王守光 張忠琛
摘 要:遼陽石化分公司烯烴廠20萬噸/年環氧乙烷/乙二醇裝置于2007年建成,裝置原設計采用Shell/CRI S-882高選擇性催化劑。經過幾次深度的改造,一乙二醇的產量由原來的20萬噸/年降至1.27萬噸/年。除去全部重醇(二乙二醇和三乙二醇)的產能。這樣改造是為了更好的適應市場變化。本文主要對烯烴廠節約能耗與精化操作進行簡要分析。
關鍵詞:改造;節能;裝置
1 引言
現在我們可以根據市場的形式來改變環氧乙烷和乙二醇之間的產量,順應市場需求做到利益最大化。當以EO(環氧乙烷)為最大產能工況下,我們在原來的設計基礎之上,根據自身操作條件進行精細化操作,多方位調整將原來的蒸汽能耗削減到原來的一半,即節約能源又降低了成本。
2 節約能耗與精化操作的流程
裝置環氧精制工段為主要設備,環氧精制單元分為精制I和精制II兩個單元,以串聯方式結合。環氧乙烷水溶液經EO/H2O循環水泵P-309A/B送至EO精制塔C-303,塔頂設巴斯段,塔頂氣經EO精制塔頂冷凝器E-312冷凝、經EO精制塔頂冷卻器E-313冷卻至29℃,部分氣體返回EO解吸塔C-204,凝液進EO精制塔頂回流罐V-305,再經EO精制塔頂回流泵P-306A/B送至EO精制塔C-303作為回流。高純EO產品從塔上部作為側線抽出,經高純EO冷卻器E-311冷卻至20℃后,再經EO急冷器E-314冷卻至-5℃后,由高純EO輸送泵P-307A/B經外輸管線送至下游用戶。E-314采用冷凍水作為冷媒,冷凍水由新增的冷凍水單元Z-629A/B提供,供水溫度為-15℃,回水溫度為-10℃。EO精制塔C-303塔頂操作溫度為45℃,操作壓力為0.229MpaG;塔釜操作溫度為59℃,操作壓力為0.281MpaG,釜液為38.9wt%的環氧乙烷水溶液。
精制II單元是由EO精制塔C-303釜液經EO精制塔釜液泵P-305A/B送至EO脫水塔C-325,C-325塔頂操作溫度為51.7℃,操作壓力為0.303MpaG;塔釜操作溫度為146.6℃,操作壓力為0.331MPaG。C-325塔頂環氧乙烷氣體進入EO精制塔C-323B塔釜,C-323B塔釜液返回至C-325塔頂作為回流;C-325釜液主要為水,與EO脫醛塔C-323A釜液混合后送至乙二醇反應和蒸發系統(400單元),用于生產乙二醇。EO脫水塔再沸器E-325采用中壓蒸汽作為熱源。EO脫醛塔C-323A和EO精制塔C-323B串聯構成接力塔,C-323A位于下部,C-323B位于上部。C-323B塔頂操作溫度為46℃,操作壓力為0.247MpaG;塔釜操作溫度為52℃,操作壓力為0.306MpaG。C-323A塔頂操作溫度為52℃,操作壓力為0.299MpaG;塔釜操作溫度為53.8℃,操作壓力為0.322MpaG。EO精制塔C-323B從塔釜進料,進料為C-325塔頂環氧乙烷氣體,EO精制塔C-323B塔頂設巴斯段,塔頂氣經EO精制塔頂冷凝器E-322A/B、EO精制塔頂冷卻器E-323A/B冷凝、冷卻,部分氣體返回EO解吸塔C-204,凝液進EO精制塔頂回流罐V-325,再經EO精制塔頂回流泵P-326A/B送至EO精制塔C-323B作為回流。
高純EO產品從塔上部作為側線抽出,一部分經高純EO冷卻器E-321A冷卻至20℃后,經高純EO輸送泵P-327A/B送至環氧乙烷罐區;另一部分經高純EO冷卻器E-321B、EO急冷器E-324冷卻至-5℃后,由高純EO輸送泵P-327C/D經外輸管線送至下游用戶。E-324采用冷凍水作為冷媒,冷凍水由原環氧乙烷冷凍機組Z-605A/B提供,供水溫度為-15℃,回水溫度為-10℃。C-323B釜液經EO精制塔釜液泵P-315A/B,一小部分送至EO脫水塔C-325頂作為回流,大部分送至EO脫醛塔C-323A塔頂EO脫醛塔C-323A塔頂氣體返回EO精制塔C-323B底部,塔釜液作為除醛環氧乙烷排放,經EO脫醛塔釜液泵P-323A/B送至靜態混合器AZ-3301與C-325釜液混合后送至乙二醇反應和蒸發系統(400單元),用于生產乙二醇。EO脫醛塔再沸器E-320采用熱水作為熱源,熱水由原熱水機組Z-604提供,熱水供水溫度為90℃,回水溫度為75℃。
開車初期裝置設定脫醛塔C-323A返回量為20t/h,C-325釜蒸汽使用量在滿負荷下為10000—13000kg/h,產品質量為優級品。然而系統中的醛類并沒有那么多,使用過多的蒸汽來加熱返回的20t/h的冷介質是一種浪費。于是將C-323A停用來觀察醛類的積累程度,經過約100工時醛類指標開始上升,質量仍為優級。150-170工時醛類指標打破優級品范圍,將V-325以1t/h的速度送往400#單元置換繼續觀察醛類的積累,結果醛類指標仍舊緩慢升高。證明C-323A是必須啟用的,但是數據證明能源仍舊可以節省一大部分。措施是將C-323A返回量降至5t/h,這樣降低了C-325釜蒸汽使用量,滿負荷下降至5000-7000kg/h,如此大的降幅相當于原來蒸汽使用量的一半。隨之而來的就是在操作控制上的嚴格要求,蒸汽量和返回量的減少使得塔內氣相和液相交換減少了很多,溫度波動變化劇烈,操作難度加大,這就要求操作人員時刻根據參數變化及時進行調整,反應時間縮短,操作精度加大。
相對于能耗的損失,崗位人員操作素質的提升變得尤為重要。隨著能源供應日益緊張,近期能源價格不斷上漲,提高裝置能源綜合利用水平,降低能耗進而降低生產成本,對提高生產廠的經濟效益,緩解能源約束,減輕環境壓力,保障經濟安全,實現可持續發展,具有越來越重要的意義。
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