王濤
廈門華潤燃氣有限公司(361000)
CNG加氣子站壓縮機噪聲治理
王濤
廈門華潤燃氣有限公司(361000)
加氣子站核心設備為壓縮機和與之配套的冷卻系統,噪聲源主要來自核心設備。這里以會展北CNG加氣子站壓縮機噪聲治理工程中的具體情況為例,通過對CNG加氣子站噪聲源分析,闡述與之相對應的降噪措施,通過改造在實際應用中取得了很好的降噪效果,達到了治理目標。
CNG加氣子站;天然氣壓縮機;噪聲治理
1.1 加氣站及壓縮機設備介紹
某加氣站于2011年1月投產,因地理位置受限且無管道氣源,故建設成為壓縮機子站。該站利用母站運輸過來的20 MPa長管拖車作為氣源,通過壓縮機加壓后給天然氣汽車進行加氣。
該站配備有2臺自貢通達橇裝式子站天然氣壓縮機(型號為XD-13/35-250),將長管拖車的壓縮天然氣從20 MPa卸壓為3.0 MPa,自動根據壓縮機進氣壓力選擇一級或二級壓縮,經冷卻后排出壓力為25 MPa、溫度≤45℃的壓縮天然氣輸入儲氣井儲存或直接送至加氣機,對天然氣汽車氣瓶進行充裝。壓縮機房為簡易輕鋼結構,主要參數為主軸額定轉速980 r/min,吸入狀態壓力20~3.5 MPa,終級排出狀態壓力25.0 MPa,隔爆電機功率90 kW,冷卻風扇電機功率5.5 kW,水泵電機功率2.2 kW,橇裝房外型尺寸4 400 mm×2 540 mm×2 590 mm。
1.2 噪聲治理目標
該加氣站位于福建省廈門市環島干道于會展北路交界點,加氣站東北側為居民區。根據環保部門批復文件要求,加氣站所處區域為二類聲環境功能區,即居住、商業、工業混合區,加氣站緊鄰壓縮機的邊界圍墻外1 m處,噪聲限值為晝間≤60 dB(A),夜間≤50 dB(A),背景噪聲的影響應根據國家標準進行修正[1]。
1.3 噪聲現狀
為進一步了解噪聲現狀,對現場實際噪聲數值進行測量,測量結果顯示該加氣站壓縮機運行時其邊界圍墻外1 m處等效聲級高達67.1 dB(A),遠遠超過《工業企業廠界環境噪聲排放標準》中規定的2類聲環境功能區的噪聲排放限制,晝間為60 dB (A),夜間為50 dB(A)。
對測量數據進行噪聲特性分析,結果如圖1所示。

圖1 CNG加氣站噪聲頻譜圖
從監測的數據可以看出,造成該加氣站噪聲的聲源主要是壓縮機運行時產生的中、低頻音,噪聲聲譜集中在50~800 Hz,低頻噪聲波形長、聲能大、聲壓級高、衰減弱、穿透性強。各受聲點頻譜趨勢較為相似,尤其中、低頻部分。
CNG加氣子站的噪聲源主要為天然氣壓縮機和配套的冷卻系統,其中冷卻系統采用混冷形式,即水冷與風冷形式相結合。
天然氣壓縮機是一個多聲源發聲體,其噪聲主要來源于進氣噪聲、排氣噪聲、機械噪聲、電磁噪聲。
2.1 進氣噪聲
往復式壓縮機的工作特點是活塞在汽缸中進行周期性的往復運動,導致吸排氣呈現間歇性和周期性。進氣口間歇吸入天然氣,產生壓力脈動而傳到空氣中形成空氣動力噪聲。隨著壓縮機汽缸進氣閥門的間斷開啟,氣流在間斷吸入到汽缸的時候,在進氣口附近產生壓力波動,以聲波的形式從進氣口輻射出來,從而產生進氣噪聲。
2.2 排氣噪聲
氣體從閥門間斷排出時,氣流產生擾動所形成的噪聲。主要有隨著排氣量的變化產生壓力脈動,使管路產生振動,儲氣井產生聲響;壓縮氣體通過閥的小孔時,以聲速噴射,沖擊閥門出口或閥門接管出口處,形成閥門噪聲;壓縮機放空時,氣體急劇膨脹并以很高的流速進入回收罐,從而在管道的出口處產生強烈的渦流噪聲。這種噪聲雖然是間斷出現的,但由于其頻率和聲壓級都比較高,所以對周圍環境影響很大。
2.3 機械噪聲
由摩擦、磨損以及機構間的力傳遞不均勻產生的。壓縮機運行時大部件快速旋轉和反復運動,產生摩擦、沖擊引起機件振動而產生的噪聲。主要有活塞往復運動與汽缸壁摩擦,轉子及其裝配件的不平衡、轉子齒合、轉子轉速波動引起的沖擊噪聲;機殼外部包括機殼、支撐結構、底座的振動與噪聲;還包括電動機運轉時軸承的噪聲、轉子不平衡引起的機殼振動發出的噪聲等。
2.4 電磁噪聲
由驅動電動機的磁場脈動引起的噪聲。天然氣壓縮機驅動機、水泵電機、冷卻風扇電機為同步電動機,電動機運轉時,定子和轉子之間基波磁通和高次諧波磁通沿徑向進入氣縫,在定子和轉子上產生徑向力,由此引起徑向的振動和噪聲。
基于該加氣子站的特殊使用環境,進行天然氣壓縮機噪聲治理,不僅需要考慮噪聲的達標指數,還需要兼顧撬內通風散熱、安全生產、方便維護等因數。為使得設備改造后能符合以上要求,降噪主要措施如下。
3.1 吸聲隔聲層
隔聲罩墻體吸聲隔聲改造由吸聲層+隔聲層構成,吸聲隔聲層可以有效吸收隔離原隔聲罩穿透出來的聲能,尤其中、低頻噪聲源能夠得到有效控制,減少隔聲罩內高聲壓級向外輻射量。吸聲隔聲層設計采用“10 mm玻鎂隔聲板+輕鋼骨架+50 mm48 K超細離心吸聲材料+50 mm96 K專業吸聲巖棉+吸聲玻璃絲布+0.526 mm彩鋼板”,吸聲隔聲層沿原隔聲罩外圍安裝(新增隔聲罩與原有隔聲罩間距控制在300~500 mm,形成吸聲空氣層),各面連接處采用密封膠嚴格封堵,面板采用螺釘連接易于拆卸,隔聲罩頂板部分設計為“人”字屋面結構,坡度既滿足頂面出水要求又能有效保護吸聲隔聲層。
3.2 隔聲門
門為隔聲罩內噪聲源泄露的另一主要因素,現有門扇面板的隔聲量較差。為減少隔聲罩強噪聲能外泄,從安全角度出發,拆除原大門,確保內外腔聯通,如有燃氣泄漏可及時排放,內部可燃氣體報警器也能同時起到報警作用。在隔聲罩新增一道防火隔聲門,新增隔聲門外形尺寸將擴大約20 cm。隔聲門為方便設備進出采用雙開結構,門厚約為80 mm,門正反面均采用厚1.2 mm優質冷軋板,內襯隔熱耐火材料(吸聲材料+隔聲材料),采用雙道臺階式拼縫結構,門框填充隔聲阻燃阻尼材質,表面無焊點,并以靜電噴塑或烤漆涂飾處理,設計隔聲門隔聲量為35~40 dB(A),能夠完全滿足邊界噪聲排放標準,隔聲門采用的材質均符合A級防火性能。
3.3 阻抗復合型消聲器
考慮到設備冷卻風扇通風散熱的需求,且隔聲罩為密封結構,需設置通風消聲器,利用原通風彎頭位置安裝消聲器。消聲器的設計既能夠保證排氣及散熱的需求,又能夠有效降低設備噪聲。采用片式阻抗復合型消聲器,小型消聲器尺寸為1 m×0.5 m×0.8 m(大型消聲器尺寸為0.7 m×1.1 m×1 m),消聲片有效通流長度為0.80 m,消聲片厚度為8 cm,消聲片間距為8~10 cm,消聲器有效通流面積為0.22 m2,該型消聲器設計消聲量在20~25 dBA,基本無壓力損失。片式消聲器消聲量有如下計算公式:
DL=2.2φ(ao)L/BDB(A)
式中:DL為消聲量;φ(ao)為消聲系數,取0.8;L為消聲段長取0.8 m、B為片間距,為0.08 m。
小型消聲器消聲量:DL=2.2×0.8×0.8/0.08=17.6 dB(A)
大型消聲器消聲量:DL=2.2×0.8×1/0.08=22 dB (A)
根據聲能貢獻量的區別 (抗性及繞射衰減)以及消聲片消聲效果疊加,消聲器可滿足隔聲罩整體插入損失要求。
采取吸聲隔聲層、隔聲門、阻抗復合型消聲器等綜合降噪改造措施后,降噪效果十分明顯,通過專業監測驗收機構進行噪聲監測驗收,結果顯示加氣站緊鄰壓縮機的邊界圍墻外1 m處,晝間噪聲為59 dB(A),夜間噪聲為49 dB(A),符合二類聲環境功能區標準要求,達到治理目標。
該加氣站降噪工程項目實施后,通過環保局環評驗收,滿足了工業企業廠界噪聲二類標準的要求,同時使得加氣站內操作人員的工作環境得到了良好的改善,具有很高的環境效益和社會效益。
[1]莫建炎.城區CNG加氣站噪聲治理[J].噪聲與振動控制, 2012(1):421-425.