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預脫水工藝在SAGD超稠油采出液高溫脫水中的應用

2017-10-21 19:14:00顏亨兵周少雄
中國化工貿易·中旬刊 2017年1期

顏亨兵 周少雄

摘 要:根據SAGD采出液物性特點,對SAGD采出液進行預處理,使其從多重的復雜高溫乳狀液先轉化為單一的乳狀液,再配合耐高溫破乳劑對單一乳狀液進行破乳脫水,提出了“摻柴+預脫水+高溫密閉熱電化學脫水”工藝,并進行了現場試驗,外輸交油含水小于0.5%。

關鍵詞:SAGD;超稠油;預脫水劑;耐高溫破乳;摻柴;脫水工藝

新疆油田風城超稠油開發采用SAGD(蒸汽輔助重力卸油)開發方式,采出液含油率10%-20%。SAGD采出液呈現為多重乳狀液(W/O、O/W、W/O/W、 O/W/O ,甚至更復雜的乳狀液)共存狀態,且具有采出液溫度高(160℃以上)、攜砂量大、攜砂粒徑小、油水乳化嚴重等特質。常規相分離藥劑在高溫條件下易失效,無法實現SAGD采出液油水分離。未經預處理的SAGD采出液進入集輸處理站原油處理系統后,導致原油沉降罐出現大量油水過渡帶,原油含水升高,深度沉降困難,脫出污水含油、懸浮物升高,污水處理系統污水指標惡化。

1 實驗部分

1.1 主要材料和儀器

風城油田SAGD超稠油采出液,含油105002.4mg/L,含砂0.18%(w/w)。粘度71780 mPa.s(50℃),密度0.9658g/cm3(50℃),膠質和瀝青質含量30.56%。焦化柴油:密度0.8648 g/cm3(20℃),餾程107~357℃,閉口閃點56℃。

主要儀器:HW-3B恒溫箱,ZR-3型高溫密閉活塞容器,WF-6高壓六通閥,HDS101型高壓手動計量泵,上述儀器均為江蘇華安科研儀器有限公司制造;DTS-4C石油密閉脫水儀,中石大石儀科技有限公司;7230型可見分光光度計,上海分析儀器廠;YDX型原油含水試驗儀,山東鄴城永興儀器廠。

1.2 實驗方法

原油含水率參照國家標準GB/T 260-77《石油產品水分測定法》;水質含油量分析按照SY/T5239-94《碎屑巖油藏注水水質推薦指標及分析方法》;室內高溫密閉脫水實驗方法:由于當前原油脫水性能評價標準SY/T5281-2000 《原油破乳劑使用性能檢驗方法 瓶試法》未對高溫條件下的脫水性能評價方法進行闡述,為此,本文通過裝置,進行原油高溫脫水性能的評價。方法如下:

①裝樣:向高溫密閉容器中加入試驗油樣(150ml)和小鋼球后密閉。

②預熱:將密閉容器放置在恒溫箱中升溫至試驗溫度180℃恒溫1h。

③加藥:將多通閥出口管線分別與藥劑罐、密閉脫水罐兩容器相連,關閉多通閥進口管線閥門和藥劑瓶進口管線閥門,打開密閉脫水罐進口管線閥門,檢測油樣容器內部壓力(P油)。

④加熱:將密閉脫水罐倒置放置在恒溫箱中,加熱至試驗所需時間。

⑤放樣:待加熱時間到后,快速從烘箱中拿出密閉容器,從低端經過冷卻管線放出水及油樣,測定油樣含水率。

2 結果與討論

2.1 SAGD超稠油采出液常規破乳脫水

工藝1為90℃下向SAGD超稠油采出液中加入FSAGD正相破乳劑1000mg/L,進行熱化學沉降脫水;工藝2為首先向SAGD超稠油采出液中加入1000mg/L的F100反相破乳劑,使采出液由O/W型轉變為W/O型,再對一段所形成的W/O型原油乳液加FSAGD正相破乳劑1000mg/L下進行二段熱化學沉降脫水。實驗結果表明,工藝1和工藝2均不能使SAGD超稠油采出液油水徹底分離,因此有必要探索SAGD超稠油采出液新的脫水思路和方法。

2.2 預脫水劑+高溫密閉熱化學脫水

結合SAGD超稠油采出液溫度高(180℃~220℃)的特點,本文提出高溫條件下,先使用預脫水劑對SAGD超稠油采出液進行一段預脫水,再對預脫水后的油樣進行二段熱化學脫水。

預脫水劑為室內針對SAGD超稠油采出液的特點,從穩定機理和破乳機理的理論研究入手,在一系列試驗研究基礎上,研制出的SAGD超稠油采出液綜合處理化學劑。結合油田常規污水處理系統處理含油的能力、藥劑的成本,建議預脫水劑濃度選用500mg/L。

從不同濃度破乳劑脫水效果來看,耐高溫破乳劑加藥量400~500mg/L較適宜,熱化學沉降48h后油樣含水小于1%,滿足超稠油的交油指標。

2.3 預脫水劑+高溫密閉熱化學脫水工藝優化

考慮到SAGD處理量和熱化學高溫密閉沉降罐的罐容量,48h的沉降時間偏長,因此,室內通過摻柴和引入電場的方式對預脫水劑+高溫密閉熱化學脫水工藝進行優化。

試驗結果表明,一段或二段摻入5%~10%焦化柴油(簡稱摻柴)后,SAGD超稠油含水降至1%的沉降脫水時間,由摻柴前的48小時降至1小時(一段摻柴)和4小時(二段摻柴),摻柴位置宜選用一段摻柴;電場的引入提高了SAGD超稠油二段熱化學脫水速率,熱電化學沉降脫水6小時,含水可降至1%。

2.4 現場試驗

CPE新疆設計院根據室內SAGD超稠油采出液脫水實驗結果,完成了高溫密閉脫水工藝的設計,并于2012年12月在風城油田建成30×104t/a規模的SAGD采出液高溫密閉脫水試驗站,隨后開展了現場工業化試驗。現場試驗期間,根據來液的大小和各處理裝置的容量,采出液在一段預處理時間為45min左右,二段熱電化學聯合沉降脫水4h左右。現場運行結果表明,在一段預處理溫度150~160℃,二段熱化學溫度130~140℃,摻入5%焦化柴油(按來液含油量計),預脫水劑300mg/L,破乳劑200mg/L的條件下,預處理裝置出口污水含油小于2000mg/L,熱化學沉降罐出口原油含水小于0.5%。

3 結論

SAGD超稠油采出液的處理,采用預脫(下轉第頁)(上接第頁)水+高溫密閉脫水工藝是切實可行的。脫水效果如下:SAGD超稠油采出液摻入焦化柴油,經一段160℃左右預脫水后,二段140℃熱化學脫水1小時,交油含水小于1%,二段熱電化學脫水1小時,交油含水小于0.5%。

參考文獻:

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[4]喬建江,詹敏,張一安.乳化原油破乳機理研究[J].石油學報(石油加工),1999,15(2):1-4.

作者簡介:

顏亨兵(1986- ),男,漢族,四川安岳人,本科,研究方向:油田水處理。

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