(山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司濟南卷煙廠,山東 濟南 250104)
提高ZJ116-ZB48卷包機組有效作業(yè)率方法探索
崔燕黎,劉恒杰
(山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司濟南卷煙廠,山東 濟南 250104)
ZJ116-ZB48卷包機組是中國煙草總公司“十二五”重大技術(shù)專項,是國內(nèi)運行速度最高的卷包機組。為了提高設(shè)備有效作業(yè)率,通過建立維保、操作標(biāo)準(zhǔn),加強維保人員培訓(xùn),進行卷煙包裝材料上機適應(yīng)性研究,對影響產(chǎn)品質(zhì)量及停機故障高發(fā)部位進行創(chuàng)新改造,設(shè)備有效作業(yè)率由原來的77.17%提高到88.85%。煙支及煙包剔除率由原來的1.27%降低到1.00%,設(shè)備有效作業(yè)率有了較大提高,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)中有升,單箱消耗煙絲、消耗卷煙包裝材料也大幅降低。
ZJ116-ZB48卷包機組;設(shè)備有效作業(yè)率;方法;探索
ZJ116型卷接機組和ZB48型包裝機組是中國煙草總公司引進德國HAUNI公司PROTOS2-2卷接機組和德國FOCKE公司FC800硬盒硬條包裝機組專用技術(shù),由中國煙草機械集團技術(shù)中心有限責(zé)任公司技術(shù)轉(zhuǎn)化,是國家煙草專賣局“十二五”重大設(shè)備技術(shù)專項及“十三五”重點推廣機型。 ZJ116型卷接機組運行速度16000支/分鐘,ZB48型包裝機組運行速度800包/分鐘。近兩年,在設(shè)備使用過程中發(fā)現(xiàn)了很多影響設(shè)備運行穩(wěn)定性及產(chǎn)生產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的部位并做了改進,這些改進提高了設(shè)備有效作業(yè)率及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。濟南卷煙廠現(xiàn)有兩組ZJ116-ZB48卷包機組,由于設(shè)備新、維保人員技術(shù)力量弱、操作經(jīng)驗不足等因素,及設(shè)備運行速度高,對卷煙包裝材料質(zhì)量也提出了更高要求。在設(shè)備運行初期,有效作業(yè)率偏低,故障率高,見表1。
為此,本研究在維保操作人員技能提高、卷煙包裝材料質(zhì)量提升、影響產(chǎn)品質(zhì)量的部位進行了有益的探索,提高了設(shè)備有效作業(yè)率及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。
1.1 精心、規(guī)范維保,標(biāo)準(zhǔn)化ZJ116-ZB48卷包機組管理體系
利用ERP、MES和卷包數(shù)采等信息化手段,收集、整理ZJ116-ZB48卷包機組生產(chǎn)運行數(shù)據(jù),找出影響設(shè)備運行可靠性相關(guān)的故障點,分析原因及影響因素,為制定設(shè)備維保管理體系提供數(shù)據(jù)支撐。通過開展TnPM設(shè)備維保體系活動,制定了《ZJ116-ZB48卷包機組作業(yè)指導(dǎo)書》、《ZJ116-ZB48卷包機組完好要求》、《ZJ116-ZB48卷包機組點檢內(nèi)容、設(shè)備潤滑作業(yè)指導(dǎo)書》等相關(guān)文件。根據(jù)故障點統(tǒng)計數(shù)據(jù),選擇不同的點檢方式、維修方法,對設(shè)備運行狀況及故障特點進行差別化管理,編寫了《ZJ116-ZB48卷包機組工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《ZJ116-ZB48卷包機組自檢自控操作和維護手冊》,建立儀器儀表設(shè)置參數(shù)標(biāo)準(zhǔn),完善設(shè)備綜合診斷管理技術(shù)。
1.2 以使用國產(chǎn)超高速卷包設(shè)備為契機,開展全員技術(shù)培訓(xùn)
通過“走出去,引進來”培訓(xùn)模式,在ZJ116-ZB48卷包機組還沒有到廠之前,卷包車間維修保養(yǎng)人員到煙機制造廠家進行維修技能理論、設(shè)備結(jié)構(gòu)、裝配方法培訓(xùn),操作人員到有類似設(shè)備的煙廠接受操作技能培訓(xùn)。設(shè)備到廠后,維保、操作人員積極協(xié)助煙機制造廠家參與到設(shè)備安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)及驗收全過程,同時又把煙機制造廠家專業(yè)技術(shù)人員請到廠內(nèi),采取“理論學(xué)習(xí)與維修操作實踐相結(jié)合”的培訓(xùn)方法,提高實踐維修操作技能,做到“早學(xué)習(xí)、早接觸、早掌握、早發(fā)揮效能”。先后培訓(xùn)了ZJ116-ZB48卷包機組維保人員17人次、操作人員26人次,為企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展提供了強有力的人才保障。

表1 ZJ116-ZB48卷包機組有效作業(yè)率及剔除率(2015年1~6月)
針對ZJ116-ZB48卷包機組在生產(chǎn)過程中設(shè)備存在的問題及產(chǎn)品質(zhì)量隱患,濟南卷煙廠及時組織設(shè)備引進管理部門、工藝質(zhì)量控制部門和卷包車間相關(guān)技術(shù)人員,聯(lián)合成立技術(shù)攻關(guān)小組,分別對ZJ116型卷接機組及ZB48型包裝機組影響設(shè)備有效作業(yè)率、影響產(chǎn)品質(zhì)量的部位進行技術(shù)改造。
2.1 ZJ116型卷接機組改進部位
一次分切刀、二次分切刀刀片清潔裝置改進。煙絲外裹卷煙紙后卷制連續(xù)成條,然后分切成雙倍長煙支,進入接裝機后進行第一次分切。在生產(chǎn)過程中偶有煙支濾嘴端切口毛邊、毛渣或者呈“馬蹄形”質(zhì)量缺陷,檢查發(fā)現(xiàn)切割圓刀表面有一層薄薄的膠垢緊緊附著在上面,分切輪切割槽內(nèi)也積存了膠垢硬塊。認(rèn)真分析成因,是由于煙條搭口密封膠、水松紙接裝膠尚未完全固化,在切割過程中膠水易粘附在切割刀和切割鼓輪槽內(nèi),圓刀變“鈍”,切割煙支不鋒利。為此,在原切割刀架上增加了一套清潔裝置,用壓簧把兩個硬質(zhì)合金小刀片緊緊壓在切割圓刀兩邊,就能時時清潔圓刀片上的膠垢,這樣分切輪切割槽內(nèi)也不會積存膠垢,提高了煙支濾嘴切割端質(zhì)量。
水松紙接裝機搓板裝置的改進。水松紙接裝機搓板裝置在搓接水松紙時,若搓板工作面上有水松紙片、煙末,或水松紙搓接時有膠垢溢出,水松紙片、煙末和膠垢形成混合物就會附著在搓板表面,引起煙支在搓板表面純滾動時有相對滑動現(xiàn)象,造成水松紙搓接歪斜、煙支表面有泡皺、煙支漏氣等質(zhì)量缺陷,或出現(xiàn)停機故障。栗勇偉等對提高煙支搓接質(zhì)量也進行了研究,但本次改造是在搓板側(cè)面增加壓空噴射裝置,空氣壓力由電磁閥控制并與設(shè)備連鎖,機器停機時搓板遠(yuǎn)離搓接鼓輪并完全打開,電磁閥打開,壓縮空氣高速吹向搓板工作面,清潔水松紙等污物;當(dāng)搓板閉合進入工作位置時,電磁閥關(guān)閉壓縮空氣。這樣附著在搓板表面的污物就會大大減少,不但提高了煙支搓接質(zhì)量,而且減少了設(shè)備故障停機時間,提高了有效作業(yè)率。
2.2 ZB48型包裝機組改進部位
包裝機雙層煙包輸入裝置的改造。硬盒煙包包裹透明紙后排列成上下兩層,由上下兩條輸送平帶夾持住連續(xù)輸送到條包包裝工位。下面輸送平帶與下層煙包、下層煙包與上層煙包、上層煙包與上面輸送平帶之間摩擦系數(shù)是不同的,它們之間壓力也不一樣,煙包在高速輸送過程中出現(xiàn)相對滑動現(xiàn)象,雙層煙包錯包,上層煙包落到下層,上層就會因缺失煙包而引起設(shè)備停機或出現(xiàn)條內(nèi)缺煙包嚴(yán)重質(zhì)量事故。在分析輸送平帶傳動機構(gòu)的基礎(chǔ)上,把上下兩條輸送平帶更換為同步齒形帶,平帶帶輪改為齒形帶輪,確保上下雙層煙包同步輸送,提高了煙包輸送過程的穩(wěn)定性,減少了設(shè)備停機次數(shù)。
條包包裝機增加一個包裝膠罐。ZB48型包裝機組隨機只有一個包裝膠罐,也就是硬盒商標(biāo)紙及條盒都使用同一種規(guī)格的包裝膠。硬盒商標(biāo)紙噴上包裝膠后到烘干轉(zhuǎn)筒的工藝路徑設(shè)計很長,硬盒煙包進入烘干轉(zhuǎn)筒內(nèi)在加熱狀態(tài)下包裝膠很快凝固,理論上對包裝膠自然凝固時間可以較長一些。而條盒進入第一折疊磚塔后開始噴膠,在旋轉(zhuǎn)過程中完成條盒折疊工作,然后進入第二折疊磚塔進行包裝條透明紙,折疊時間非常短,包裝膠來不及固化,條盒側(cè)面易開膠,或在輸送過程中造成包裝歪斜質(zhì)量缺陷。為了確保條盒粘結(jié)牢固、包裝質(zhì)量可靠,理論上要求包裝膠凝固時間越短越好,顯然一個包裝膠罐滿足不了硬盒、條盒包裝工藝要求。
因此,ZB48包裝機組增加了一個同樣功能的包裝膠罐,隨機膠罐仍用于粘結(jié)硬盒商標(biāo)紙,新增加的包裝膠罐用于粘結(jié)條盒,改用速干型包裝膠,并修改了包裝機組電氣控制程序,解決了條盒包裝質(zhì)量缺陷。
ZJ116-ZB48卷包機組運行速度很高,對卷煙包裝材料質(zhì)量要求也高,卷煙包裝材料質(zhì)量是否能滿足設(shè)備全速運行是影響設(shè)備有效作業(yè)率的主要原因之一。
3.1 商標(biāo)紙外層包裝紙的改進
ZB48型包裝機組配置機器人自動吸取商標(biāo)紙垛,自動拆包后供應(yīng)到包裝工位,每垛商標(biāo)紙有500張,外裹一層包裝紙。機器人自動吸取的是商標(biāo)紙外層包裝紙,那么外層包裝紙紙質(zhì)、寬度及包裝松緊質(zhì)量是影響商標(biāo)紙能否被機器人穩(wěn)固吸取并放置到包裝工位的主要原因。為此,選擇了四種不同質(zhì)量、不同張力的包裝紙,每種包裝紙設(shè)計兩種尺寸寬度,包裝松緊程度設(shè)計了三種不同規(guī)格量棒,多次上機試驗后,確定了一種包裝紙:質(zhì)量120g/m2,寬度100mm,包裝松緊程度量棒φ10mm,確保商標(biāo)紙吸取牢固且頂層商標(biāo)紙張不會變形,在自動拆包時穩(wěn)定可靠。
3.2 提高內(nèi)襯紙密度定量值
ZB48型包裝機組組設(shè)計使用47g/m2內(nèi)襯紙,設(shè)備在運行過程中會出現(xiàn)內(nèi)襯紙卷邊、斷紙,在車速降到650~700包/分鐘時才能保證煙包內(nèi)襯紙折疊質(zhì)量,設(shè)備潛能沒有完全發(fā)揮出來,損失了設(shè)備有效作業(yè)率。分別上機試驗50g/m2、54g/m2、57g/m2三種規(guī)格內(nèi)襯紙,54g/m2規(guī)格內(nèi)襯紙就能確保設(shè)備運行800包/分鐘不被拉斷,包裝質(zhì)量也有明顯提高。
通過采取以上措施,2016年7~12月ZJ116-ZB48卷包機組有效作業(yè)率及剔除率,見表2,與表1相比較,設(shè)備有效作業(yè)率提高了11.57%,剔除率降低了0.27%,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)中有升,單箱消耗煙絲、消耗卷煙包裝材料也大幅降低。

表2 ZJ116-ZB48卷包機組有效作業(yè)率及剔除率(2016年7~12月)
[1]ZJ116型卷接機組(Q/YGAC 23—2013煙草機械)[S]. 常德煙草機械有限責(zé)任公司。
[2]ZB48型硬盒硬條包裝機組(Q/YGAC 24—2013煙草機械)[S].上海煙草機械有限責(zé)任公司.
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TS43
A
:1671-0711(2017)08(上)-0085-03