游明山+魏鳳文+趙秉慶



摘 要:目前國內超(超)臨界機組,給水普遍采用除氧處理和加氧處理兩種方式,加氧運行方式逐漸成為主流。給水加氧方式下,避免了除氧器乏汽損失,提高了機組運行經濟性。本文以等效熱降理論為基礎,對比分析國內某1000MW超(超)機組除氧器在不同運行方式下的經濟性,為除氧器的經濟運行提供參考。
關鍵詞:1000MW超(超)臨界機組;給水加氧處理;除氧器;熱經濟性分析
1 前言
目前,鍋爐的給水處理方式有還原性全揮發處理[All-Volatile Treatment (Reduction) ,AVT(R)]、氧化性全揮發處理[All-Volatile Treatment (Oxidation),AVT(O)]、加氧處理[Oxygenated Treatment,OT][1]。還原性全揮發處理是指鍋爐給水加氨和還原劑的處理;氧化性全揮發處理是指鍋爐給水只加氨的處理。兩種方式均采用熱力除氧原理,防止鍋爐腐蝕。加氧處理是指鍋爐給水加氧的處理,通過加入氣態氧使金屬形成穩定氧化膜,防止鍋爐腐蝕。
隨著國內電力技術的發展和對超臨界狀態下鍋爐腐蝕的認識加深,當前國內超(超)臨界機組,給水加氧處理技術逐漸成為主流。據江蘇省2015年的統計數據顯示,江蘇省內超(超)臨界機組給水采用加氧處理[OT]的機組已占全省機組的94%[2]。
給水加氧處理[OT]技術的發展,不僅提高了鍋爐的抗腐蝕性,同時也給除氧器的運行方式帶來了巨大的改變。相較于給水揮發性處理[AVT],給水加氧工況下,除氧器的功能發生了變化,不再起除氧的作用。鍋爐給水在除氧工況下,除氧器起著兩方面的作用:一方面是通過熱力除氧,將給水加熱至飽和溫度,使給水中溶解的氣體從液面揮發,再通過排乏汽的方式,使給水中的不凝結氣體源源不斷析出,除去給水中的氣體,保證給水品質,防止鍋爐、加熱器等受熱面的氧化腐蝕;另一方面除氧器同時作為混合加熱器加熱給水,提高給水溫度。但在加氧處理工況下運行時,除氧器的除氧功能被弱化或取消,除氧器僅作為一級混合式加熱器,提高給水溫度。
由此給水加氧處理帶來好處不僅是超(超)臨界鍋爐的受熱面的防腐,同時還避免了除氧器的排汽,降低了機組的熱耗,提高了機組的經濟性。本文通過,具體分析國內某1000MW超(超)臨界機組的熱力系統,對比了除氧器在不同運行方式下的熱經濟性,為超(超)臨界機組除氧器的運行提供參考。
2 某1000MW超(超)臨界機組除氧器排汽布置及回熱系統介紹
國內某1000MW超(超)臨界機組采用臥式無頭除氧器,除氧器運行排汽管路布置如圖1所示,排汽可直接排入大氣或者凝汽器。
給水加氧運行方式,排汽管路閥門全關,除氧器作為抽汽回熱系統的一級混合式加熱器,僅起加熱給水的作用。給水除氧運行方式下,除氧器需不斷的排出乏汽,乏汽經管路和閥門可排至大氣或者凝汽器。
為分析除氧器在不同運行方式下的熱經濟性,給出了某1000MW超(超)臨界機組銘牌工況(TRL)下的熱平衡圖[3],如圖2所示。
3 除氧器不同排汽方式下熱經濟性分析
3.1 除氧器乏汽量的分析
根據某發電集團對各火電機組中直流爐、汽包爐補水率及排污情況統計分析,給水除氧方式下除氧器運行乏汽量約占鍋爐蒸發量的0.5%左右[4]。某1000MW機組在TRL工況下,除氧器每小時外排工質量如式(3-1)所示。
2845×0.05%=14.225(t/h) (3-1)
若對除氧器運行乏汽進行回收,TRL工況下除氧器每小時可回收工質14.225t。根據設計數據,全年機組可利用小時約為4873.8h,故全年可節約工質(除鹽水)量如式(3-2)所示。
14.225×4873.8=69329.8(t/a) (3-2)
3.2 對機組熱經濟性的影響(TRL工況)
3.2.1 除氧器不排乏汽(給水加氧工況)
給水加氧工況下,除氧器不需要排乏汽,僅作為抽汽回熱系統的一級混合式加熱器,起著加熱給水的作用。此種方式下,除氧器無工質損失,且無熱量和熱品位損失。
3.2.2 除氧器乏汽排至大氣
根據熱等效焓降理論,除氧器排放運行乏汽時,視為帶工質的熱量出系統,將使機組經濟性降低。根據計算,TRL工況下除氧器乏汽排放至大氣時,機組發電標準煤耗將增加0.7015g/Kwh。根據設計數據折算為全年可利用小時為4873.8h,故除氧器乏汽排至大氣全年約增加的標準燃煤量如式(3-3)所示。
0.7015×4873.8=3418.97(t/a) (3-3)
所以,乏汽排放至大氣相對于加氧工況下不排放乏汽的運行方式,全年將增加標準燃煤耗量為3418.97t。
3.2.3 除氧器乏汽排至凝汽器
除氧器乏汽排至凝汽器時,可以回收乏汽的工質,但乏汽的熱量卻全部隨循環水流失了。根據熱等效焓降分析,除氧器乏汽排放至凝汽器時,機組發電標準煤耗將增加0.7015g/Kwh。根據設計數據折算為全年可利用小時為4873.8h,故全年約增加的標準燃煤量如式(3-4)所示。
0.7015×4873.8=3418.97(t/a) (3-4)
所以,乏汽排放至凝汽器相對于加氧工況下不排放乏汽的運行方式,全年將增加標準燃煤耗量為3418.97t。
3.2.4 除氧器其他排汽方式
其他文獻[4]還介紹到將除氧器運行乏汽排至軸封加熱器、末級低壓加熱器等處的系統,以期在回收工質的同時,利用乏汽的熱量,降低機組熱耗。下面,對上述兩種排汽方式也做一個對比分析。
3.2.4.1 除氧器乏汽排至軸封加熱器
此方式下,乏汽在軸封加熱器中加熱凝結水后,凝結成軸加疏水,隨軸加疏水一起經軸加疏水水封排入凝汽器。不凝結氣體及少量蒸汽經軸加風機排出至大氣。
根據熱等效焓降分析,除氧器乏汽在軸封加熱器處回收后,機組發電標準煤耗增加0.6077g/Kwh。根據設計數據折算為全年可利用小時為4873.8h,故全年增加的標準煤量如式(3-5)所示。
0.6077×4873.8=2961.81(t/a) (3-5)
3.2.4.2 除氧器乏汽排至9號低加
除氧器乏汽管接至9段抽汽逆止門及電動門后,乏汽經絕熱節流后送入9號低壓加熱器,蒸汽冷凝后不凝結氣體析出,從9號低加抽空氣管抽吸至凝汽器,最后通過凝汽器抽真空系統排至大氣。
根據熱力系統等效焓降分析,在9號低加處回收該熱量后,機組發電標準煤耗增加0.5997g/Kwh。根據設計數據折算為全年可利用小時為4873.8h,故全年增加的標準煤量如式(3-6)所示。
0.5997×4873.8=2922.82(t/a) (3-6)
4 除氧器不同排汽方式下經濟性對比
以除氧器不排乏汽工況(給水加氧工況)作為比較基準,在機組可利用小時數取4873.8小時條件下進行經濟性對比分析,將上述分析結果列于表1中。表1中除鹽水制水單價取7元/噸,標準煤單價取650元/噸,作為對比計算依據。endprint