王要偉
內容摘要:如何提高施工軟煤層鉆孔效率,一直是困擾我礦瓦斯抽采打鉆作業的技術難題。通過對軟煤層瓦斯抽放鉆孔高效施工技術的研究與應用,提高施工鉆孔的效率,對瓦斯抽采具有重要作用。最終達到防突效果,不但提高了原煤產量,更重要的是確保了礦井的長治久安,具有很大的推廣應用價值。
關鍵詞:軟煤層;鉆機應用與改造;瓦斯抽放鉆孔
礦井瓦斯是煤礦安全生產嚴重災害之一,也是礦井安全生產的重大隱患,因此,防治礦井瓦斯是煤礦安全生產的首要任務,瓦斯抽放鉆孔的施工是礦井瓦斯抽采治理瓦斯的重要手段,研究與掌握礦井瓦斯抽放鉆孔的施工技術,對保障煤礦安全生產具有重要意義。我礦是煤與瓦斯突出礦井,且煤層賦存條件,煤層屬于低透性煤層,煤層透氣性較差,煤層較軟,如何提高施工軟煤層鉆孔效率,一直是困擾我礦瓦斯抽采的技術難題。本論文簡要介紹在我礦丁6-32050機巷軟煤層中高效施工瓦斯抽放鉆孔技術的研究與應用,具有很大的推廣應用價值。
一、工作面概況
丁6-32050工作面位于三水平丁二采區東翼中部,西起三水平丁二皮帶下山,向東至丁6煤層薄煤帶,南鄰丁6-32030采空區,向北未采掘。西段位于滑角山北坡,中段位于竹園水庫下部,東段位于張寨山西北坡。其地面標高為+170~+220m,工作面標高為-608~-685m。工作面機、風巷及瓦斯治理巷呈平行布置,風巷與丁6-32030機巷沿空送巷(中對中9m,凈煤柱4m),瓦斯治理巷與丁6-32050風巷中對中70m,凈煤柱65m。瓦斯治理巷與丁6-32050機巷中對中80m,凈煤柱75m。
該工作面沿丁6煤層頂板施工,工作面地層為一北東傾斜的單斜構造,地層傾角13~22°/15°。丁6煤層上有丁4、丁5兩個鄰近層,丁4、丁5煤層厚度分別為0.5~0.8/0.65m、0.7~1.1/0.85m。丁4與丁5煤層相距1.0~3.5/2.8m,丁5與丁6煤層相距5.0~9.7/6.5m。
該工作面總工程量:7637.6m,其中:機巷2627m,機片151.8,機巷回風川32.0m,風巷2395.4m,風巷聯絡川12.2m,機巷高抽巷1920m,機巷高抽巷聯絡巷94m,切眼高抽巷161.6m,切眼143.6m。可采走向長度2422m,采長143.6m,采高2.4m。可采儲量121.33萬t。
二、瓦斯抽放鉆孔設計
根據中國礦業大學對三水平丁二采區丁6煤層瓦斯突出危險性區域劃分,該工作面位于突出危險區,為突出危險工作面。該工作面首先執行區域防突措施且瓦斯抽采達標后方可施工。因此,丁6-32050機巷需要施工本煤層瓦斯抽放鉆孔,并布置在軟煤層中,根據河南理工大學測得我礦丁6煤層Φ89mm鉆孔瓦斯抽放半徑2.6m,丁6-32050采面區域防突措施按Φ89mm鉆孔孔間距4m進行布孔,孔深80m,孔徑Φ89mm,方位90°,傾角平均15°(13°~22°,實際傾角平行巷道施工點煤層傾向)。施工完畢及時封孔、聯網抽放。
三、使用新型煤礦用履帶式液壓鉆機施工瓦斯抽放鉆孔
原先在丁6-32050機巷施工本煤層鉆孔主要使用ZDY2000、 ZDY4000型液壓鉆機施工本煤層鉆孔,鉆機采用分組式布置,整機分主機、泵站、操縱臺三大部分,各部分之間用軟管連接,搬遷運輸非常不方便,施工一個80m的鉆孔,從移鉆機、油泵、操作臺、開關、沙箱、黃土箱等,到打鉆結束,需要約8個小時,若施工過程中遇到夾矸或巖石,則施工時間更長,造成施工勞動強度大,成孔效率低,影響丁6-32050機巷的消突工作。
通過對打鉆現場條件、煤層情況的資料收集研究,我隊組織人員和鉆機廠家聯系溝通,查看各種鉆機參數、資料,研究各種鉆機特性。采用新型履帶式液壓鉆機施工軟煤層鉆孔,并積極組織專業人員進行現場盯崗寫實。新型鉆機工作機構與動力系統合為一體,該鉆機寬度小于1m,并經改造后將開關、沙箱、黃土箱等物品也能放置在鉆機上同時移動,達到結構緊湊、全液壓控制、操作方便靈活、履帶行走、移位方便、機動性好、省時、省力。且新型履帶式液壓鉆機,給進、起拔能力大,能夠有效提高瓦斯抽放鉆孔深度,保證抽放效果。
四、優化瓦斯抽放鉆孔施工技術
在丁6-32050機巷本煤層瓦斯抽放鉆孔施工期間,由于煤層較軟,新型煤礦用履帶式液壓鉆機也會出現鉆孔排粉不暢、鉆不進、卡鉆、鉆桿斷裂、鉆具損壞等情況,為了解決問題,積極組織專業人員進行現場盯崗寫實,采用新型三棱鉆桿,直徑73mm,長1m,擴大了排出煤粉和瓦斯的通道,結果表明,三棱鉆桿在軟煤層順層瓦斯抽放鉆孔施工中能夠高效成孔,排粉順暢,解決傳統鉆桿在軟煤層順層瓦斯抽放鉆孔施工時的卡鉆、埋鉆、排渣效率低等問題,保證瓦斯抽放效果。
為了不斷優化鉆孔施工功效,我隊專業人員和鉆機廠家溝通聯系,對鉆機施工期間容易損壞出故障、不方便操作的部位進行了改進:新型煤礦用履帶式液壓鉆機原動力頭卡盤內膠桶容易損壞,造成動力頭漏油,影響打鉆施工,為解決此難題,采用無膠桶液壓卡盤代替現有卡盤,更換后3個月內施工將近200個本煤層深孔,沒有出現卡盤漏油情況,效果明顯。另外新型煤礦用履帶式液壓鉆機導軌進行調整,可實現水平±180°旋轉,俯仰-50°~+90°調角,垂直900mm升降距離,所有功能全部實現液壓控制,穩鉆調整快速靈活。
為了不斷優化鉆孔施工功效,也要不斷提高鉆機司機的操作水平,鉆孔施工過程中,要密切注意打鉆過程中鉆機操作臺上壓力表讀數變化情況,當壓力表讀數發生急劇變化,或者出現排粉量急劇減少,鉆進困難,出現鉆孔出風、排粉不暢時,必須將鉆桿退出兩根以上,然后送風查看排粉情況,應充分排粉,如果排粉仍不正常,需繼續退、卸鉆桿,嚴禁在不排粉的情況下鉆進,防止孔
五、效果分析
在丁6-32050機巷本煤層鉆孔施工期間,從原來施工一個80m的鉆孔需要約8個小時,到現在,施工一個同樣深度的鉆孔僅需要4個小時,大大縮短了施工時間,提高了功效,特別是皮帶機頭及皮帶機頭以里30m處,由于施工單位需要安設皮帶機頭,就需要我隊先施工此處瓦斯抽放鉆孔,提前預抽,而其它鉆機無法施工,所以我隊就利用新型履帶式液壓鉆機體積小、移動方便、施工高效的特點,采用此鉆機3天時間將該處瓦斯抽放鉆孔施工完畢,為生產提供有利條件。
采用新型鉆進技術后,鉆孔全部采用“兩堵一注”帶壓封孔并聯網抽放,單孔瓦斯濃度由原來的10%~40%變為25%~55%,抽放系統濃度由原來的平均21%變為39%,系統流量由原來的44m?/min提高到110 m?/min,抽放效果大幅提高,有效的預抽了煤層中的瓦斯,保證了高突工作面的安全生產。
六、結束語
通過對我礦打鉆施工工作面丁6-32050機巷的現場條件、煤層情況的資料收集研究,不斷改進鉆機性能,使鉆機更符合我礦軟煤層瓦斯抽放鉆孔的施工,并不斷優化施工工藝,提高操作技能,實現了軟煤層深孔鉆孔的高效施工,鉆孔成型好,質量高,抽放效果明顯,符合抽放規范要求,又能夠解決采面煤層中瓦斯制約生產的目的,達到防瓦斯、防突效果,不但提高了原煤產量,更重要的是確保了礦井的長治久安。現已在我礦丁6-32050機巷工作面得到很好的應用,下一步準備在其它施工本煤層瓦斯抽放鉆孔的工作面推廣使用,對提高礦井產能意義重大,具有很大的推廣應用價值。
參考文獻
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