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弧齒錐齒輪接觸斑點的試驗研究

2017-08-01 11:50:18龔學全
中國設備工程 2017年14期

龔學全

(廣西柳工機械股份有限公司,廣西 柳州 545007)

弧齒錐齒輪接觸斑點的試驗研究

龔學全

(廣西柳工機械股份有限公司,廣西 柳州 545007)

本文介紹了弧齒錐齒輪接觸斑點的應用研究的過程,通過對某型號裝載機驅動橋的弧齒錐齒輪副的接觸斑點的分析研究,實施小齒輪的加工參數的調整,經整機試驗達到了預期要求。重新確認制造過程接觸斑點的標準,據此進行制造過程的控制,確保批量生產的齒輪滿足使用要求,取得了很好的效果,質量外反饋率大幅改善。

工程機械;弧齒輪錐齒輪;主傳動;接觸斑點

弧齒錐齒輪和準雙曲面齒輪統稱為弧齒錐齒輪,具有重疊系數大、承載能力強、運轉平穩、噪聲低的特點,因此它被廣泛應用于工程機械傳動系統中。接觸區就是當齒輪旋轉進入嚙合直至脫離嚙合期間,輪齒相互接觸的區域,它與齒輪的平穩運轉、使用壽命和噪聲有直接的影響,是齒輪設計的一個關鍵特性。接觸區的質量要求一般來自齒輪的零件圖,但實際上很多零件圖是沒有齒面接觸區具體要求的,即便是有要求,有些也是與具體齒輪的使用特性不一定完全吻合,因此直接選用某個標準中的接觸區質量要求也不一定合適,這就需要在標準框架范圍內,結合產品使用特性和實踐驗證綜合設計新的合適的接觸區質量要求。這個框架就是:“齒輪滿負荷時接觸區應基本布滿整個工作齒面但不出現邊緣接觸”。這就是判斷接觸區質量的基本原則。

1 現狀分析

某型輪式裝載機的弧齒輪錐齒輪副,在保質期內出現了異常的反饋率。從失效件分析中發現,其接觸區存在有嚴重不符合,為了改進這一狀況,展開了對接觸區的改善研究。

從產品失效件中,對現狀接觸區進行測量。從測量結果來看 ,滿負荷時的斑點 ,無論是接觸區的高度值還是長度值都太大,滿負荷時接觸區均出現邊緣接觸。

2 改進方案

根據目前該齒輪副的強度情況,小輪的強度較強,決定對小輪進行修形,使接觸區優化達到要求。改進試驗流程,結合修正方法,分別對齒高方向、齒面節線曲率、齒形曲率、對角接觸等進行反復修正,直至接觸區及其 V/H檢驗,均達到滿意效果。最終滿足強度及噪音的要求。

3 接觸區域尺寸及 V/H檢驗的約定

接觸區域尺寸約定:為了描述的方便,無論是凸面還是凹面的接觸區域尺寸,進行統一的定義為A、B、C、D。對 V/H檢驗的約定:V及 H的取值正負符號進行了定義,在滾動檢驗機上,令大齒輪改變垂直移動,使接觸區由正常位置移向齒小端,其垂直移動量記為 V1;為使接觸區位于齒高中部,小齒輪的水平位移應相應地改為 H1;再使大齒輪作垂直移動,使接觸區移向齒的大端,其垂直位移量為 V2;伴隨改變水平位移量為 H2,接觸區由小端移向大端所必須的垂直總位移量 ΣV=|V2-V1|,水平總位移量ΣH=|H2-H1|。

4 改進過程

根據上述的斑點測量及 V-H檢驗方法,進行持續改進,大輪無負荷時接觸區數據、大輪滿負荷后接觸區數據、V/H檢驗數據、凸凹面加工參數 3次改進調整數據分別如表1、表2、表3及表4。

(1)第 1次改進及問題分析。從表3的 V/H檢驗數據看出,V、H移動值都比較小,說明斑點在齒長、齒高方向都比較長,斑點位置凹面偏小端,凸面在中部偏小端。改進目標為:凹面:熱后齒長斑點由 70%縮短至 35%~ 45%;凸面:熱后齒長斑點由 70%縮短至 35%~ 45%左右,齒高 斑點縮短距齒頂 為 2.5~ 3mm。改進方案為第 1次改進的刀盤直徑、滾比、偏心角參數值見表4。從試驗數據可以看出:第 1次改進后的 V、H移動值明顯比現狀的大,說明第 1次改進后斑點縮短很多,斑點位置凹面偏小端,凸面在中間。

(2)第 2次改進及存在問題分析。改進目標:熱處理后凹面齒高斑點距齒頂 3~ 4mm,凸面齒長 斑 點 縮 短 至 30%左 右, 齒 高 斑 點 距 齒 頂 3.5~4.5mm;改進方案:加工參數改進方案如表4。從第二次改進情況可以看出:凹面對角值較上次試驗相同,凸面由于熱前內對角較明顯,熱后內對角較上次試驗就更明顯。

表1 大輪無負荷時接觸區數據

(3)第 3次改進及問題分析。凹面:齒長方向調往小端 2mm,齒高方向往齒底挪 0.5mm;凸面:齒長方向調往大端 3mm,齒高方向往齒底挪 0.5mm。改進方案:加工參數改進方案如表4;第 3次改進后 V/H檢驗數據如表3。

通過3次改進及試驗,滿負荷時齒面接觸斑點達到設計標準要求,其在載荷情況下的接觸區及 V/H值作為成品驗收的標準。

5 結語

通過3次弧齒錐齒輪接觸區改進及試驗,接觸區域已達到標準要求,取得預期效果。目前已通過超過3年的市場驗證 ,外反饋率降至 0.4%以下,接觸區完全滿足使用要求,試驗改進方法有效。

[1]李普華 .對格里森齒錐齒輪接觸區的認識與修正 [J].機電工程技術,2010年第 39卷第 08期 .

表3 V/H檢驗數據

表4 凹、凸面加工參數調整

TH132.41

A

1671-0711(2017)07(下)-0147-02

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