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發(fā)電機(jī)定子溫度高原因分析及解決方案探討

2017-10-16 08:18:09
陜西水利 2017年5期
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)

陳 輝

(陜西江漢水電勘測設(shè)計(jì)有限公司,陜西 西安 710016)

發(fā)電機(jī)定子溫度高原因分析及解決方案探討

陳 輝

(陜西江漢水電勘測設(shè)計(jì)有限公司,陜西 西安 710016)

陜西省涇惠渠渠首電站自投運(yùn)以來,發(fā)電機(jī)一直存在定子溫度過高的問題,經(jīng)過十多年運(yùn)行,機(jī)組效率降低、絕緣老化嚴(yán)重,而且定子溫度過高的問題更加嚴(yán)重。解決好定子溫度過高是影響電站增效擴(kuò)容改造的關(guān)鍵,結(jié)合電站多年實(shí)際運(yùn)行資料整理,從機(jī)組本身發(fā)熱、通風(fēng)散熱通道及通風(fēng)冷卻系統(tǒng)等方面進(jìn)行分析,提出發(fā)電機(jī)定子采用“密閉循環(huán)通風(fēng)冷卻”的方案。改造后定子嚴(yán)格控制制造質(zhì)量、重新設(shè)計(jì)散熱通道,重點(diǎn)考慮定子通風(fēng)冷卻系統(tǒng)的方式,并采用新型冷卻器,從根本上解決發(fā)電機(jī)溫度過高的問題,增加機(jī)組容量、提高設(shè)備效率以及運(yùn)行穩(wěn)定性、安全性,使電站改造達(dá)到預(yù)期效果。

增效擴(kuò)容改造;水輪發(fā)電機(jī);運(yùn)行管理;分析

1 工程概況

涇惠渠渠首電站為水庫壩后式電站,總裝機(jī)容量為3×2500 kW,于1998年建成運(yùn)行至今。電站安裝3臺立軸混流式水輪發(fā)電機(jī)組,為湖北白蓮發(fā)電設(shè)備制造廠生產(chǎn),發(fā)電機(jī)型號為SF2500-32/3300,容量3125 kVA,功率因數(shù)0.8(滯后),出口額定電壓6.3 kV,額定電流286.4 A。發(fā)電機(jī)采用密閉循環(huán)通風(fēng)冷卻系統(tǒng),在發(fā)電機(jī)定子機(jī)座上安裝4臺空氣冷卻器,冷卻水壓力0.15~0.20 MPa,冷卻水總量40 m3/h,冷卻水管路接技術(shù)供水系統(tǒng)。由于河道泥沙較多,電站技術(shù)供水采用高位水池和水泵循環(huán)供水方式,清水來源為泉水。廠內(nèi)設(shè)清水池,由水泵將清水抽至高位水池,然后由高位水池自流至廠內(nèi)技術(shù)供水總管。

電站機(jī)組存在震動較大、發(fā)電機(jī)定子溫度過高及機(jī)組內(nèi)油霧嚴(yán)重等問題,3#機(jī)問題尤為突出。自投產(chǎn)以來運(yùn)行人員對3#發(fā)電機(jī)運(yùn)行溫度記錄見表1。

表1 3#機(jī)組運(yùn)行溫度記錄表

據(jù)表1可以看出,發(fā)電機(jī)溫度逐年上升,近三年來溫升較嚴(yán)重,最高溫度達(dá)147℃。由于機(jī)組發(fā)熱量過大且熱量無法及時排除廠外,造成廠房內(nèi)環(huán)境溫度升高,夏季基本在40℃左右,使電氣設(shè)備絕緣老化加速、運(yùn)行人員工作環(huán)境惡劣,容易發(fā)生安全事故。

為此,電站曾于2000年對定子冷卻系統(tǒng)進(jìn)行改造,結(jié)合現(xiàn)有密閉循環(huán)冷卻方式并增加外循環(huán)冷卻方式。具體措施為:保持空氣冷卻器運(yùn)行狀態(tài),同時在發(fā)電機(jī)上機(jī)架蓋板上安裝通風(fēng)管道引至廠外,管道出口安裝軸流風(fēng)機(jī)抽排熱風(fēng),并將上機(jī)架蓋板掀開幾塊作為進(jìn)風(fēng)口。改造后發(fā)電機(jī)定子溫度略有降低,但是效果不顯著,近幾年來溫度升高明顯。

2 原因分析

2.1 油霧嚴(yán)重

發(fā)電機(jī)組用油部位為各部軸承潤滑油槽,但該機(jī)組油槽均為封閉式,油槽頂部只有觀察孔和加油孔,正常運(yùn)行中軸承甩油不會造成嚴(yán)重的油霧問題。但是當(dāng)機(jī)組內(nèi)部溫度過高時,會造成油揮發(fā)形成油霧,在機(jī)組內(nèi)部無法擴(kuò)散而粘在設(shè)備表面。因此機(jī)組內(nèi)溫度過高是造成油霧嚴(yán)重的根源。

2.2 定子溫度過高

引起定子溫度過高的原因有機(jī)組本身發(fā)熱量大、通風(fēng)散熱通道不暢、通風(fēng)冷卻系統(tǒng)故障。

(1)造成機(jī)組本身發(fā)熱量大原因有:①定子電壓過高,鐵損增加,導(dǎo)致定子鐵芯發(fā)熱量增大;②負(fù)荷電流過大,定子繞組銅損增加,導(dǎo)致線圈發(fā)熱量增大;③三相負(fù)荷電流不平衡或過負(fù)荷運(yùn)行,導(dǎo)致機(jī)組發(fā)熱量增加;④定子鐵芯絕緣損壞,引起片間短路,造成鐵芯局部的渦流損失增加而發(fā)熱;⑤定子制造過程中鐵芯壓實(shí)度不夠、線棒絕緣層不均勻、鐵芯圓度差及后期組裝、安裝精度差等問題都會造成機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性差而造成發(fā)熱量大。

從多年運(yùn)行來看,電站繼電保護(hù)配置設(shè)有過電壓保護(hù)、過電流保護(hù)及縱差動保護(hù),而且機(jī)組運(yùn)行正常,沒有因?yàn)檫@些保護(hù)動作而停機(jī),所以機(jī)組電磁回路正常,不會造成機(jī)組發(fā)熱量過大。從設(shè)備制造情況來看,發(fā)電機(jī)定子確實(shí)存在鐵芯疊片高度差別大、圓度差等問題,從而造成定、轉(zhuǎn)子間氣隙不均勻及機(jī)組震動大等問題,從運(yùn)行溫度記錄表中可以看出,自投運(yùn)以來機(jī)組溫度就偏高,因此發(fā)電機(jī)定子制造質(zhì)量不過關(guān)及機(jī)組安裝精度差等問題造成機(jī)組本身發(fā)熱量增加。

(2)通風(fēng)散熱通道不暢。由于3臺機(jī)組都存在運(yùn)行溫度高的問題,電站就該問題咨詢重慶賽力盟電機(jī)廠、杭發(fā)水電設(shè)備制造廠、云箭水電設(shè)備制造廠等4設(shè)備制造廠家,經(jīng)分析判斷,廠家一致認(rèn)為“原發(fā)電機(jī)定子風(fēng)道循環(huán)不暢,風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在嚴(yán)重缺陷”。

(3)通風(fēng)冷卻系統(tǒng)故障。原機(jī)組采用的密閉循環(huán)冷卻方式,①通過長期運(yùn)行記錄來看,空氣冷卻器進(jìn)出水管路上的壓力表讀數(shù)正常,且電站在檢修期間對管路系統(tǒng)進(jìn)行清掃,不存在管路堵塞的問題。②供水管路上壓力表讀數(shù)在0.16~0.23 MPa,滿足冷卻水壓要求。③根據(jù)運(yùn)行記錄,技術(shù)供水高位水池水溫常年保持在18℃以下,水溫滿足要求。通過以上分析可知,空氣冷卻器水系統(tǒng)工作正常。

通過測量發(fā)現(xiàn)空氣冷卻器進(jìn)出口水溫差僅有1℃~5℃,由此可以判斷,發(fā)電機(jī)內(nèi)的熱量幾乎沒有通過空氣冷卻器。而后期電站對冷卻系統(tǒng)的改造,把原有的密閉循環(huán)冷卻改為外循環(huán)冷卻效果并不理想,也進(jìn)一步驗(yàn)證定子風(fēng)道循環(huán)不暢是造成機(jī)組定子溫度高的根本原因。

3 解決方案

通過對發(fā)電機(jī)定子溫度過高的原因分析,結(jié)合電站增效擴(kuò)容改造方案,更換發(fā)電機(jī)組,提高機(jī)組制造質(zhì)量外對定子風(fēng)道重新設(shè)計(jì)。重點(diǎn)考慮定子通風(fēng)冷卻系統(tǒng),比較了“管道通風(fēng)冷卻”和“密閉循環(huán)通風(fēng)冷卻”兩個方案[1]。

采用管道通風(fēng)冷卻系統(tǒng),可以將機(jī)組的熱量通過通風(fēng)管道排出廠外,新風(fēng)由發(fā)電機(jī)蓋板進(jìn)入機(jī)組,既能使發(fā)電機(jī)散熱降溫,也可調(diào)節(jié)廠內(nèi)空氣。但與外界空氣交換會使基坑內(nèi)塵土較多,甚至有鳥蟲進(jìn)入管道的可能影響機(jī)組運(yùn)行。經(jīng)計(jì)算,增容后發(fā)電機(jī)通風(fēng)量約6.5 m3/s,通風(fēng)管道尺寸寬1.8 m高1.2 m,需對基坑及廠房外墻開孔進(jìn)行鋪設(shè),土建工程量增加且施工難度較大。

采用密閉循環(huán)通風(fēng)冷卻系統(tǒng),改造后發(fā)電機(jī)定子布設(shè)4臺空氣冷卻器,計(jì)算冷卻用水總量為48 m3/h,可利用現(xiàn)有冷卻水系統(tǒng),但增容后空氣冷卻器進(jìn)出水位置發(fā)生變化,供排水管路需要改造。該方案基坑內(nèi)空氣不與外界交換,可保持基坑內(nèi)空氣清潔,工程量小。

通過比較,兩種方案均可解決該問題,而且這兩種通風(fēng)冷卻方式在實(shí)際運(yùn)行中比較多。針對本電站增效擴(kuò)容改造特點(diǎn),盡量減少土建工程量[2],尤其是對機(jī)坑及廠房結(jié)構(gòu)的破壞,因此本次改造后發(fā)電機(jī)定子采用“密閉循環(huán)通風(fēng)冷卻”的方案。

4 結(jié)論

改造后發(fā)電機(jī)定子重新設(shè)計(jì)風(fēng)道,并在機(jī)組制造過程中,定子鐵芯及線棒采用性能優(yōu)良的材料,絕緣等級達(dá)到F級,組裝后采用整體真空浸漆絕緣,并進(jìn)行整體運(yùn)輸,減少施工現(xiàn)場組裝,提高機(jī)組制造質(zhì)量,進(jìn)一步降低正常運(yùn)行時的發(fā)熱量。

此外,重點(diǎn)設(shè)計(jì)定子空氣冷卻器的散熱材料及結(jié)構(gòu)形式[3]。改造后定子空氣冷卻器采用散熱性能好的紫銅管,結(jié)構(gòu)形式采用整體刺片式。原空氣冷卻器結(jié)構(gòu)形式為單管式,即直接將銅管做成繞簧式,這種結(jié)構(gòu)形式通風(fēng)阻力小但散熱面積小,散熱效果較差。整體刺片式結(jié)構(gòu),采用整張銅片按設(shè)計(jì)孔距沖片,降低銅片厚度并做成波浪形以增加散熱面積,在相等的散熱面積下銅片的間距增加,通風(fēng)阻力降低,散熱效果明顯提升。

定子增容改造后,提高制造工藝減少機(jī)組發(fā)熱、重新設(shè)計(jì)風(fēng)道使熱量排出暢通無阻;并采用整體刺片式空氣冷卻器增強(qiáng)散熱,從根本上解決發(fā)電機(jī)溫度過高的問題。改造后定子預(yù)期溫度約90℃,比改造前大幅降低,從而改善設(shè)備運(yùn)行環(huán)境及人員工作環(huán)境,提高電站運(yùn)行的穩(wěn)定性及安全性。

[1]GB/T27989-2011,小型水輪發(fā)電機(jī)基本技術(shù)條件[S].

[2]GB/T50700-2011,小型水電站技術(shù)改造規(guī)程[S].

[3]上海電氣科學(xué)研究所,中小型電機(jī)設(shè)計(jì)手冊[S].機(jī)械工業(yè)出版社.

TV738

B

1673-9000(2017)05-0162-03

2017-03-15

陳輝(1982-),男,陜西西安人,工程師,主要從事水利水電工程設(shè)計(jì)工作。

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