題,建議路基重新填筑前,采取措施對該段路基進行加固,如管樁等。
根據K37+794.5~K38+001.3路基加固設計方案審查會專家組意見,設計院于2016年5月26日下發了對K37+794.5~K38+001.3路段采用預應力管樁加固處理設計方案(見圖2)。

圖2 管樁處理方案斷面圖
處理方式:K37+794.5~K37+927段,預應力管樁,間距2.2 m,樁長21 m,K37+927~K38+001.3段,預應力管樁,間距2.2 m,樁長20 m。
主要施工工序:清除K37+794.5~K38+001.3范圍內已填筑路堤,打設預應力管樁,施工清宕渣墊層及高強鋼絲格柵,再重新填筑路基至設計預壓標高并進行預壓。
路基發生失穩的原因是多方面的,對其防治的技術組合也是多種多樣的,關鍵是要對易發生失穩的路基加強觀測,做到早發現、早治理。一旦決定采取加固措施時,要做好充分的調查,切實掌握路基失穩滑移的原因,綜合考慮安全、效果、經濟等原因進行方案比選,做好詳細的技術設計,施工時嚴格控制工藝和質量[1,2]。特別注意以下問題:
(1)前期重視地質勘測工作,尤其是軟基處理區域,加大地質勘測密度。
(2)嚴格按照設計進行軟基處理段的路堤邊坡防護,做好臨時排水。
(3)路基若失穩后及時采取卸載、覆蓋、排水等臨時處理措施防止失穩面繼續擴大。
(4)路基若失穩后及時與監理、設計溝通后續處理方案,并在方案審定后立即組織實施,防止損失擴大。
[1]孫路東.海域軟土路基滑移及處理方案分析[J].低溫建筑技術, 2014,36(10):127-129.
[2]季鵬,劉松玉,黃衛.軟土基地路基滑移分析與對策[J].公路交通科技,2003,20(2):12-15.
U416.1
B
1009-7716(2017)07-0195-02
10.16799/j.cnki.csdqyfh.2017.07.060
2017-03-24
吳旭初(1972-),男,浙江杭州人,高級工程師,從事高速公路施工工作。