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近距離煤層沿空留巷數值模擬研究

2017-09-17 16:59:40邵國良
科技與創新 2017年18期
關鍵詞:錨桿圍巖

邵國良

(山西壽陽段王集團友眾煤業有限公司,山西晉中045400)

近距離煤層沿空留巷數值模擬研究

邵國良

(山西壽陽段王集團友眾煤業有限公司,山西晉中045400)

沿空留巷會受到掘進、回采和復用期間多次采動的影響,而保持其圍巖穩定是留巷技術能否實現的基礎和前提。采用UDEC數值模擬軟件,針對友眾煤礦3號煤層地質條件建立了模型,對巷道掘進、留巷期間的巷道表面收斂和圍巖彈塑性區進行對比分析。結果表明,掘進期間的巷道支護形式難以承受留巷強動壓的影響,因此,必須加固采前頂板,增大幫部錨固區,實行采前加固和采后治理的分階段留巷方式。

近距離煤層;沿空留巷;UDEC;巷道圍巖

沿空留巷不僅可以減少區段煤柱損失,還可以大量減少平巷掘進工程量,是緩解同一采區集中生產接替緊張局面的有效途徑之一。對于近距離采空區下煤層的開采,采取無充填墻體沿空留巷技術可以取得良好的效果。本文以友眾煤礦30102運輸順槽沿空留巷為工程背景,通過UDEC數值模擬,分析巷道掘進和留巷復用期間巷道支護方案的控制效果,從而指導留巷過程中圍巖控制方案的設計。

1 工程地質條件

友眾礦3號煤層位于山西組中部,煤厚1.20~2.65 m,平均厚度為2.05 m,煤層一般含1層夾矸,局部含2層夾矸,夾矸厚0.13~0.45 m。頂板為砂質泥巖、泥巖,節理發育,易冒頂,較難管理。底板砂質泥巖、泥巖。泥巖頂板和底板的抗壓強度分別為265~896 kg/cm2和630~731 kg/cm2。

2 模型建立

本文采用UDEC軟件對巷道掘進和留巷過程進行數值模擬研究。針對友眾礦30104工作面具體的工程地質條件,假設圍巖各項同性,建立相應的模型。

模型的尺寸長×寬=355 m×100 m,巷道尺寸根據實際情況設置為寬×高=4.2 m×2.6 m,位置為X∈(115.8,120),Y∈(39.51,42.11)。模型所采用的煤巖力學參數見表1.

巷道開挖后采用錨梁網的支護形式,支護參數為:頂板布置6根2.2 m長的錨桿,直徑為20 mm,布置3根直徑為15.24 mm的錨索;回采側幫部布置4根1.6 m長的錨桿,直徑為16 mm;非回采側幫部布置4根1.8 m長的錨桿,直徑為18 mm。巷道及支護模型如圖1所示。

3 模擬結果分析

3.1 巷道表面收斂對比

巷道掘進及留巷重復采動階段的圍巖位移情況如圖2所示。從圖2(a)中可以看出,在掘進期間,巷道圍巖位移以1 m范圍為主,說明實施的巷道支護方案能夠有效改善圍巖應力,巷道淺部圍巖的變形得到優先控制。巷道掘出后,圍巖的最終變形量比較小,頂底板移近量為116 m,其中,頂板下沉量比較大,下沉量為88 mm;巷道兩幫移近量比較小,僅為31 mm,兩幫變形基本一致。由圖2(b)可知,受留巷動壓的影響和相鄰2103工作面重復采動的影響,圍巖位移深度達到10 m,巷道表面位移嚴重,支護結構整體失穩。頂板最大下沉量達到920 mm,淺部離層嚴重,因底板比較硬,底鼓量比較小,最大不到90 mm,實體幫煤體產生應力集中,移近量達到320 mm,巷道斷面僅為掘進期間斷面大小的1/2,巷道原支護形式無法保證巷道在強動壓作用下的穩定性。因此,在動壓影響前,必須采用行之有效的方案加固巷道,才能確保巷道的使用安全。

圖2 圍巖位移場分布圖

3.2 彈塑性區對比

巷道開挖的卸荷作用對應力場有巨大擾動,會使得應力重新分布,導致巷道周邊徑向應力增大而切向應力減小,造成拉剪破壞,隨著應力的轉移,逐步形成破碎區、塑性區、彈性區和原巖應力區。在塑性區內,圍巖會因大變形而發生結構損傷,圍巖的力學性能也會隨著巷道變形而出現劣化。頂板在錨桿索的支護作用下,塑性區很小,底板由于沒有采取支護措施,塑性區范圍將近1 m。回采側與非回采幫部塑性區范圍主要集中在上部煤體處,最大范圍未超過1 m,如圖3(a)所示。由圖3(b)和圖3(c)可知,2103工作面回采后,底板塑性區及其損傷范圍在3.53 m之內,底板破壞嚴重。3101回采后,直接頂切頂及時,采空區冒落嚴實,由于采空側無充填墻體,非回采側實體煤壓酥,塑性區范圍明顯增大,向深部延伸,達到8 m以上。圍巖達到新的平衡以后,幫部中上部圍巖深部3 m范圍之內已全部壓塑破壞,掘巷期間的支護的幫部錨桿基本失效。此外,由于30104工作面于2103采空區下回采,留巷頂板受此次采動與2103回采疊加的影響,相較于巷道掘進期間,頂板塑性區范圍明顯擴大,向深部延伸3 m以上。

圖3 巷道圍巖彈塑性區分布圖

4 小結

30102運輸順槽巷道開挖后,巷道圍巖變形量比較小,掘進期間支護形式已基本限制了淺部圍巖的松動變形和剪脹變形。但是,對比巷道彈塑性區發現,此時,兩幫塑性區范圍比較大,究其原因,是兩幫掘進期間,錨桿設計預緊力矩80 N·m過低,錨桿預緊力值比較低,主動支護效果已被降至最低。新掘巷道支護應采取一次支護最大化的原則。30104工作面回采后,底板損傷深度約2.04 m。30104工作面回采后,由于采空側無充填墻體,非回采側實體煤產生應力集中,煤體壓酥,圍巖達到新的平衡以后,幫部中上部圍巖深部3 m范圍之內已全部被壓酥,遭到破壞,頂板劇烈下沉,最大值達到920 mm,淺部離層破壞嚴重,掘巷期間支護的幫部錨桿基本失效。掘進期間的巷道支護形式已難以承受留巷強動壓的影響,所以,必須加固采前頂板,增大幫部錨固區,實行采前加固和采后治理分階段的留巷方式。

[1]楊百順,謝洪.綜采沿空留巷充填墻體合理寬度的數值模擬研究[J].煤炭工程,2011(4):72-75.

[2]張煒,張東升,陳建本,等.極近距離煤層回采巷道合理位置確定[J].中國礦業大學學報,2012,41(2):182-188.

[3]張友誼.平煤二礦沿空留巷綜合控制技術研究[J].煤炭工程,2012(6):46-48.

[4]劉洪林.沿空留巷圍巖穩定機理及控制技術研究[D].徐州:中國礦業大學,2011.

〔編輯:白潔〕

TD353

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2017.18.038

2095-6835(2017)18-0038-03

邵國良(1967—),男,山東海陽人,工程師,2009年畢業于山東科技大學,主要從事煤礦生產及技術管理方面的工作,先后擔任山西壽陽段王集團友眾煤業總工程師、生產礦長。

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