李鵬飛, 陳 良
(江蘇南大環保科技有限公司, 江蘇 南京 210046)
光伏產業作為新能源重要發展產業之一,近十年來在我國得到迅速發展。但是,光伏電池生產過程中產生了大量的污染物,特別是其廢水中含有高濃度的氟離子(F-),對生態環境和人類健康產生了嚴重影響[1-2]。隨著GB 30484—2013《電池工業污染物排放標準》行業排放標準的頒布,對光伏廢水處理提出了更高的要求,其F-排放指標為8 mg/L。
目前常用的除氟方法主要有鈣鹽除氟法[3-4]、混凝沉淀法[5]、吸附法[6-7]、電化學法[8]及膜分離法[9]等。對于強酸性高濃度含氟廢水的處理,目前采用較多的方法是鈣鹽除氟法,但是由于CaF2在18℃時于水中的理論質量濃度為16.3 mg/L(按F-質量濃度計為7.9 mg/L),因此工程實踐中很難穩定達到8 mg/L以下[10],通常需要采用二級混凝沉淀法進行處理。
本文以“鈣鹽除氟法+鋁鹽除氟法”工藝對光伏含氟廢水進行處理,并研究了影響除氟效果的主要因素,并將小試結果應用于實際工程案例中,以期取得理想結果。
藥劑:氫氧化鈣(Ca(OH)2);硫酸鋁(Al2(SO4)3);氫氧化鈉(NaOH);鹽酸(HCl);陰離子型聚丙烯酰胺(PAM,分子相對質量1 800萬);以上試劑均為分析純。
儀器:PHS-3C型數字型精密酸度計;JJ-4A六聯混凝攪拌器。
1.2.1 pH值對鈣鹽除氟效果的影響
取5份實際含氟廢水1 000 mL,分別投加2.8 g Ca(OH)2,并使用NaOH和HCl分別調節pH值至7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,使用六聯攪拌器攪拌 10 min后,加入3 mg/L的PAM溶液,慢速攪拌20 min后靜置沉淀60 min,取上清液,使用氟離子電極法測定F-濃度。
1.2.2 pH值對鋁鹽除氟效果的影響
取鈣鹽沉淀實驗上清液6份,按照ρ(Al2(SO4)3):ρ(F-) =20 ∶1 比例投加 Al2(SO4)3,并使用 NaOH 和HCL 分別調節 pH 值至5.0,5.5,6.5,7.0,7.5,8.5,9.5,使用六聯攪拌器攪拌10 min后,加入3 mg/L PAM溶液,慢速攪拌20 min后靜置沉淀60 min,取上清液,使用氟離子電極法測定F-濃度。
1.2.3 鋁鹽投加量對除氟效果的影響
再取4份鈣鹽沉淀上清液,改變ρ(Al2(SO4)3)∶ρ(F-) =5 ∶1,10 ∶1,20 ∶1,40 ∶1 比例投加 Al2(SO4)3,并使用NaOH和HCl調節pH值至7.0后用六聯攪拌器攪拌10 min后,加入3 mg/L PAM溶液,慢速攪拌20 min后靜置沉淀60 min,取上清液,使用氟離子電極法測定F-濃度。
pH值對鈣鹽除氟效果的影響見圖1。由圖1可知,pH值對鈣鹽除氟具有一定的影響,在pH值=8及pH值>12時,鈣鹽具有較好的除氟效果,而pH值=8~12時處理效率較低。當pH值過高時,后續工段不僅會需要消耗大量的酸進行中和,同時廢水鹽含量高,對后續處理工藝也會造成沖擊。因此,鈣鹽除氟的最佳pH值為8.0。

圖1 pH值對鈣鹽沉淀法除氟性能影響
鋁鹽屬于兩性氧化物,其在水體中的形態受水體pH值的影響,因此除氟效果也容易受到pH值的影響,結果見圖2。鋁鹽沉淀法除氟的最佳pH值范圍為6.0~7.5,其可以穩定將F-質量濃度降至3 mg/L以下。Al2(SO4)3除氟的原理是鋁鹽在水體中形成Al(OH)3絮體,其可以與F-形成一種共同沉淀現象[11],隨著固液分離而達到除氟的目的。當pH值小于5.5和大于8.0時,Al(OH)3在過酸和過堿的條件下會出現部分溶解,導致氟化物不容易被吸附,從而除氟效果大大下降。

圖2 pH值對鋁鹽除氟性能影響
低濃度含氟廢水,宜采用鋁鹽沉淀法。鋁鹽的投加量時影響其除氟效果和最終污泥產生量重要因素,不同鋁鹽投加量對最終除氟效果的影響見圖3。結果表明,隨著鋁鹽投加量的增加,其除氟效果越好。 但是當 ρ(Al2(SO4)3):ρ(F-) =20 ∶1 時,出水 F-質量濃度可以穩定達到4 mg/L,繼續增加Al2(SO4)3投加量,其除氟效果增加不明顯。這可能是由于Al2(SO4)3除氟主要是通過吸附進行,當水體中F-濃度較低時,其傳質驅動力較小,從而導致除氟效果增加不明顯[12]。從廢水處理成本和污泥量考慮,確定 ρ(Al2(SO4)3):ρ(F-)=20 ∶1為最佳投加量。

圖3 Al2(SO4)3投加量對除氟性能影響
本文以江蘇某光伏電池生產廢水工程為例,其污水處理規模為5 000 m3/d,其工藝流程見圖4。

圖4 江蘇某光伏電池生產廢水處理工藝流程
生產廢水經均質均量調節后進入一級除氟反應池,投加石灰并控制pH值進行混合反應,進入一級沉淀池并加入助凝劑PAM,沉淀后出水進入二級除氟反應池,投加硫酸鋁并控制pH值進行混合反應,進入二級沉淀池并加入助凝劑PAM,絮體沉淀后出水。實際構筑物尺寸和停留時間見表1。

表1 某光伏廢水處理站水處理構筑物一覽
調試過程中,其進水、出水水質見圖5,藥劑平均投加量見表2,控制一級混凝反應pH值為8.0±0.5,控制二級混凝反應pH值為7.0±0.3后,對光伏含氟廢水進行處理。

圖5 某光伏廢水處理站調試運行記錄

表2 某光伏廢水處理站加藥量和成本
由圖 5 可知,當進水 ρ(F-)為 900 ~ 1 600 mg/L,連續運行15 d,一級混凝沉淀出水ρ(F-)可以穩定降低至25~60 mg/L,二級混凝沉淀出水ρ(F-)可以降低至4~6 mg/L,廢水可以穩定達到排放標準。
由表2可知,廢水處理中藥劑成本為2.96元/t,電費運行成本為0.45元/t,人工成本為0.2元/t,因此噸水運行成本為3.61元。
(1)采用兩級混凝沉淀法處理高濃度酸性光伏含氟廢水,一級鈣鹽沉淀最佳反應pH值為8.0,二級鋁鹽沉淀法最佳反應pH值范圍為6.0~7.5,鋁鹽最佳投藥量為 ρ(Al2(SO4)3):ρ(F-) =20 ∶1。
(2)將實驗結果應用于江蘇某光伏電池生產廢水中,經過兩級混凝沉淀處理后,出水ρ(F-)可以穩定降低至4~6 mg/L,噸水運行成本為3.61元。