姚曉鋒
摘 要:本文針對φ550mm機列減速機、三聯箱傳動系統存在的缺陷進行 改進,優化減速機和三聯箱的結構,加長萬向接軸長度并減小萬向接軸傾角,將原來支撐齒輪軸的合金軸瓦改為軸承,優化齒面及軸承的潤滑方式,取得良好的改造效果。
關鍵詞:減速機;三聯箱;軸承;潤滑
中圖分類號:TG333 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)13-0037-01
山東萊鋼特鋼事業部小型成材車間采用φ550mm×1,φ450mm×6,φ350mm×6半連軋機組主要生產φ12mm~φ60mm熱軋圓鋼。其中,φ550mm×1粗軋機列擔負著鋼坯粗軋為精軋提供合適坯料的任務,對完成整個軋鋼工序起著舉足輕重的作用。而目前粗軋機列的傳動系統存在的問題,導致故障率高,維護費用高,并影響了產品質量的穩定。所以對φ550mm×1粗軋機列傳動系統的改造勢在必行。
1 原φ550mm機列存在的問題
1.1 減速機、三聯箱齒輪、合金軸瓦壽命低
因萬向接軸傾角大,在轉動過程中產生較大的附加軸向力,加上軋機咬入鋼時的巨大沖擊,使三聯箱震動加大,導致三聯箱合金軸瓦容易破碎、550軋機軋輥軸向定位軸承容易損壞,嚴重時引起軋輥斷裂,軋輥軸向定位效果差,影響軋制料型穩定性,直接影響產品質量。
1.2 萬向接軸使用壽命低
(1)三聯箱與軋機間距小,萬向接軸長度短,使得萬向接軸花鍵軸齒面嚙合長度不足。目前萬向接軸齒節園直徑為φ245mm,萬向接軸工作狀態時齒面嚙合長度為245mm,其嚙合長度比值為1:1,遠低于設計標準的1:2,導致接軸花鍵軸易損壞、壽命低。(2)由于三聯箱齒輪軸中心距為520mm,與550mm軋機不相匹配,且三聯箱與軋機間距小,萬向接軸長度短,使得萬向接軸傾角達4.3°,超出萬向接軸傾角低于3°的使用要求。(3)花鍵齒端面無密封裝置且距離托架太近,使得托架冷卻水容易進入花鍵套內,導致油脂流失、齒面磨損加劇。當花鍵軸磨損量較大時,軋機咬入鋼時的沖擊明顯增大,導致整個機列沖擊嚴重,設備故障明顯增多。自2015年12月份至今,更換電機減速機之間的14#聯軸器1套;減速機低速軸裝配1套;減速機、三聯箱基礎松動,重新墊斜鐵、制作二次灌漿層一次;更換三聯箱合金軸瓦一套、減速機低速合金軸瓦三套、減速機高速合金軸瓦一套,16#聯軸器內齒圈更換兩件。
1.3 電機、減速機、三聯箱間定位間距小,維護困難
電機、減速機、三聯箱間高低速聯軸器無接軸(或接套),一旦需要對聯軸器進行更換,必須相應拆除減速機的高低速齒輪軸,導致維修作業困難并增加了處理時間。
由于520mm三聯箱與550mm軋機的不匹配,軋機作業時,軸向力易傳遞到1400mm減速機,加大了減速機的震動,導致減速機軸瓦使用壽命短、聯軸器易損壞、減速機箱體基礎易松動。
2 改造方案
針對原設計中存在的種種缺陷,我們主要從減速機和三聯箱的內部結構、傳動形式以及潤滑方式等幾個方面進行優化改造。
(1)縮短減速機中各傳動軸的長度,以增大軸的剛度,其中高速輸入軸的長度由1700mm縮短到1030mm;輸出軸長軸由1760mm縮短到1350mm;減速機殼體尺寸明顯縮小,整機剛度、穩定性大幅提高。(2)φ520mm三聯箱改為φ600mm三聯箱,減少萬向節軸傾角,φ600mm三聯箱齒輪軸中軸長度由3125mm縮短為2600mm。三聯箱齒輪采用人字齒輪傳動,焊接箱體水平四層剖分,支撐齒輪的軸承選用滑動軸承,齒輪嚙合處和滑動軸承處采用稀油循環潤滑,軸頭密封采用甩油回油無接觸式密封,齒輪材料為合金結構鋼17Cr2Ni2Mo,滲碳淬火后磨齒精加工,齒輪精度等級6級。(3)減速機中心距由1400mm改為1600mm。減速機采用圓柱斜齒輪傳動,焊接箱體水平剖分,支撐齒輪的軸承選用滾動軸承,齒輪嚙合處和滾動軸承處采用稀油循環潤滑,軸頭密封采用甩油回油無接觸式密封,采用偏心套調整齒面接觸,大齒輪做成焊接齒輪,齒輪材料為合金結構鋼17Cr2Ni2Mo,滲碳淬火后磨齒精加工,齒輪精度等級6級。三聯箱與減速機間低速聯軸器由CL16#改為CLZ17#,并加連接套,聯軸器的內外齒采用鍛件加工,干油潤滑;電機與減速機間高速聯軸器由CL14#改為CLZ15#,并加連接套,聯軸器的內外齒采用鍛件加工,干油潤滑。(4)軋機位置不動,三聯箱、減速機、主電機、操作室、液阻柜、操作臺、配電柜整體向北平移,重新定位,所有設備土建基礎重新制作。
3 改造效果
通過以上改造,減速機整體剛度大幅提高,減速機和三聯箱的齒輪以及萬向接軸使用壽命大大延長;電機、減速機、三聯箱間間距趨于合理,維修較以前更加方便;解決了φ520mm三聯箱與φ550mm軋機的不匹配的問題,大大減輕了減速機的震動,延長了聯軸器的使用壽命;潤滑方式更加合理,延長了齒輪、軸承的使用壽命。Φ550mm初軋機傳動系統實施技術改造后,傳動系統較改造前更加平穩,傳動系統故障率明顯降低,具有較高的推廣應用價值。
4 經濟效益
φ550mm機列改造后,可減少該機列設備故障120小時/年,增產效益50萬元/年;節省萬向接軸、軸瓦、聯軸器等備件費用30萬元/年;節省設備維修費用15萬元/年。合計總效益為95萬元/年。