文/王瑾,三門峽義翔鋁業公司蒸發排鹽車間
淺談提高氧化鋁生產蒸發效率采取的措施
文/王瑾,三門峽義翔鋁業公司蒸發排鹽車間
本文以筆者所就職的三門峽義翔鋁業公司為例,結合氧化鋁生產過程中蒸發工序的問題,針對公司一期蒸發器蒸發效率偏低問題,提出原因分析,并對各種分析出來的原因提出了解決措施并付諸實施,最終提高了一期蒸發效率。
氧化鋁生產;蒸發效率;汽水比;閃蒸
氧化鋁生產中,蒸發工序占全系統總能耗的20-25%,而我公司一期蒸發因各種問題,導致蒸發效率較低、汽水比較高。因此,我公司組織人員針對一期蒸發如何提高蒸發效率、降低蒸發汽水比,進行逐一排查,對蒸發器存在的各種問題進行了分析。
一、管束漏料嚴重,造成冷凝水串堿,蒸汽消耗量增加,汽耗約18t/h,汽水比達到0.3t/t ,比同行業平均0.18 t/t差距較大;二、一、二效循環量不夠問題,主要問題為一、二效循環泵電流不夠,循環管結疤較為嚴重;三、閃蒸效果不好,乏汽利用不充分,分析主要原因是一閃液位無法控制,波動較大;四、強制效乏汽利用不充分,強制效乏汽閥門開度不夠,造成乏汽不能充分利用;五、一期原來酸洗槽較小,酸量不夠,造成酸洗效果不好;六、一期蒸發器設備問題較為嚴重,經常因為設備問題停車,導致蒸發運轉率低的問題;七、布膜器結疤清理問題;八、酸洗撤酸較慢問題。
2.1 對管束漏料嚴重問題,主要采取措施為在停車檢修期間,打開蒸發器封蓋及人孔,對蒸發器管束進行試漏檢查,經過仔細檢查,共修復一效蒸發器破裂管束共計65根,堵漏破裂列管12根,經過開車檢驗后管束全部恢復正常。
2.2 對循環量不夠問題,主要查出來問題為一、二效循環泵電流不夠及循環管結疤較為嚴重,采取措施為在檢修期間對一、二效循環泵進行檢查,發現葉輪上卡有大的結疤快,影響過料量;另外,更換一效結疤較厚的循環管道,經檢驗開車后,電流全部恢復正常。
2.3 閃蒸效果不好,乏汽利用不充分,分析主要原因是一閃液位無法控制,波動較大,乏汽管震動較大,措施為在檢修時更換閃蒸過料閥門(DN200)一個,主要是控制一閃液位,開車后一閃液位能在可控制范圍內,蒸發器震動情況基本解決,乏汽利用也較為充分。
2.4 強制效乏汽利用不充分,強制效乏汽閥門開度不夠,造成乏汽不能充分利用,因為乏汽閥門已壞,現場手動全部打開,徹底釋放強制效乏汽。
2.5 針對原來酸洗槽較小,酸洗效果不好問題,主要采取措施為更換了兩臺酸洗泵,并根據酸量專門針對一效進行酸洗,提高酸利用率,達到了很好地效果。
2.6 針對一期蒸發器設備問題較為嚴重,導致蒸發運轉率低的問題,主要采取措施為對一期18臺設備進行基礎重整,對每一臺泵進行了再調平,并定期組織對所有設備進行維護保養,保證了設備穩定運行,提高了運轉率。
2.7 在管式降膜蒸發器運行中,布膜器效果的好壞對蒸發器的蒸發效率起到至關重要的作用,在運行中不斷產生的結疤會逐漸堵塞布膜器,因此,在檢修過程中,對各效頂部封蓋打開,對各效布膜器進行仔細的檢查,對有結疤的進行清理,確保了布膜器的均勻性,同時也提高了蒸發效率。
2.8 針對閃蒸系統撤酸較慢問題,分析原因為每次酸洗完,需要撤出所有廢酸,但每次撤酸時間較長,相當于延長了酸洗時間,降低了蒸發器效率,由于三級閃蒸撤酸主要靠自壓,由于壓差小,所以撤酸時間較長,管道改造圖略。
在上述工藝流程上,增加一根卸酸管道,直接進回酸泵,由回酸泵撤回酸洗槽,時間可以大大縮短,提高了蒸發效率,改造流程圖如圖1。

圖1 改造后撤酸工藝流程圖
經現場試驗,我公司平盤洗滌用水有較大的降低空間,現已經降低24t/h,仍有可降空間(10萬噸平盤洗1噸AH耗水0.5t/h,40萬噸平盤洗一噸AH耗水0.18t/h,兩個平盤合并將有更大的降低空間,此方案已制定);40萬噸TCA改造成功,現流程少進水約3t/h;稀釋礦漿NK已提高2g/L,可減少進水約6t/h。以上3項合計少進水33t/h。與此同時,10萬噸蒸發器蒸水量54t/h,通過3項準備工作流程少進水33t/h,若40萬噸蒸發器多蒸水21t/h,10萬噸蒸發器可實現間斷運行,低壓汽耗和電耗將大幅度降低。
除此之外,同行業和40萬噸同規格蒸發器通過提高一效循環量至800m3/h、水冷器上水量提至2500m3/h、增加四閃和原液閃蒸后蒸水量可達220-230t/h(汽水比降至0.18-0.22)。40萬噸蒸發器已增加一臺850m3/h循環泵(已安裝)、2800m3/h冷、熱水泵各一臺(即將安裝),只須再增加四閃和原液閃蒸蒸水量可達到220-230t/h,蒸水量提產18-28t/h。
40萬噸循環母液濃度可提高5g/L,可實現一、二期走高濃度運行,以便提高循環效率;改造后還可發揮溶出二車間稀釋乏汽作用,減少乏汽浪費。(增加原液閃蒸、水冷器上水量提至2500m3/h,不用再受原液溫度過高問題的影響);蒸發器增加四閃和原液閃蒸,原液先進閃蒸進行濃縮后進入六效,閃蒸二次氣和四閃二氣合并后進入五效氣室。三閃出料進入四效經閃蒸后進行出料,初步預計技改后低壓汽耗可降低0.15t/t-AO,節電5度/t-AO,節約成本15元/t-AO,年節約成本825萬元/年,實際節約成本依據改造完成后運行一周期的總結分析中體現。
綜上所述,一期蒸發器采取了以上措施后,一效氣液室溫差由原來的21℃降至現在的10℃左右,一期出料指標合格率由原來的43%左右升至現在的85%左右,汽耗由原來的18t/h降至12t/h左右,蒸汽單耗由原來的1.22t/AO降至現在的0.85t/AO,汽水比降低至0.19t/t。每月直接節約蒸汽量為(1.22-0.85)X9000=3330噸,每月約可直接節約3330X90=29.97萬元。