陳江 王雪



摘 要:碎煤熔渣氣化技術和粉煤氣化技術聯運是實現礦化一體化、碎煤/粉煤綜合利用、提高環境和經濟效益的必由之路。然而聯運導致的粗煤氣CO含量高,耐硫變換反應的推動力大,一變爐的床層熱點容易超溫,有可能引起高放熱的”甲烷化”,同時,可能伴隨”反硫化”。鑒于此,本文結合某公司變換裝置運行現狀及相關數據搜集,對粉煤氣化與碎煤熔渣氣化組合運行的幾種工況進行分析,探討變換運行工況帶來的負面影響,并提出相關解決辦法。
關鍵詞:粉煤氣化;熔渣氣化;反硫化;甲烷化;耐硫變換
1 概述
碎煤熔渣移動床氣化技術由于具有煤種適應性廣、單爐投資低、蒸汽分解率高、碳轉化率高、廢水產量低等優勢,是目前最有前景的碎煤氣化技術[1]。然而,隨著綜采、機采技術的普及,所產原煤的粒度越來越細,粉煤量甚至可達65%以上[2]。針對礦化一體化企業,為了避免粉煤資源浪費,更好的發揮資源整合優勢,提高整體經濟效益,將碎煤熔渣氣化爐與粉煤/水煤漿氣化爐聯運無疑是一種高效、經濟的解決方案。
本文擬以碎煤熔渣氣化技術與粉煤氣化技術為例,探討兩種氣化工藝在聯合使用過程中對后續耐硫變換的影響,從而為擬采取或在運行該種聯運方案的企業提供技術支撐。
兩種氣化工藝的聯運不可避免地會出現公用工程系統交叉相接、氣化裝置組合運行而導致的復雜工況。考慮到粉煤氣化工藝與固定床氣化工藝區別較大,原料氣有效氣成分含量高(CO+H2>90%),其中CO含量就高達64.88%,這不僅加重了耐硫變換系統的CO負荷,而且還有可能引起高放熱的甲烷化副反應,使催化劑床層”飛溫”。同時,為了抑制甲烷化副反應的發生,可以提高水氣比,但當原料煤中的硫化物含量較低時,高水氣比還可能導致催化劑因發生反硫化反應而失活。
針對擁有2臺氧負荷7500Nm3/h的碎煤熔渣氣化爐和1臺氧負荷19253Nm3/h的粉煤氣化爐,可能出現如表1所列的4種運行工況(表中數據為氧氣負荷)。對應的4種工況下的水氣比見表2。可以看出雖然4種工況的水氣比均在一變爐設計范圍內,然而較當前碎煤運行的CO濃度38%分別提高了:41.4%、24.3%、24.3%、30.2%。
而CO濃度百分比大幅增加不僅加重了耐硫變換的CO運行負荷,還很可能引起甲烷化副反應發生,導致床層”飛溫”,致使催化劑的更換周期縮短[3]。
針對此,本文擬從如下2個方面分析碎煤熔渣氣化技術和粉煤氣化技術聯運的影響:
1.1 高濃度CO原料氣并入耐硫變換后,可能引起的甲烷化副反應
1.2 處理甲烷化副反應時,可能引起的反硫化
2 高濃度CO運行情況分析
針對表2中CO及水氣比數據,變換裝置極具可能發生甲烷化副反應,為了更好的驗證和判斷,將從以下方面來進行分析和解釋。首先引入甲烷化的概念:
2.1 甲烷化概念及現象
所謂甲烷化,簡而言之為變換爐出口的甲烷含量大于其進口的含量。
發生甲烷化直接現象:床溫暴漲,且溫升較快;在此時,可通過變換爐進出口CH4含量分析加以輔助判斷。
2.2 甲烷化副反應的影響因素
2.2.1 水氣比對甲烷化副反應的影響
由于粉煤氣化制取的原料氣中CO含量高,因此,當水氣比較小,甲烷化副反應的問題可能更加突出。表3為在一定溫度和壓力下,模擬粉煤氣化高濃度CO在變換爐中不同水氣比對CH4含量的影響,以及圖1為某公司變換裝置某月的運行情況。
由表3和圖1可以看出,水氣比越高,變化爐出口甲烷含量就越低,反之,甲烷含量越高。
而耐硫變換裝置在運行中,CO濃度在38%時即發生了甲烷化副反應,再結合表2中各工況,水氣比在0.26~0.28之間,而CO濃度均在50%以上,更有可能發生甲烷化副反應。
2.2.2 熱點溫度對甲烷化副反應的影響
表4為某公司變換裝置第一變換爐床層熱點溫度與其進出口CH4含量變化關系。可見,隨著床層熱點溫度的增加,出口的甲烷含量也隨之增加。當床層熱點溫度從412℃增加到454℃時出口,出口甲烷含量增加了1%。由此可見,床層溫度越高,出口甲烷含量越高。
因此,為避免甲烷化副反應,在日常生產中,變換裝置必須重視水氣比和床層溫度的控制。
2.2.3 甲烷化副反應的解決措施
2.2.3.1 控制變換爐反應深度
控制變換爐的反應深度主要方法有兩種:控制反應水氣比和控制催化劑裝填量。
①催化劑的裝填量[4,5]
催化劑的裝填量在生產中已確定,但也可根據以后實際運行情況來調整裝填量,在此不做討論。
②水氣比的控制[6]
根據表2、表3、表4及圖1:當水氣比較小時[7],床層熱點溫度較高時(如水氣比:0.26,床層熱點:454℃),甲烷化反應較為劇烈。因此,為了保證不發生甲烷化副反應發生,根據上述分析,該公司水氣比最好控制在0.32~0.36。
③床層熱點溫度
一般不超過430℃(參考文獻:<400℃)[5],此值可作參考值,控制值可在實際聯運過程中不斷摸索、優化。
3 反硫化及解決措施
3.1 反硫化
一般認為,耐硫變換催化劑的活性組分主要以MoS2形式存在,MoS2在一定的水蒸氣分壓下存在以下反應:
在反應氣體中,H2S含量低于其平衡濃度或者水汽含量比較高時上述反應將向右移動,即發生反硫化現象,造成催化劑失活。
因此,在防止甲烷化副反應的同時,也要兼顧反硫化的情況發生。上述中防止甲烷副反應的水氣比控制在0.32~0.36。根據反硫化定義:當反應溫度和水/氣不同時,反應所需的最低H2S濃度也不相同,溫度越高,水/氣越大,所需的H2S濃度也越高,從(1)式可以看出。而此時,若低于平衡時需要的濃度,那么催化劑會出現反硫化而失活。因此,實際生產中對原料氣中的H2S最低含量有一定的要求。
S=R(T/411)7.37 (1)
式中:S——工藝氣中最低硫化氫含量,g/m3;
R——工藝氣中水/氣;
T——床層熱點溫度,℃。
而某公司變換裝置在2014年5月28日至6月2日期間發生了反硫化,出口H2S含量高于入口,床層的熱點溫度也大幅下降,如表5和圖2:
3.2 反硫化解決措施
3.2.1 監控原料煤全硫含量
加強每日原料煤中硫化物含量數據搜集,并對每日變換爐的工況進行對比搜集,作為反硫化時的數據參考。
3.3.2提高H2S濃度[8-10]
具體措施包括:
3.3.2.1.通過技改管線,將合成系統富H2S酸性氣體引至煤鎖氣回收系統,再通過煤鎖氣壓縮機引入變換系統
3.3.2.2.通過計量泵,將CS2輸送至變換爐內,提高H2S濃度
4 結語
針對粉煤氣化高濃度的CO,水氣比及床層熱點溫度的控制對耐硫變換裝置第一變換爐尤為重要,既要考慮CO轉化率的情況,又要防止由于甲烷化副反應引起的床層”飛溫”。提高水氣比雖能有效抑制甲烷副反應發生,但水氣比也影響工藝氣中的平衡H2S含量,若保證催化劑活性的最低H2S含量低于平衡時的量,那么就會出現反硫化情況。
鑒于此,粉煤氣化及碎煤熔渣氣化在聯合運行時,必須加強監控變換爐床層溫度的變化情況,以及日常煤氣組分、煤質分析數據搜集,并制定預案,明確、細化各項操作,防止超溫、反硫化現象發生。
參考文獻:
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作者簡介:
陳江(1986- ),男,四川南充人,助理工程師,本科,研究方向:為煤炭氣化。
基金項目:國家重點研發計劃(2016YFB0600402)