周楊云
【摘要】人工設(shè)置水頭的誤差范圍增大;庫區(qū)水位變化頻繁的電站會增加運(yùn)行人員的勞動強(qiáng)度,也會導(dǎo)致水頭更改不及時引起的機(jī)組運(yùn)行不穩(wěn)定現(xiàn)象;導(dǎo)槳葉雙調(diào)節(jié)的機(jī)組還會因?yàn)闄C(jī)組協(xié)聯(lián)關(guān)系與實(shí)際水頭的不匹配引起機(jī)組振動加大,引發(fā)與機(jī)組振動相關(guān)的一些其他問題。自動水頭具有響應(yīng)快、數(shù)值準(zhǔn)確、節(jié)省人力等諸多優(yōu)點(diǎn),我們采用雷達(dá)測量水位方式成功解決了這個問題,給采用壓差式水頭采集方案的電站提供了成功升級案例
【關(guān)鍵詞】自動水頭;液位計(jì);水輪機(jī)調(diào)節(jié);安全運(yùn)行
一、自動水頭在機(jī)組運(yùn)行中的作用
水輪發(fā)電機(jī)在運(yùn)行中由調(diào)速器根據(jù)水頭、負(fù)荷、頻率、電壓、流量、導(dǎo)葉開度反饋值來計(jì)算導(dǎo)葉相對應(yīng)的開度,如果槳葉參與調(diào)節(jié)也會根據(jù)與導(dǎo)葉的開度協(xié)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行調(diào)節(jié),除水頭和負(fù)荷外的調(diào)節(jié)量均由機(jī)組調(diào)速和勵磁系統(tǒng)進(jìn)行自動調(diào)節(jié),其中水頭是一個基礎(chǔ)量,在參與計(jì)算時也是固定量,機(jī)組的負(fù)荷調(diào)節(jié)不允許在計(jì)算時出現(xiàn)其他變量,否則會引起機(jī)組不穩(wěn)定現(xiàn)象發(fā)生,而計(jì)算所依據(jù)的各基礎(chǔ)量數(shù)據(jù)必須與實(shí)際相符合,不然計(jì)算出的結(jié)果與實(shí)際不符也會引起機(jī)組運(yùn)行的不穩(wěn)定現(xiàn)象發(fā)生,這也與這些變量的測量元件精確度有一定關(guān)系,目前的自動化元件質(zhì)量基本能夠保證,這里我們只討論單一變量水頭對水輪機(jī)調(diào)節(jié)的影響情況。
水輪發(fā)電機(jī)的水頭有設(shè)計(jì)水頭、凈水頭、工作水頭等,機(jī)組根據(jù)水頭的運(yùn)行方式分為手動和自動。人工手動設(shè)置機(jī)組的運(yùn)行水頭時,是根據(jù)水電站上下游實(shí)測的水位差得出毛水頭,減去一定的水頭損失得出水輪機(jī)工作水頭值,輸入到調(diào)速器作為基礎(chǔ)調(diào)節(jié)參數(shù),這種方式會給機(jī)組運(yùn)行帶來很多安全隱患:1、人工設(shè)置水頭的誤差范圍增大;2、如果是水位變化大的電站會增加電站運(yùn)行人員的勞動強(qiáng)度,也會導(dǎo)致水頭更改不及時引起的機(jī)組運(yùn)行不穩(wěn)定;3、水頭與實(shí)際誤差過大會導(dǎo)致機(jī)組調(diào)速器計(jì)算出現(xiàn)偏差導(dǎo)致實(shí)際出力與給定不符;4、導(dǎo)槳葉雙調(diào)節(jié)的機(jī)組還會因?yàn)闄C(jī)組協(xié)聯(lián)關(guān)系與實(shí)際水頭的不一致引起機(jī)組振動加大,嚴(yán)重的會引發(fā)與機(jī)組振動相關(guān)的其他問題發(fā)生。自動水頭是調(diào)速器根據(jù)水位傳感器輸入的電壓(電流)值自動進(jìn)行比較換算,數(shù)值隨著實(shí)際水頭變化而變化,具有響應(yīng)快、數(shù)值準(zhǔn)確、節(jié)省人力等諸多優(yōu)點(diǎn),缺點(diǎn)是:根據(jù)測量方式不同測量準(zhǔn)確度可能會受影響。
二、應(yīng)用實(shí)例
湖南安江水電站壩址位于洪江市安江鎮(zhèn),單機(jī)容量35MW,總裝機(jī)容量140MW。額定水頭8.8m、最高水頭11.8m、最低水頭3.5m,其水頭變化范圍有8.3m。2012年10月首臺機(jī)組發(fā)電,調(diào)速器系統(tǒng)為南京南瑞集團(tuán)公司設(shè)備。電站機(jī)組原設(shè)計(jì)自動水頭信號源自壓差式水位傳感器,因?yàn)闇y量管路被砼堵塞,調(diào)速器一直沒有接入自動水頭信號。機(jī)組運(yùn)行靠運(yùn)行人員手動設(shè)置,難以滿足機(jī)組保持最優(yōu)協(xié)聯(lián)關(guān)系運(yùn)行需要。由于機(jī)組在空載的導(dǎo)葉開度與水頭存在一定的對應(yīng)關(guān)系,若水頭變化而調(diào)速器不能實(shí)時采集跟蹤,程序中設(shè)定的空載開度與實(shí)際的便會出現(xiàn)偏差。當(dāng)設(shè)定的空載開度大于實(shí)際的過多時,便會造成停機(jī)失敗。當(dāng)設(shè)定的空載開度小于實(shí)際過多時,便會造成開機(jī)失敗。同樣在不同水頭下,機(jī)組最大負(fù)荷(35MW)對應(yīng)的導(dǎo)葉開度不同。若程序中設(shè)定的開限(導(dǎo)葉允許最大開度限制)大于實(shí)際所需開限,可能出現(xiàn)甩負(fù)荷的危險,反之則負(fù)荷無法增到額定值。因此水頭是影響調(diào)速器的調(diào)控性能及機(jī)組的安全運(yùn)行的重要參數(shù)。電站調(diào)速器自投運(yùn)一直靠運(yùn)行人員手動修改水頭,機(jī)組不能在最優(yōu)工況下工作,振動擺度大,調(diào)速器主配及管路因頻繁調(diào)整經(jīng)常出現(xiàn)抽動,經(jīng)濟(jì)性能降低,既危險又增加了工人的工作量,與水電廠的自動控制要求極不相符。
三、設(shè)計(jì)原理
在電站上游及下游各裝一個雷達(dá)水位計(jì)作為輸入通道1和輸入通道2的一個4-20mA電流信號。再通過差值運(yùn)算儀將輸入的通道1與通道2的4-20mA電流信號進(jìn)行差值運(yùn)算,其結(jié)果作為通道3的輸入,并分別輸出與4個通道的數(shù)值成正比的4-20mA的水頭信號送給四臺機(jī)組調(diào)速器,同時在面板采用3行6位高亮數(shù)碼管分別顯示3個通道的實(shí)際測量值及其變送電流值。每通道可獨(dú)立設(shè)置2個報(bào)警接點(diǎn)。
四、安裝技術(shù)要求及注意事項(xiàng)
探頭發(fā)射面到最低水面的距離,小于選購儀表的量程;探頭發(fā)射面到最高水面的距離,大于選購儀表的盲區(qū);探頭的發(fā)射面與水面保持平行;探頭的安裝位置應(yīng)避開水面劇烈波動的位置,若探頭發(fā)射面到最高液位的距離小于選購儀表的盲區(qū),需加裝延伸管,延伸管管徑大于120mm,長度0.35m~0.50m,垂直安裝,內(nèi)壁光滑,延伸管上開孔應(yīng)大于延伸管內(nèi)徑。或者將管子通至水面,管徑大于80mm,管底留孔保持延伸管內(nèi)液面與管子等高;儀表在室外安裝建議加裝遮陽板以延長儀表使用壽命;儀表在特別炎熱、寒冷的地方使用,即周圍環(huán)境溫度有可能超出儀表的工作要求時,在液儀周圍加設(shè)防高、低溫裝置;材料:LRW11-30/C/2-T00型雷達(dá)液位計(jì)2套、CIA21-42差值運(yùn)算儀1套、W515244隔離變送器1套、電纜。
五、技改后達(dá)到的效果
調(diào)速器自動采集水頭功能的實(shí)現(xiàn)后,其開機(jī)過程中根據(jù)水頭高低自動選擇導(dǎo)葉第一開度限制值、第二開度限制值和機(jī)組并網(wǎng)過程中逆功率導(dǎo)葉開度限制值。大大提高了全廠自動化控制水平。解決運(yùn)行人員跟蹤和修改水頭的煩瑣工作,避免了人工操作可能造成的誤操作事故,同時使機(jī)組啟動時的轉(zhuǎn)速超調(diào)量較小且并網(wǎng)速度快。導(dǎo)葉空載開度與開限能隨水頭變化而自動整定,使調(diào)速器主配壓閥及操作油管路抽動減少,不僅提高了調(diào)速器的調(diào)控性能,還提高了機(jī)組開停機(jī)的成功率和運(yùn)行的安全性。同時在水頭相同或接近時,機(jī)組所帶負(fù)荷相同的情況下,導(dǎo)葉槳葉的協(xié)聯(lián)關(guān)系得到改善,機(jī)組振動減小,保證了機(jī)組的合理使用壽命。發(fā)電耗水率較改造前明顯減少,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能目的。因?yàn)樗娬驹O(shè)計(jì)全是利用差壓計(jì)算采集水頭,存在管路容易堵塞信號不準(zhǔn)甚至失效的難題,給機(jī)組運(yùn)行帶來安全隱患,此改造方案給水電站的自動化水頭升級提供了成功的借鑒經(jīng)驗(yàn)。