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優化機采工藝參數 提升油井增效潛力

2017-10-21 17:42:06馮紫娟
中國化工貿易·中旬刊 2017年1期

馮紫娟

摘 要:現階段,采油廠各油田生產已進入高含水開發階段,隨著開采時間的延長,油層破壞程度較大,油井出砂、結垢、套管破裂、破損情況較多。而要保持原油穩產增產一方面依靠新井投產;另一方面主要是分析挖掘現有采油井生產潛力,對具有生產潛力的采油井及時采取措施,以達到穩產增產的目的。針對實際情況,對采油廠現有低產液井進行分析對比,篩選出符合特定條件的潛力井制定機采優化措施,以提高機采整體效率,實現降本增效。

關鍵詞:機采工藝優化;抽汲參數;降本增效

1 前言

采油井按采油方式分為抽油機井、電泵井、螺桿泵井等。根據現場調查,有些低產井參數已下調到極限,功圖仍顯示嚴重供液不足,產液低,泵效低,耗能較高;電機功率不匹配,造成機組效率低;由于油井出砂、管桿偏磨造成部分油井功率損失較大;部分使用變頻柜油井在達到規定沖次時候,頻率較高,沒有達到節能效果。因此,配套完善抽油機機采工藝,合理有效地控制抽油機井的能耗,提高抽油機運行效率。

2 存在問題分析

2.1 井下部分的問題

①地層能量低、泵效低、損失大。油田已進入高含水開發期,注入水地層串通現象嚴重,油井含水率已經達到很高程度,抽油設備存在無功運轉現象。②油井井筒工藝系統不優化,泵型、泵徑、桿管組合需完善。

2.2 地面部分

①抽油設備老化嚴重,節能設備應用比例依然偏低,導致系統效率降低。②淘汰及修復電機重復使用,電機功率因數偏低,增加了電能消耗。部分油井由于地層供液能力差,造成抽油泵排量系數達不到標準,致使機采系統效率降低。

3 機采系統能源消耗因素分析

3.1 井下因素分析

①桿泵組合:泵在油井中的下入深度,是選擇抽油機和抽油桿的主要依據,也是使抽油井在合理的壓差下生產,達到既不破壞油層的巖石結構,又能高產的目的。②沉沒度:沉沒度的大小決定油井生產是否做正功。沉沒度大,桿、管彈性伸縮,泵的沖程損失大。③出砂:油井出砂嚴重,防砂失敗,泵筒內的砂增加了活塞與泵筒的摩擦阻力,增加驢頭負荷,電耗增加。

3.2 地面因素分析

①井口:抽油機基礎下陷井口不對中,造成偏磨,增加抽油機的負荷,還容易造成斷光桿,井口盤根盒過緊,也會增加抽油機負荷,從而增加油井電量。②回壓:如果油稠的話,流動速度慢,回壓增高,增加了驢頭的懸點負荷。③減速箱:抽油機減速箱機油不合格,潤滑不好,導致傳動效率低,能耗增大,存在異響,說明內部有損壞,齒輪嚙合不好,造成能耗增大。減速箱軸承潤滑不好,扭矩增大,造成電機耗電量高。④四連桿:四連桿機構各部位的軸承潤滑要達到要求,連桿長度要一致,抽油機剪刀差要符合要求。⑤皮帶及四點一線:皮帶松緊、數量及質量達不到要求,皮帶的傳動效率低,增加電機的負荷,皮帶單根和連帶情況也不同程度的影響傳動效率。⑥自控箱:無電容補償或補償不夠和補償過量都會導致功率因數低。⑦電機功率利用率。⑧毛辮子:毛辮子斷股或打扭,造成兩根毛辮子受力不均勻,驢頭載荷增加,或造成井口偏磨,增加電機能耗。⑨電網:電網是整個用電設備的樞紐,影響系統效率的因素是電流的大小及線路損耗,保證系統電壓的穩定性,合理匹配自控箱電容并更換節能自控箱,減少無功損耗。⑩生產參數:生產參數達不到合理的規范內,影響泵效。

4 機采工藝優化措施

4.1 實施產液結構調整,降低產油能耗

建立實施高含水井月度分析機制,每月逐口井從井網、注采關系、注采比、綜合效益等方面論證、分析,提出綜合治理建議,實施小幅度調參降液,降低低效循環。實施注水結構調整,提高有效注水,協調注采關系,恢復地層能量,從源頭上治理高單耗、低效率井。

4.2 推廣節能技術,優化地面設備匹配,提高地面設備運行效率

根據目前抽油機油井現場電動機配置情況調查分析,按照油井的運行參數現場需求優化設備,推廣節能永磁電機節電技術。當油井抽油泵排量系數小于0.4時,抽油機井應降低沖次運行,采用變極多速電動機、超高滑差電動機。油井抽油機沖次大于0.5次/分鐘、小于2次/分鐘時,可優先選用變極多速電動機。

4.3 加強機采系統細化管理、優化系統運行效率

①做好日常升溫降壓工作,調整好井口盤根松緊度。②對基礎下陷造成井口偏磨的抽油機及時進行調整,按時測電流及時調整抽油機平衡。③按時清洗減速箱機油,保證其運轉良好,減少磨損。④及時標定兩連桿長度和測定剪刀差并及時匯報調整。⑤皮帶松緊合適,調整好四點一線,提高傳動效率。⑥定期檢查保養電控柜,及時檢測電容完好情況確定合理的電容容量。⑦根據機型匹配合適功率的電機,保證需用電機性能良好,功率因數高。⑧合理匹配自控箱電容并更換節能自控柜,減少無功損耗,保障電網系統電壓的穩定性。⑨根據油井的產液狀況調整合適的生產參數,以減少能耗。

5 結語

通過上述措施的實施,可大幅提高抽油機系統效率,進而達到降本增效的目的。同時隨著油田開發時間的延長,油井的生產能力在減弱,設備運轉效率逐步降低,需要采取動態方法不斷地進行分析,發現生產中存在的問題并及時采取措施,保證生產系統始終保持良好的運行狀態,為油井生產創造更大效益。

參考文獻:

[1]鄭海金.提高機械采油系統效率的理論研究及應用[J].石油學報,2014,25(1):93-96.

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