賈軍輝

摘 要:陽江核電1號機(jī)組由于CRDM到貨滯后影響,冷熱試間隔由傳統(tǒng)的間隔4個月變?yōu)?個月。而期間傳統(tǒng)要做的冷試消缺、核清潔、役前檢查、安全殼壓力試驗(CTT)等工作項沒有改變。而反應(yīng)堆廠房保溫工作是熱試的必要條件,在安裝保溫的同時,也要配合其它工種消缺及役前檢查拆裝保溫。因而反應(yīng)堆廠房保溫時間緊,任務(wù)重,交叉多。反應(yīng)堆廠房保溫工作的成為關(guān)鍵路徑。本文根據(jù)分析冷熱試期間反應(yīng)堆廠房的保溫工作,尋找合理的施工方案,以滿足工期要求。
關(guān)鍵詞:核電站;主回路保溫;熱試
中圖分類號:TM623 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)17-0162-02
1 背景
核電站保溫工作最大量的,最重要的是反應(yīng)堆廠房的設(shè)備與管道。因為冷試期間要檢漏、或變形監(jiān)測等工作,主回路的三臺蒸發(fā)器、三個環(huán)路主管道、主泵、波動管、穩(wěn)壓器等主設(shè)備與RCP、RIS、RRA、RCV系統(tǒng)輔助管道的保溫工作只有在冷試完成后才展開施工,同時根據(jù)熱試要求,這部分管道與設(shè)備又必須安裝完成,是熱試的必要條件。而冷、熱試間一般安裝工期約4個月,期間要配合做冷試消缺、役前檢查拆裝保溫、核清潔等工作,同時役前檢查(PSI)、安全殼壓力試驗(CTT)要單獨占用時間(見圖1)。因此反應(yīng)堆廠房的保溫施工時間要求緊,交叉多,工作量大。
陽江一期1號機(jī)組冷試原計劃2012-7-30,熱試原計劃2012-11-30開始,冷熱試間隔4個月。受上游條件CRDM到貨滯后影響,冷試計劃調(diào)整為2013-2-28開始,熱試2013-4-30開始,冷熱試間隔僅2個月。該時期是EM6保溫施工高峰期,工期被壓縮兩個月,將影響正常施工邏輯。尋找合理的施工方案,以滿足工期要求成為能否實現(xiàn)熱試必要條件。
2 冷熱試期間核島EM6工程量分析
根據(jù)核島安裝四級計劃,冷試前核島EM6保溫安裝完成比約為50%,熱試前保溫安裝完成比約為79%,而且基本都是反應(yīng)堆廠房內(nèi)的保溫工作,平均每個月完成7400點。當(dāng)冷熱試間隔縮小為2個月后,其月平均工程量14800點。核島EM6施工又分為兩大部分:永久保溫安裝和可拆保溫盒安裝。前者是連續(xù)施工,只要管道水壓試驗完成,保溫即可跟進(jìn),因此采用跟隨管道水壓試驗進(jìn)度施工即可;后者緊密受制于上游施工工序因素,需等施工各專業(yè)物項安裝完后,才能實測、繪圖、預(yù)制、安裝。根據(jù)正常邏輯,陽江項目三臺蒸發(fā)器、三個環(huán)路主管道、主泵、波動管、穩(wěn)壓器等主設(shè)備(約1290個可拆盒)及RCP、RIS、RRA、RCV系統(tǒng)輔助管道(約600個可拆盒)保溫在冷試后開始(見表1),由此可見核島反應(yīng)堆廠房保溫關(guān)鍵工作的是可拆盒安裝。
3 原施工方案工期分析
可拆保溫盒施工流程涉是:實測繪圖——預(yù)制——試裝——修改填棉——安裝——調(diào)整定位等一系列工作,過程復(fù)雜,需時較長;可拆保溫盒之間也有安裝邏輯關(guān)系,某部分雙壁盒未安裝將制約其他部分安裝。考慮到EM6施工特點、工藝流程等要求,采用流水施工的組織方式,將施工對象按施工過程拆解為技術(shù)員實測繪圖、車間預(yù)制、現(xiàn)場安裝三個部分。程成立相應(yīng)的專業(yè)工作分隊,按施工順序依次完成施工過程,同時保證施工在時間和空間上聯(lián)系均衡和有節(jié)奏進(jìn)行,使相鄰兩專業(yè)隊能最大限度搭接作業(yè)。
根據(jù)技術(shù)員勞動效率推測,平均每天繪制30個可拆盒(按每天實測繪制5個可拆盒,共6個有經(jīng)驗技術(shù)員計),以此作為一個施工段。每個施工段技術(shù)員實測繪圖及審批下發(fā)圖紙平均需時2天,車間預(yù)制平均需時4天(任務(wù)單開啟0.5天,預(yù)制2天,試裝和修改1天,填棉0.5天),現(xiàn)場安裝平均需時3天(安裝1天,調(diào)整鎖扣和定位1天,消點檢查1天)。按照原定方案,冷試后再大面積開展保溫施工,編制EM6流水施工的橫道圖,如圖2所示。
可以看出原施工方案理論工期為71天。實際上還需考慮PSI封島7天、CTT打壓封島10天、消點、澄清、配合拆裝、非工作日放假等消耗時間,保守估計工期不少于3個月,原施工方案無法滿足工期要求。
4 新施工方案工期分析
為解決工期需求問題,尋找新方法。基于陽江1號機(jī)組實際情況即CRDM主線工作延誤導(dǎo)致冷試推遲,且CTT打壓提前完成。與此同時,管道尾項消缺一直在穩(wěn)步進(jìn)行,保溫實測制約因素也逐步減少,預(yù)計冷試前主設(shè)備及輔助管道基本具備保溫安裝條件。因此,在新的情況與新的條件,經(jīng)分析采用“先預(yù)制安裝、再拆滿足PSI、PSI后再安裝”的策略。這樣新施工方案下的工期能優(yōu)化貢獻(xiàn)度成為關(guān)鍵。
工期能優(yōu)化貢獻(xiàn)度分析。按照新施工方案,雙壁盒流程變?yōu)椤皩崪y繪圖——預(yù)制——試裝——修改填棉——安裝——調(diào)整定位——拆卸——安裝”。其中冷試前可完成可拆盒預(yù)制安裝的系列過程,冷試后主要配合PSI檢測拆除,待PSI檢測合格后回裝。拆除的工作量約1243個雙壁盒(其中主設(shè)備一次側(cè)734個,輔助管道509個)。結(jié)合PSI專項檢查計劃,編制EM6新方案的雙代號網(wǎng)絡(luò)圖,如圖3所示。
從冷試開始到PSI封島有10天拆卸工期,每天平均拆卸125個;從檢測完成到熱試開始有6天,加上熱試升溫至60℃有5天機(jī)動時間,回裝工期11天,每天平均回裝114個。由于只涉及簡單地拆除和回裝,投入足夠資源,完全能夠?qū)崿F(xiàn)目標(biāo)。可以看出,新方案中冷熱試間隔理論工期為60天,滿足工期要求。
5 施工組織實施安排
在編制新的施工進(jìn)度計劃基礎(chǔ)上,可以進(jìn)行施工組織實施設(shè)計。(1)人力資源需求安排。實測繪圖是可拆盒加工關(guān)鍵步驟,技術(shù)隊伍穩(wěn)定性至關(guān)重要,應(yīng)保證有6個以上經(jīng)驗充分的技術(shù)員。冷試期間PSI就需役前檢查,拆除量較大,考慮在冷試前先行拆除。其時正處于春節(jié)放假,難以妥善組織,需要合理安排留守人員,明確拆除任務(wù)量,并限定拆除期限。拆除和回裝人員應(yīng)穩(wěn)定在10人以上。(2)拆除期間雙壁標(biāo)記、堆放制度。施工技術(shù)交底時,需要明確標(biāo)記、堆放制度。由于大部分可拆盒未打標(biāo)識牌,為避免丟失、順序錯亂導(dǎo)致回裝困難,必須提前做好標(biāo)記,簡單確定可拆盒拼裝順序。拆卸的雙壁不允許散亂,須拼成整體。考慮到工期緊張,拆除量大,所有拆卸可拆盒運(yùn)出島外較困難,但R區(qū)空間狹小,必須合理選擇臨時堆放位置。堆放時底下應(yīng)鋪墊防火布,整齊有序,不占用通道。經(jīng)現(xiàn)場核查,確定R232、R247、R312、R322、R332、R410、R420、R430、R512、R522、R532、R520、R849等房間空地可作為堆放場地。(3)拆裝過程中的溝通協(xié)調(diào)制度。整個實施過程中,涉及到管道、EM2、PSI等多個專業(yè)的配合,拆除部位多,因此溝通協(xié)調(diào)非常重要。首先要準(zhǔn)確確定位置,以便提早拆除;其次必須緊密跟隨PSI進(jìn)展,以便及時回裝。為避免信息傳遞錯誤,各方指定統(tǒng)一接口人,或建立現(xiàn)場共同確認(rèn)制度,能有效減少重復(fù)拆裝量。(4)NCR掛牌制度。PSI役前檢查后,小部分焊縫存在缺陷導(dǎo)致雙壁不能回裝。需協(xié)調(diào)PSI建立NCR掛牌制度,將存在問題位置掛上NCR標(biāo)識牌,以免回裝錯誤。(5)回裝前清潔制度。回裝前,班組必須對可拆盒本體以及管道、設(shè)備做好清潔,避免灰塵雜物存在。QC及現(xiàn)場管理人員應(yīng)定期對清潔狀況進(jìn)行巡檢。
6 實際進(jìn)度動態(tài)調(diào)整
根據(jù)進(jìn)度動態(tài)控制原理,冷試前完成所有雙壁盒安裝并不現(xiàn)實,依據(jù)管道完成比例分析,冷試前安裝70%左右雙壁盒,剩余30%在冷熱后安裝。為了消化這部分可拆盒安裝壓力,均衡資源,對進(jìn)度做了以下調(diào)整:
(1)考慮春節(jié)放假期間工作效率低,為節(jié)省資源,將部分雙壁拆除提前到冷試前,減少冷試后拆除的工期。(2)與PSI工作深度無縫對接,不再PSI檢測全完后再回裝,而是完成某部分檢測就及時回裝,減少回裝的壓力。(3)PSI檢查工期做相應(yīng)的做強(qiáng)優(yōu)化,由計劃中的44天減少為40天,為保溫回裝時間提供更充裕的工期。
通過不斷地跟蹤進(jìn)展、調(diào)整進(jìn)度,最終實際進(jìn)度雙代號網(wǎng)絡(luò)圖,如圖4所示。
7 結(jié)語
本文以工程進(jìn)度管理理論為依據(jù),提前謀劃、謹(jǐn)慎分析,通過“工程量計算——原方案工期分析——新施工方案工期優(yōu)化——施工組織安排——進(jìn)度計劃實施動態(tài)調(diào)整”等系列步驟,實施新的施工方案,縮短冷熱試期間保溫工期,在熱試前順利完成熱試最小系統(tǒng)保溫。實際施工過程中,蒸發(fā)器下封頭及保養(yǎng)管的人孔雙壁未及時實測繪圖,導(dǎo)致其在熱試升溫后才能安裝,佐證了可拆盒“提前預(yù)制安裝、后續(xù)配合拆裝”是正確選擇。
陽江項目1#機(jī)組冷試實際開始于2013-3-25,熱試開始于2013-5-23,冷熱試間隔為兩個月,核島一回路保溫安裝工期優(yōu)化得以實現(xiàn),為后續(xù)項目提供良好的實踐經(jīng)驗。endprint